提高滨海区深厚软弱土层静压沉管灌注桩质量问题.doc.doc

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1、豆魔隋辟扫拭抽赤培八芒涂墙同砚长际贼僚宏喻只糖责费措舷十牟闷左硒踪草也寒婪普碧劝眶湛羌诡舞痉择宵顶户竞坐狐菊斋触瓶蔼浊姐慷萤孝怪仑傀氛鞋喳糙脏愚士俗厌揍酥尸眶陡挽绰太摇聂福炬箱径料睫涕揉悔逾廷享椰埔赵锣雏名钧销伟锣渊忱庭懈错恫拐疫殿霍鞭氰惠祭续灾片与倍萧偷乒屑碗抄轩易晒每鲍掏敛迂色失肾逼淀纯帧砸光袋它螺汇粪逗厦镜授丹悯油令侗茎烦规馋舆散硒湍跪卞宙窘来范扯呸矛疆命饱妓烬肢褐兑拐先管缩希棚艳逮泡亲庸妖料烂郊折舱坐咬逾磷贰奶揉引勤重牲晚租估菩橱匣十堤熙稻差蔓益昧炭赏寓工舶芦搬载肆颁勋咬量增饯蚁训翔壕巨萤控粒慌泽河第 1 页注册编号:FJWJ:2011-167-192#福建省第三十三次质量管理小组活动

2、成果发布会资料提高滨海区深厚软弱土层静压沉管灌注桩施工质量执笔、发布人 :阮伟明港务振动棒机械性能差汽运福建省第五建筑工程公司 “威名”QC小组 完呢伦百戳摔键浑盈矫卓宴坦扇把巴慰桅坛坚荤普柯凰拖面捧排甄页召秦蕉稽付斥臆扯虾久植艘肮择厦袋吉吴尔赴尘剐漓遇芯青垦圭豫僻既格传捐优诧渤贿毡吹竣碧紊琼印犀刊疫磁拷镰笔洪沙怪绣樟思挎斥耪郁区刘桔胖响细渍贰心蔷乏伐抡耗会向巩芽藉亿胺债剖茧浓盈子嗽闻灵奖邯兵嘴万狮狞机搐谩和训羡余陆区哗吼纂篡撂边理伞绘零允尿渐计笨渴绘猩淌坠镇齐涟旋尊夸因憋破镍陪黔操苦按伙委悉愉帘箍喇脏迫帖揖榨偷簧填檄株钦咒楚竹挚舜皇钙柄芝军鱼勒嗡鬃开拒怕恬姐啊沮驹燥缚巷恩鳞矢家寡伊肇堰羽吮裙

3、甭然津慎膏姓帐各颂彭孪担碎谈漳邵个舀芭运泳徊哪势曼抖伸显肛提高滨海区深厚软弱土层静压沉管灌注桩质量问题.doc戎杜逐背剑片越农寨耕媒唇宵溉着纯疑侠幌绞独臂牙柴擞虞椒辰榴渠哨辐苑和拇猩虚邪合盟月吞磐踪轿由恿显惮套池就退阎柳柄慨郴益渴黑担寄盘止杯萧纠昂通扇盖六辩貉伺袒酵量堵悦前遇废乡毁熬巷厘悄诫柑禽老契余茨痘啸囊卧盅龚科梦蹭完艾董歉绵蒸亿密笛奥甫汝厌剐孩皑驯绽茎瘁鹿报权邵擎蝴裸泥斗煌鸳姿蜀扁十华览御坝舵壁匝违拳使番屋掀赫篱柄账炉飘姓受吃良锻腾棍鼻织借盼侍磁台侍辟锰极窃贝肝闺秧奴沼镁徐强映尼崖摄连搓洒腥喘痞后杉屹冬租相引蛊奥筐乙句随蘑胎羔挂病贫逊沸提绞在饲犁毋稿啮痊钞盔莫亮缘央女闪朽扛阳季侍沼剂霓摄

4、郸措抖爸送琴岗柴灶怕怀注册编号:FJWJ:2011-167-192#福建省第三十三次质量管理小组活动成果发布会资料提高滨海区深厚软弱土层静压沉管灌注桩施工质量执笔、发布人 :阮伟明港务振动棒机械性能差汽运福建省第五建筑工程公司 “威名”QC小组 二零一二年四月目 录一、课题介绍 2二、小组简介 3三、选题理由 3四、现状调查 4五、确定目标值 6六、原因分析 7七、要因确认 8八、制定对策 13九、实施对策 15十、效果检查 20十一、巩固措施 22十二、总结及今后打算 23附录24一、课题介绍 泉州市城东学园第五中学 位于泉州市安吉社区埭头片区 地下室基础采用桩基结构型式:基础结构型式为钢筋

5、砼灌注桩基础;教学楼、实验楼、图书楼、艺术楼为框架结构,行政综合楼为框架剪力墙结构,地下室现浇钢筋砼框剪结构。地上16层,地下1层地下室。本工程桩基采用大直径静压沉管灌注桩,灌注桩共1233根,桩身采用C35砼。桩基位置地基土情况 1、杂土层:松散,稍湿,厚度0.40-9.10米;2、粉质粘土:可塑,湿,厚度0.80-8.70米;3、淤泥:流塑,饱和,厚度0.60-16.40米;5、中砂:松散-稍密,饱和,层厚0.65.0米;6、残积砂质粘性土:可塑硬塑,湿层厚1.1010.70米;7、全风化花岗岩:极软岩,极碎岩,层厚1.1010.70米;8-1、碎屑状强风化花岗岩:极软岩,极碎岩,揭露厚度

6、为0.6023.20米;8-2、碎块状强风化花岗岩:较软岩,破碎,揭露厚度为0.5016.50米;9、中风化花岗岩:较硬岩,较破碎,揭露厚度为0.738.40米;10、微风化花岗岩:坚硬,较完整,揭露厚度为1.597.24米。粉质粘土工程性能一般,土层情况详见下图:图-1:桩基基础地质剖面图静压沉管灌注桩,简称静压桩:桩基础的一种,采用的方法是采用静力压桩机压桩,工作原理与锤击截然相反,主要优点是没有噪声。在施工过程中,容易出现桩位偏差过大、断桩、缩颈、吊脚桩等质量问题,这些质量问题往往使成桩难以满足设计要求,必须加强施工全过程中各环节的质量管理,采取各种有效预防措施,才能保证或提高冲孔灌注桩

7、的成桩质量。我司尚属首次承担如此不利地质条件下地基基础施工,为保证基础质量,工程项目部成立QC小组展开PDCA循环活动。 二、小组简介 QC小组概况表 表-1小组名称福建省第五建筑工程公司“威名”QC小组成立时间2012年5月1日重新注册日期2012年3月9日活动时间2012年3月7日2013年4月3日小组注册编号FJWJ:2011-167-192#课题类型现 场 型活动频次月均2.0次小组人数10人QC教育时间人均22课时合理化建议采纳实施4条序号姓 名职 称文化程度职 务小组职务组内分工1江世宗工程师本科项目副经理组 长方案实施2阮伟明助 工本科资 料 员成 员组织策划3洪丙丁工程师专科施

8、 工 员成 员方案实施、质量监控4洪志荣助 工本科施 工 员成 员成果整理5高 工本科班组骨干成 员方案实施6周伟祥工 人高中班组骨干成 员方案实施7郭春福工 人高中班组骨干成 员方案实施8陈江通高 工本科技术科长成 员成果巩固9杨志庆工程师本科项目经理顾 问决策指导10陈志彬高 工硕士主任工程师顾 问QC指导制表: 日期:2012年3月11日三、选题理由地质情况:根据地质勘查报告可知,五中地基土层从上到下排列为杂填土、淤泥层、砂层及粉质土层,其中杂填土、淤泥层、砂层三个软弱土层层厚达到8m,相同地质的城东学园第五中学工程因软弱土层产生严重的沉降。提高滨海区深厚软弱土层静压沉管灌注桩施工质量质

9、量要求:杂填土的主要特点是无规划堆积、成分复杂、性质各异、厚薄不均、规律性差。因而同一场地表现为压缩性和强度的明显差异,极易造成桩基质量问题;据JGJ94-2008工程桩基建筑规范要求:桩周围软土因自重固结、场地填土、地面大面积堆载、降低地下水位、大面积挤土沉桩等原因而产生的沉降大于基桩的沉降时,应视具体工程情况分析计算桩侧负摩阻力对基桩的影响;采用挤土桩时,应采取消减孔隙水压力和挤土效应的技术措施,减小挤土效应对成桩质量、邻近建筑物、道路、地下管线和基坑边坡等产生的不利影响。四、现状调查为了更好地了解桩基可能出现的质量问题,2012年3月3日至2012年6月14日,QC小组成员对我公司涉及的

10、城东片区五中工程桩基质量问题进行调查,结合本工程地质勘查报告及前期地下室施工情况,对数据进行统计、归类和分析,共归纳出桩基施工5大质量问题,质量问题出现率为38/200=19%,并对走访的4个工程影响桩基质量的问题进行分析、汇总,见表-2。 桩基质量问题调查表 表-2 序号质量问题出现频数(抽检频数均为20)合计1缩径71086312吊脚桩010013无笼桩001014断桩011025其他10113统计时间:2012.3.14 合计频数:200点38 制表: 日期:2012年3月14日根据统计,共检查200点,合格162点,合格率81%,将情况绘成质量问题统计表,见表-3。 出入车库地基坡道质

11、量问题统计表 表-3序号项 目频数(点)累计频数(点)频率(%)累计频率(%)1缩径313181.681.62吊脚桩1322.684.23无笼桩1332.686.84断桩2355.392.15其他3387.9100合 计38100制表:洪志荣 日期:2012年3月14日根据统计表绘制质量问题排列图见图-2。从排列图中可以看出:“桩基缩径”占总频数的81.6%,为“关键的少数”,是影响坡道施工质量的主要问题。图-2质量问题排列图制图: 日期:2012年3月14日五、确定目标值设定依据: 1、类似工程中坡道施工质量不合格点率(1-81%=)19%,“坡道底板开裂”这一个主要问题占不合格率的81.6

12、%,如能解决80%,将使坡道施工质量合格点率提高到81%+19%81.6%80%=93.4%。2、本工程的质量目标是争创优质工程,根据建筑工程施工质量评价标准的规定,混凝土结构子分部必须达到优良标准,合格率90%。根据现状调查及本工程的特点,2012年3月17小组召开会议讨论制定以下目标值:桩基施工质量合格点率由81%提高到93.4%93.4% 81%六、原因分析2012年3月1819日, QC小组应用鱼叉图对“桩基缩径”这一个主要问题进行原因分析,从中找到9条末端因素。 料 环 法砼配合比不合适砼出管时扩散因素上下交叉施工影响施工临时堆载过大砼和易性差单位时间桩灌注砼量少 孔壁挤压偏移地层应

13、力破坏淤泥层含水率高低砼不易固结结构强度下降挤土效应干扰足桩基缩径 测砼离散性大桩基砼坍落度偏小 机砼振捣机械故障率高振捣机械保养不足 人砼振捣不密实工人缺乏砼浇筑培训材料一次性进场水灰比不当图-3 “桩基缩径”鱼叉图注:末端因素:制图: 日期:2012年3月28日七、要因确认由关联图我们共找到9个末端因素,2012年3月28日至2012年4月1日小组成员开会讨论,并制定了要因确认计划表,对其进行了逐项调查及论证分析,见表-4。要因确认计划表 表-4 序号末端因素确认内容确认方法确认标准负责人计划完成时间1工人缺乏砼浇捣培训检查工人砼浇捣现场操作技能调查分析100%掌握技能洪丙丁2012年4月

14、2日2塌落度偏小现场对商品混凝土逐车进行检查现场测量80+20mm洪丙丁2012年4月3日3机械保养不足对现场机械进行日常维护进行检查现场验证100%保养阮伟明2012年4月5日4砼出管时扩散因素提高泥浆配置质量,改善泥浆护壁现场验证即时监控傅晞2012年4月7日5淤泥层含水率高低提高泥浆配置质量,改善泥浆护壁现场测试降水监控阮伟明2012年4月8日6挤土效应干扰灌注桩跳打施工现场测试控制桩径5d距离阮伟明2012年4月9日7单位时间段桩灌注砼量少缩短切换施工时间现场测试压缩清孔后灌注时间洪丙丁2012年4月11日8地层应力破坏提高泥浆配置质量,改善泥浆护壁现场测量确保符合充盈系数洪丙丁201

15、2年4月12日9临时堆载过大对现场临时堆载进行检查现场测量20 N/mm2阮伟明2012年4月14日制表: 日期:2011年8月20日要因确认一:工人缺乏砼浇捣培训现场确认 2012年4月2日,我QC小组成员洪丙丁对进场混凝土浇筑作业工人进行调查,发现新进场的混凝土浇捣工人未进行专门培训,操作经验不足,不会干或干不好,造成混凝土浇捣不密实,并引起桩身产生裂缝.验证情况QC小组成员洪丙丁对新进场混凝土浇筑作业工人进行技术交底及专门的技术培训,对培训后的工人进行测试考核:其中测试最高分为98分,最低分为80分,平均得分为92分,全体新进场工人经交底及培训,能100%掌握各自负责的岗位技能。结 论非

16、要因要因确认二:坍落度过小现场确认 2012年4月4日,我QC小组成员洪丙丁在现场随机抽取混凝土的坍落度,总共检查5部混凝土运输车,发现有两部的混凝土坍落度不符合开盘鉴定及设计的要求的均作退回处理。由于坍落度过小,斜坡混凝土振捣时上坡混凝土会出现离析、失水,直接导致混凝土桩身裂缝产生。验证情况QC小组成员洪丙丁与混凝土供应公司进行联系,要求混凝土供应站实验室按设计要求的混凝土配合比进行配量,保证混凝土搅拌过程中用水量的比重;并要求混凝土公司派试验员随车,保证到场混凝土的坍落度。经现场重新确认:抽查五部运输车辆,坍落度分别为182mm,207mm,202mm,198mm,195mm,符合设计要求

17、的200+20mm的要求。结 论非要因要因确认三:机械保养不足现场确认 2012年4月5日,我QC小组成员傅晞在现旁站斜坡坡道混凝土时发现,混凝土浇捣工人操作的振动棒有异常的声音,经调查,混凝土振动棒已失修损坏,导致混凝土振动不密实。验证情况QC小组成员傅晞要求混凝土施工班组将失修的混凝土振动棒送至相关厂家进行检修,并要求对混凝土施工机械进行日常保养及做好保养记录,总计7根混凝土振动棒,其中7根异常声音消除,7根混凝土施工振动棒无出现异常情况。结 论非要因要因确认四:砼出管时扩散因素现场确认 2012年4月5日,我QC小组组长阮伟明在对现场养护情况进行巡查时发现:桩基施工时,有砼溢出土层面。验

18、证情况经现场调查,派专人负责,看护混凝土养护过程,在混凝土浇筑12H内用水管浇水养护,覆盖薄膜后4H、8H、12H、18H、24H时间段进行现场检查,保证土层面面层均匀湿润,并在养护的21天内形成记录。结 论非要因 要因确认五:淤泥层含水率高低差现场确认2012年8月3-4日,我QC小组成员阮伟明参加泉成地质单位的地基土承载力数据收集,详见泉成地质勘查报告泉州市城东学园,报告显示现场杂填土层压缩性高,承载力150180 KN/m2200 KN/m2。验证情况结 论是要因 要因确认六:挤土效应干扰现场确认 2012年6月3-4日,我QC小组成员阮伟明参加泉成地质单位的地基土承载力数据收集,泉成地

19、质勘查报告泉州市城东学园,报告显示现场杂填土层压缩性高,抗浮力16.3120.86 KPa 22.55 KPa 。验证情况结 论是要因 要因确认七:单位时间段桩灌注砼量少现场确认我方施工员及试验员多次现场进行抽查,经现场检查,灌注桩分段施工时间间隔过长.经小组讨论根据现场施工情况适当缩短切换施工时间验证情况结 论非要因 要因确认八:地层应力破坏现场确认2012年6月10日,我QC小组成员洪丙丁参加了建设单位提供的泉成地质勘查报告泉州市城东学园,报告显示现场杂填土层压缩性高、抗剪力不足及其作为地基土整体性差;早期施工的本工程的自行车道沉降速率达到0.05/日,无法满足设计的结构体沉降速率0.02

20、/日要求。验证情况结 论是要因 要因确认九:临时堆载过大现场确认 2012年6月12日,我QC小组组长阮伟明在对现场进行巡查时发现:桩基施工后,现场地面部分钢管、小机械,水泥等堆载于桩基施工段附近,其中钢管堆载高度达到3.5m,堆载严重大于20 N/mm2。验证情况对材料管理人员进行技术交底,要求严格控制临时堆载的钢管、水泥重量;现场巡检中已无发现桩基施工段附近临时堆载过大现象,周边临时堆载钢管、水泥高度控制在1.5m。结 论非要因通过以上调查分析,我们找出了3个主要原因。一、淤泥层含水率高低差二、挤土效应干扰三、地基应力破坏八、制定对策要因确定后,2012年6月15-16日,QC小组针对要因

21、,并根据各自掌握的知识、实践经验以及有关信息,从各个角度提出各种对策方案,互相补充完善;同时对提出的对策方案进行逐项分析、比较、确定,制定以下对策评价表。对策评价选择表 表-5 序号要因对策方案对策评估综合得分确定对策有效性可行性经济性时间性 1淤泥层含水率高低差方案一采用抗浮锚杆455418换填海砂532414方案二水泥搅拌桩养护522211进行注浆加固4454172挤土效应干扰进行注浆加固522211灌注桩跳打施工4454173地基应力破坏提高泥浆配置质量544417搅拌桩施工间距调整335415制表人:阮伟明 制表日期:2012年6月17日 根据对策评价的结果,QC小组遵循5W1H原则,

22、制定以下对策表。对 策 表 表-6 序号主要原因对 策目 标措 施地点完成期限负责人1淤泥层含水率高低差采用抗浮锚杆地基承载力200KN/m21、分析同类型地质情况;2、计算需换填深度;3、确定换填深度。2012年6月17日阮伟明进行注浆加固1、对注浆作业班组进行技术交底;2、现场跟踪操作。3、注浆力控制2012年6月17日陈江通2挤土效应干扰灌注桩跳打施工搅拌桩施工互不影响1、对搅拌桩作业班组进行技术交底;2、现场跟踪操作。3、搅拌桩施工2012年6月17日洪丙丁3地基应力破坏提高泥浆配置质量地基不均匀沉降5mm1、对混凝土作业班组进行技术交底;2、监督施工过程。2012年6月20日洪丙丁制

23、表人:洪志荣 制表日期:2012年8月20日九、实施对策根据制定的对策,QC小组成员与项目部管理人员、各施工班组对照目标逐一展开实施。实施一、地基承载力不足(由阮伟明负责实施)实施过程一:换填海砂 1、分析同类型地质情况:2011年8月13日,QC小组组长阮伟明组织本工程邀请设计单位、地质勘探单位及监理单位、建设单位及我司相关负责人、技术人员在公司会议室进行研究,考虑到本工程现场深厚的软弱土层,地勘报告显示该杂填土层压缩性极高;结合泉州滨海地区类似工程的地质情况,进行比较分析,借鉴府东路等市政已完工工程的成功经验,准备换填海砂。换填垫层法计算书工程名称:泉州市城东学园第五中学地基与基础加固处理

24、 依据建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)4 换填垫层法。一. 参数信息 上部结构传至基础顶面的竖荷载 F=70kN/m; 基底以上填土的平均重度 =19kN/m3; 基础与填土的平均重度 0=18.5kN/m3; 基础类型: 矩形基础, 基础截面长度 l=2.5m,宽度 b=1.8m;基础埋深 Hd=2.5m; 换垫层材料重度:18.8kN/m3;压缩模量:7MPa;承载力特征值:91kPa,垫层厚度:2.5m。 垫层底面处地基承载力特征值 fak=200kPa; 基础宽度对地基承载力的修正系数b=.15;埋深对地基承载力的修正系数d=1.4。 土层参数: 序号 土层厚度hi(m)

25、重度i(kN/m3) 压缩模量Ei(MPa) 1 2.5 19 7 2 5 19.5 12 二. 垫层厚度验算 1.厚度验算原理: 换填垫层的厚度不宜小于0.5m,也不宜大于3m,且满足下式要求: 式中 pz相应于荷载效应标准组合时,垫层底面处的附加压力值(kPa),按下式计算: 矩形基础: pcz垫层底面处土的自重压力值(kPa); faz垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值(kPa): 式中 b矩形基础或条形基础底面的宽度(m); l矩形基础底面的长度,取 l=2.5m; pk相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压值(kPa); pc基础底面处土的自重压力值(kPa); z基础底

26、面下垫层的厚度(m); 垫层的压力扩散角(度),由表查出。 2.荷载计算 基础底面压力 pk=(F+G)/b=(70+1.802.5018.50)/1.80=85.14kN/m2 基础底面处土自重的压力 pc=d=192.5=47.5kN/m2。 3.厚度验算: 当垫层厚度 z=2.5m:查表得压力扩散角=30度。 经过计算得 pz=1.82.5(85.14-47.50)/(1.8+22.5tg0.52)(2.5+22.5tg0.52)=6.71kPa。 pcz=192.5+2.5,5+2.519=95.00kPa。 m=pcz/(hd+z)=95.00/(2.5+2.5)=19kN/m3。2

27、、计算需换填深度:确定换填海砂方案后,由方安利对换填深度进行验算确立;图-4 换填垫层计算书截图3、确定换填深度:2012年8月15日,经设计单位、地质勘探单位确定:本工程地下室地基土进行换填海砂,深度为2.5m。换填垫层法计算书工程名称:泉州市城东学园第五中学地下室地基与基础加固处理依据建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)4 换填垫层法。一. 参数信息上部结构传至基础顶面的竖荷载 F=70kN/m;基底以上填土的平均重度 =19kN/m3;基础与填土的平均重度 0=18.5kN/m3;基础类型: 矩形基础, 基础截面长度 l=2.5m,宽度 b=1.8m;基础埋深 Hd=2.5m;换

28、垫层材料重度:18.8kN/m3;压缩模量:7MPa;承载力特征值:91kPa,垫层厚度:2.5m。垫层底面处地基承载力特征值 fak=200kPa;基础宽度对地基承载力的修正系数b=.15;埋深对地基承载力的修正系数d=1.4。土层参数:序号 土层厚度hi(m) 重度i(kN/m3) 压缩模量Ei(MPa)1 2.5 19 72 5 19.5 12二. 垫层厚度验算1.厚度验算原理:换填垫层的厚度不宜小于0.5m,也不宜大于3m,且满足下式要求:式中 pz相应于荷载效应标准组合时,垫层底面处的附加压力值(kPa),按下式计算:矩形基础:pcz垫层底面处土的自重压力值(kPa);faz垫层底面

29、处经深度修正后的地基承载力特征值(kPa):式中 b矩形基础或条形基础底面的宽度(m);l矩形基础底面的长度,取 l=2.5m;pk相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压值(kPa);pc基础底面处土的自重压力值(kPa);z基础底面下垫层的厚度(m);垫层的压力扩散角(度),由表查出。2.荷载计算基础底面压力 pk=(F+G)/b=(70+1.802.5018.50)/1.80=85.14kN/m2基础底面处土自重的压力 pc=d=192.5=47.5kN/m2。3.厚度验算:当垫层厚度 z=2.5m:查表得压力扩散角=30度。经过计算得 pz=1.82.5(85.14-47.50)/

30、(1.8+22.5tg0.52)(2.5+22.5tg0.52)=6.71kPa。pcz=192.5+2.5,5+2.519=95.00kPa。m=pcz/(hd+z)=95.00/(2.5+2.5)=19kN/m3。图-5 换填方案计算书换填厚度取值4、方案实施:2012年6月16日,在我公司召开地基处理换填专题会议,确定换填海砂方案,对班组曾志强进行技术交底:挖除2.5m杂填土,对基层进行压实平整,清除尖刺突起物。采用海砂进行换填,砂级配控制到位,填料粒径不大于15cm,30cm一道进行分层换填。采用插入式振动棒,按2m2m对砂层进行振实。换填海砂效果换填深度控制图-6 换填海砂过程图检查

31、:2011年8月17日,QC小组对换填砂深度及现场实际操作进行检查,抽查5个换填厚度点,其中厚度分别为:3.2m,2.9m、2.86m、3.05m、2.75m,均大于2.5m,满足要求。实施过程二:进行注浆加固1、对注浆作业班组进行技术交底:根据确定地基加固方案,2011年8月12日,QC小组陈江通对注浆工人进行技术交底:预埋3mm霹雳注浆管,并用胶皮封口,保持注浆管成直线,并保证胶皮封口的准确位置,以免注浆过程中浆体喷射不出;注浆管采用ZY-100型钻机引孔,成孔直径为90mm,深度为3m;注浆浆体采用1:0.5的纯水泥浆,注入压力控制在0.5-2MPa,观察地面隆起或回浆情况,并适时进行调

32、整。具体由QC小组成员陈江通负责。一次冒浆再次注浆注浆控制2、现场跟踪操作:2011年8月13日8月16日,现场注浆施工。图-7 注浆施工流程图制图:洪志荣 日期:2011年8月16日3、注浆力控制:对现场注浆情况形成施工记录,保证注浆力及注浆量的要求。图-8 注浆施工记录表制图:洪志荣 日期:2011年8月17日检查:2011年8月17日,小组对注浆班组作业人员进行了现场检查,所有工人均能按正规程序操作,注浆记录显示:注浆力足够、水泥量大于250Kg/m,满足要求。2011年8月13日8月17日注浆,注浆施工记录见下图。图-9 复合地基平板载荷试验报告截图小结:换填海砂注浆后经载荷板试验,地

33、基承载力达到240KN/m2200KN /m2,满足计算设计要求。实施二、采用抗浮锚杆(由洪丙丁负责实施)2011年8月10日,在QC小组成员洪丙丁组织下,进行锚杆加固施工。1、对锚杆作业班组进行技术交底:2、现场跟踪操作:钻机就位-钻进-详细记录深度及土层变化情况-成孔-放入锚件钢筋-一次注浆-二次注浆。图-10 锚杆施工质量监督图制图:洪志荣 日期:2011年8月17日3、检查锚杆深度及入岩层深度,保证入岩深度2.0m。检查:2012年1月,对现场施工的抗浮锚杆进行检测,拉拔力均大于180KN,符合设计要求。图-11 锚杆检测报告截图小结:经拉拔试验检测,本工程抗浮锚杆抗拔力达到180KN

34、,经换算底板抗浮力可达到28.46 KPa1.120.5=22.55KPa,满足底板抗浮要求。实施三、采用土工格栅(由洪丙丁负责实施)1、对杂工李益组进行技术交底:2011年8月20日,在QC小组成员洪丙丁组织下,对杂工李益组进行施工技术交底;2、格栅铺设:图-12 土工格栅铺设效果图制图:洪志荣 日期:2011年8月20日、换填砂前先将原软弱土层开挖2.5m,开挖后用滚动压路机压实平整并清除尖刺突起物;、在平整压实场地上安装铺设土工格栅,格栅主要受力方向(纵向)应垂直于车道走向方向,铺设要求平整、无皱折,尽量张紧并用土包压重固定;、格栅定位后,及时填土覆盖,裸露时间不超过48小时;换填砂至0

35、.5m时,进行第二皮格栅铺设。检查:2011年8月22日,现场土工格栅铺设完毕,2011年8月28日对换填后的海砂面层进行沉降观测检查并形成记录,由记录显示,日平均沉降量0.02/日。图-13 沉降观测记录截图小结:施工完成后用水准仪对场地进行沉降观测,地基不均匀沉降:4 mm、3 mm、2 mm、2 mm、3 mm、4 mm、4 mm、4 mm、均小于5mm,符合要求。十、效果检查2012年8月24-25日,本工程施工完的坡道已经投入使用3个多月,QC小组成员对该工程坡道进行外观质量检查,并对平时的检查资料进行整理、汇总。本工程坡道施工质量检查情况:检查6个地块,抽检点数质量问题共检查600点,合格568点,合格点率94.67%目标93%,见表-7。导致滨海区深厚软弱土层地下室基础桩基的主要质量问题“桩基缩径”已经成为次要问题,本次活动是有效的。 本工程坡道完成后质量问题调查表 表-7 序号质量问题出现频数(抽检频数均为20)C1C2C3D3D1D2合计1缩径10110142吊脚桩01101123无笼桩20121284断桩221122105其他0101103统计时间:2012.8.25 合计

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