井下复杂案例分析.ppt

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1、钻井事故复杂案例,轮古15-1井溢流卡钻事故,一.基础数据,轮古15-1井位于塔里木盆地塔北隆起轮南低凸起轮南潜山构造,是一口开发定向井,该井2001年11月15日开钻,2002年3月17日完钻,2002年3月20日完井。,二、溢流发生经过,2002年3月5日,钻井至井深5919.77米,钻井液密度1.08g/cm3,地层:奥陶系,岩性以泥晶灰岩为主,夹泥质灰岩。发现井漏,漏速8.1m3/h。继续钻进至5923.34m,漏速33 m3/h,提至套管内,静止观察,发生溢流,关井,立、套压为零。 用15升/秒的排量控制套压0.5兆帕左右节流循环压井,40分钟后,出口不返泥浆,开井,静止观察,井口微

2、溢,上下活动钻具遇阻卡,多次活动无效,钻具卡死。,三、处理经过,关井,用500型水泥车返挤密度1.10g/cm3的泥浆80m3,泵压由30MPa降至5Mpa,开泵正挤密度1.2、1.32的泥浆40m3,开井,立、套压为零。上提钻具解卡。由于邻井油气层中有H2S及本井稠油情况,采取边漏边钻的措施,用1.15g/cm3的泥浆钻至井深5953.43m完钻。,四、案例分析,1在轮古地区,发生溢流后,首先节流循环出溢流物是首选的技术措施。 2考虑到钻具在套管内,分析卡钻原因可能是环空被溢出稠油堵死。 3套管下深符合正反挤的条件。 4正确地分析了井下的复杂情况,井下的复杂情况得到了正确地处理。,钻井事故复

3、杂案例,XX井溢流井漏复杂,一基础资料,XX井是埃索公司在塔里木第十二风险区块上的一口预探井,由塔里木油田反包,位于塔里木盆地巴楚凸起阿恰断裂带乔米买提构造高部。 井身结构:13 3/8*667米+9 5/8*2063.31米+8 1/2钻头*2535米,二.发生经过,12 1/4钻头钻至1502米,发生溢流6方。关井无套压。泥浆密度1.07,粘度42,裸眼地层为泥盆系,套管鞋处668米做地破试验,破裂压力6.5MPa,破裂梯度2.04g/cm3。,三原因分析,1.裸眼井段裂缝发育。 2、地层压力大于漏失压力,故关井无套压。 3、关井无立、套压,溢流性质不清楚,初步判断为盐水层。,四处理过程,

4、1、关井反循环打入密度1.30的泥浆35方,起钻至660米。 2、注堵漏泥浆18方,密度1.12,浓度22.7%,第二次注堵漏泥浆时,钻头水眼堵,起钻下光钻杆。 3分别下钻到井深748.94米、858.41米和1090米挤入密度1.16,浓度19.9%的泥浆35方,浓度25.7%的泥浆19.6方,浓度26.16%的泥浆13.8方,循环不漏,压井成功,后将泥浆密度调整到1.19 g/cm3,恢复正常。,五点评,1在发生溢流同时发生井漏时,首先应该堵漏,提高地层承载能力,才能建立有效泥浆液柱压力大于地层压力。 2在进行堵漏作业时,钻头位置应在漏层以上,防止堵漏泥浆在漏层桥堵,卡死钻具。 3裸眼内堵

5、漏应下入光钻杆,原则上不要下入钻铤和钻头,可以带一个小的铣齿接头。,钻井事故复杂案例,羊塔克5-3井卡钻事故,一基本数据:,事故井深:4580.31米 井身结构: 13 3/8“510.09米+12 1/4“4580.31 地层及岩性:上第三系吉迪克组,砂岩,泥岩 泥浆性能(当时): 密度1.48g/ cm3,粘度,60秒,氯根15500PPm, 井下落鱼:12 1/4“ FS2563钻头+630*NC56(母)+8“NDC*1根8“LDC*1根+12 1/4“F+8“LDC*3根 鱼长45.79米 鱼顶位置:实探在4437.5米,一基本数据:,7.发生时间:2003年10月20日16:40

6、8.解除时间:2003年11月29日19:30 9.损失时间:962:50 10.工程报废进尺:330.31米 11、返工进尺:330.31米 12、返工井段:4250-4580.31米,二.发生经过:,2003年10月20日16:40钻进至4580.31m,转盘扭矩增大,上提钻具遇卡10吨,活动钻具,最大220吨,最小160吨(钻具原悬重170吨),转盘不能转动,活动无效,钻具卡死.,三.处理过程,循环活动钻具: 循环活动钻具过程中泵压逐渐上升,环空不畅通,最后环空堵死. 2. 溢流关井观察: 环空堵死后,继续蹩压24MPa上下活动钻具,期间泥浆出口间断返出,液面上涨2.5方,关环形防喷器,

7、套压由02.5MPa,立压2411MPa.正打压至立压14MPa,观察,立压14MPa8.5MPa24MPa,关方钻杆下旋塞。关井观察,套压逐渐降至0MPa。,三.处理过程,开井求压: 开井观察环空无外溢,钻杆内无外溢,钻头水眼堵死。 4倒扣起钻: 2003年10月22日19:25开井观察环空外溢,关环形防喷器,套压02.6MPa,钻杆内无外溢.,现场决定倒开钻具,进行压井作业。在钻具紧扣过程中,钻具突然解卡,恢复原悬重,由于钻具水眼不通,环空垮塌严重,钻具上提挂卡严重,最大上提至270吨,勉强活动出10个单根,钻具又卡死,于是倒扣起钻至套管内(环形防喷器关闭), 井下落鱼:12 1/4“ F

8、S2563钻头+630*NC56(母)+8“NDC*1根8“LDC*1根+12 1/4“F+8“LDC*3根 鱼长45.79米, 起钻灌入1.91泥浆59方,套压2.6MPa1.5MPa,三.处理过程,5下钻压井起钻: 在第十柱钻杆上接循环头及回压凡尔下钻至2000.09米,循环压井,泥浆密度1.491.71g/cm3,停泵观察,立套压为零.,起钻完,检查钻具,发现第一柱钻杆及第1,2,3,5柱钻铤被粗沙子堵死. 6下钻通井遇卡: 通井钻具结构:12 1/4HJ517L钻头+8钻铤5根+NC56(母)520+5 1/2钻杆,下钻,分段循环排盐水处理泥浆,泥浆进出口密度1.701.72g/cm3

9、.总共排出受污染泥浆及盐水169方,盐水密度1.25g/cm3。循环排盐水处理泥浆过程中(钻头深度3170m),钻具卡死.卡钻原因,压差太大,造成压差卡钻.(钻进中该井段泥浆密度1.17,密度提高以后压差达17MPa),三.处理过程,7.第一次泡解卡剂:泡卡无效.循环排解卡剂. 8.第二次泡解卡剂:经过第一次泡卡,现场分析认为,降低压差解卡才是解决问题的唯一途径.于是节流循环降密度1.711.50, 控制套压3MPa,关环形防喷器泡卡,套压2.8MPa,立压3.3MPa,4小时后,上提钻具250吨解卡.压差卡钻解除.,三.处理过程,9.循环处理泥浆提密度: 压差卡钻解除后,循环处理泥浆,加入大

10、量防塌剂,润滑剂,调整密度1.501.66,泥浆液面稳定,起钻检查钻具. 10.下钻探鱼顶,分段排盐水: 划眼期间转盘多次蹩停,下划非常困难,最长一个单根划眼在6个小时以上,比钻进还慢.另外由于遇阻划眼,盐水无法排放,全部混入泥浆中,造成泥浆密度下降,悬浮能力下降,失水上涨,划眼过程中在44004437.5m钻遇致密的砂桥,下划困难,震动筛返出大量砂子,证实卡钻原因是钻进过程中钻遇异常高压层,压力不能平衡,地层出盐水,地层大量出砂,井壁垮塌,造成环空蹩堵钻具埋死所致。划至鱼顶后泥浆密度1.71g/cm3,证实落鱼已经埋死,水眼不通,无法打捞。准备侧钻。,三.处理过程,11打水泥塞,循环降密度,

11、下侧钻钻具: 循环调整泥浆,把泥浆密度有1.71降至1.51,通过调整泥浆性能,达到了 侧钻条件. 12侧钻 13新井眼钻进 :逐渐把密度从1.61提至1.71,井下逐渐正常,四.原因分析,1、钻遇局部异常高压(关井最大立压25MPa、折算泥浆当量密度2.05g/cm3) 2、钻井设计泥浆密度偏低 ,突遇高压盐水层,井壁失稳所致。,五.点评,这是探井遇到的遭遇战,这种情况受到的损失也是最大的. 这和前期的技术准备不足等很多因素有关. 3. 这么复杂的情况能处理下来,从处理的步骤上看,基本上没走弯路.,钻井事故复杂案例,XX井溢流后划眼卡钻,基础数据,1.井身结构:20*300米+13 3/8*

12、1007米 2.卡钻钻具组合: 12 1/4J33+630/730+9DC*2+731/630+12 1/4F+631/730+9DC*1+731/630+12 1/4F+8DC*14+8SZ+8DC*2+631/410+5HWDP*15+5DP,一溢流发生经过:,12 1/4J33钻头钻进到井深3555米,5月1日18:00发现溢流,最大溢流速度4方/小时。至19:25观察,钻进到井深3558.20米,共溢流10.08方,泥浆密度由2.211.19,粘度4650,CL-由1805323571PPM,23:00起钻47柱23:30循环观察,测得溢流速度7.2方/小时。2日1:30起钻到套管鞋内

13、(994.15米),10:00关井等加重材料,关井套压2.0MPa。,二 溢流处理概况,2日12:0012:30开井卸压往井内注入加重泥浆69 方,密 度 2.29g/cm3。 3日17:00等重晶石,加重泥浆,关井套压1.7 MPa。 20:00开井卸压,下钻到2363.22米 21:44往井内注入加重泥浆144方,密度2.30g/cm3。 23:30下钻到井深3110米遇阻,卸单根。 4日1:20井内注入加重泥浆65方,密度2.30g/cm3大排量循环观 察,液面正常,无外溢和漏失。,三划眼卡钻经过,压井成功后,循环观察正常,下钻划眼,钻头水眼堵,起钻,下钻划眼,又堵水眼,反蹩4.4MPa

14、,至5月6日4:10划眼到3323.11米,发生蹩钻,上提遇卡,下钻遇阻,采用上提下放为主,原悬重140吨,最高上提至200吨,反复活动无效,同时,出口流量逐渐减小到零。钻具卡死。,四处理经过,1注密度1.28、浓度23%的堵漏泥浆31方,井口有小股溢流,钻杆内注入密度1.501.60的泥浆31方,无溢流。关井无套压。 2测卡点及磁性定位后爆炸松扣,未开,悬重132吨倒扣,反转12圈,悬重下降到84吨,钻具倒开,起出5钻杆258根,鱼长851.23米,鱼顶2471.88米。 3套铣倒扣至6月9日,鱼长415.21米,鱼顶2907.90米。 4打水泥塞,侧钻。,五点评,1该井为构造上的第一口预探

15、井,地处沙漠腹地,交通不便,井场应储备足够量的加重材料,而实际上只有少量重粉。 2溢流发生后,继续循环和钻进而不及时关井,后来又起钻到套管内,加重了溢流量。 3开井压井的做法是错误的。 4泥浆密度下降,粘度上升,CL-上升,说明溢流是低矿化度盐水,对高压盐水层的危害性认识不足。 5压井成功后,划眼,水眼堵,说明井壁大量垮塌,技术措施准备不足。 6井壁垮塌卡钻,处理方法不当,开泵上提,垮塌物越挤越死,最后井口不返泥浆,彻底卡死。最后只好倒扣、套铣、填井侧钻。,五点评,正确的做法: 发现溢流,及时关井。怀疑溢流,关井或停泵检查是否溢流。 关井后,求得溢流流体性质,如果是盐水,用司钻法及时排掉盐水,防止长时间在井内造成井壁垮塌。 低矿化度盐水必须压死,否则对泥浆和井壁危害极大,造成井壁失稳,垮塌卡钻。 如果井壁垮塌严重,钻具组合中要甩掉扶正器,划眼前认真处理泥性能,可提高泥浆粘度,屈服值,提高泥浆携砂能力,增强泥浆的封堵和抑制性。 划眼时,应反复划眼,将垮塌物充分带出,再接单跟。 划眼时,停转盘,上提遇卡,不能大力上提,应开泵下放钻具到原悬重,强行开转盘,一次不行,可多次进行,只有这种方法是可行的。,

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