稠油油藏水平井堵水调剖技术研究应用.ppt

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1、,07年以来乐安油田大规模应用了水平井精密筛管防砂完井技术,但是随着开采时间的延长,含水上升较快成为制约此类水平井开发效果的主要矛盾。通过实施PNN测井找准出水点,不同的出水点采取的有针对性的措施,即油层中上部出水点采取氮气泡沫调剖和下部出水采取插管塞配合水泥浆封堵的方式,一定程度上解决了精密微孔滤砂管完井方式水平井的高含水难题。经过现场应用,取得较好的效果。,前 言,目 录,1,乐安稠油油藏水平井堵水调剖技术研究,2,3,4,精密筛管完井水平井应用现状及目前存在问题,堵水调剖实施情况及应用效果,结论及下步打算,乐安油田概况,5,根据构造及油水系统可将乐安油田分为东、西、南三个区,南区、东区以

2、馆陶组地层特稠油油藏为主,西区以沙河街组断块常规稠油油藏为主,草古1地区以潜山特稠油油藏为主,乐安油田依照“整体考虑,准备一块、建成一块、投产一块”的原则,通过开展前期精细油藏描述、流变机理研究,为油藏高效开发打好基础;开展以蒸汽吞吐、蒸汽驱、水平井等先导试验区,优化开发方式,指导油藏开发,自1989年到1997年稠油油藏年平均投产油井110口,平均年增产能32万吨,生产规模不断扩大,原油产量持续增长到132万吨。实现了连续7年的高速高效开发。但自1998年以来,产能接替不足同时受国际油价、配套开发技术适应性等诸多因素的影响,产量递减大,到2002年年产量下降到22.2X104t,年均下降25

3、X104t,年均综合递减25%以上。年产油20X104t左右。,开发历程,开发现状,油井开井,日液水平,243口,8814t/d,综合含水,91.2,平均单井日液,采出程度,可采程度,14.60,90.13,采油速度,0.32,剩余速度,17.2,油井总井,468,日油水平,778t/d,日注汽量,累油汽比,平均单井日油,36.2t/d,3.2t/d,778m3,0.496t/t,一是由于油层厚度小,储量丰度低,直井开发达不到经济技术政策界限,经济效益差; 二是部分储量油稠、储层物性差,早期注汽质量差,导致无法正常生产; 三是油藏埋藏浅、岩性疏松出砂严重,部分储层敏感性强,注采两难。,据油藏地

4、质条件、试油试采以及工艺配套分析,储量难动用的主要原因:,针对这种难开发的边际储量,近两年来重点加强了油藏经济技术政策研究和矿场实验,通过水平井精密微孔防砂、转换开发方式、亚临界锅炉注汽等配套技术,提高了油藏的动用程度和采收率,也缓解了后备储量不足的矛盾,为乐安稠油恢复上产奠定了基础。,开发潜力评价,主要是07年以来在草13沙一沙二粉细砂岩普通稠油油藏、草20馆一砂砾岩特稠油油藏、广9、草古1馆陶等区块开展了水平井精密筛管防砂完井技术的研究应用,逐步形成并完善了水平井精密筛管防砂完井油层保护、酸洗、注汽、举升等配套工艺技术,取得了突出效果,单井日产能力在15吨以上,实现了稠油新区的高效开发。,

5、开发潜力评价,目 录,1,乐安稠油油藏水平井堵水调剖技术研究,2,3,4,精密筛管完井水平井应用现状及目前存在问题,堵水调剖实施情况及应用效果,结论及下步打算,乐安油田概况,5,多级管外封隔器加防砂筛管完井实现分段开采,提高了防砂效果。 坐封封隔器和注水泥一次管柱完成,节省施工时间。 防砂筛管内通径大 ,使用寿命长,便于后期作业。 避免水泥浆污染油层,同时节省完井费用。,精密筛管完井水平井应用现状及目前存在问题,精密筛管防砂完井方式具有以下技术特点:,水平井开发难题: 精密筛管难以进行机械卡封,一旦水突破,产油便大幅度降低,70%,16%,1%,49%,34%,乐安油田水平井分完井方式统计,裸

6、眼,打孔筛管,精密筛管,套管,精密筛管完井水平井应用现状及目前存在问题,050,5080,8090,90100,100 75 50 25,比例,25%,17%,29%,29%,精密筛管完井水平井应用现状及目前存在问题,含水,精密筛管完井水平井应用现状及目前存在问题,含水上升或高含水原因分析:,目 录,1,乐安稠油油藏水平井堵水调剖技术研究,2,3,4,精密筛管完井水平井应用现状及目前存在问题,堵水调剖实施情况及应用效果,结论,乐安油田概况,5,乐安稠油油藏水平井堵水调剖技术研究,插管式可捞挤灰桥塞,耐高温水泥,堵水调剖,泡沫剂用量,汽液比,注入工艺,靶点附近位置出水应用插管塞配合水泥堵剂进行堵

7、水,中、上部出水开展氮气泡沫调剖堵水试验,抑止水窜,氮气泡沫堵水控水机理,氮气泡沫堵水控水机理,发泡剂是活性较强的表面活性剂,能够大幅度降低油水界面张力,改善地层岩石表面的润湿性,使原来呈束缚状态的原油通过油水乳化、液膜置换等方式成为可动油,泡沫具有“遇油消泡、遇水生泡”的特性,氮气和发泡剂溶液优先进入高渗地层,随着注入量的增加,在高渗地层内形成大量稳定微气泡,增加了高渗层的渗流阻力,使氮气和发泡剂溶液转向并流入低渗地层,在井底形成大范围的泡沫区,注入工艺,泡沫剂用量,汽液比,阻力因子,氮气泡沫调剖堵水机理及室内研究,泡沫剂用量与阻力因子的关系,随着泡沫剂用量的增加,泡沫剂的封堵能力增加;考虑

8、成本因素,推荐泡沫剂浓度0.6%为最佳值。,氮气泡沫调剖堵水机理及室内研究,汽液比对泡沫封堵性能的影响,阻力因子随汽液比的的升高呈上升趋势,达到最佳汽液比时,建立起有效泡沫封堵。但汽液比超过一定时,发生气窜不能建立起有效的封堵。泡沫剂浓度0.6%时推荐最佳汽液比为3-4.5,氮气泡沫调剖堵水机理及室内研究,方式一:3PV蒸汽2PV泡沫3PV蒸汽; 方式二:2PV蒸汽1PV泡沫2PV蒸汽1PV泡沫2PV蒸汽; 方式三:2PV蒸汽0.8PV泡沫1PV蒸汽0.6PV泡沫1PV蒸汽0.6PV泡沫2PV蒸汽;,高温泡沫剂的室内筛选 高温泡沫剂注入方式,氮气泡沫调剖堵水机理及室内研究,高温泡沫剂的室内筛选

9、,FCY高温泡沫体系主要性能指标,插管塞配合耐高温水泥封堵B靶点附近出水点,类似于环空化学分隔层(ACP)工艺,采用插管式桥塞作为封隔工具、耐高温水泥浆为堵剂封堵出水点,钻井过程中B靶点附近井身轨迹出现偏差,偏离油层钻遇水层,条件,条件,出水点附近下入盲管,而非筛管,插管塞配合耐高温水泥封堵B靶点附近出水点,插管式可捞挤灰桥塞,插管式可捞挤灰桥塞(水平井用)结构示意图,可取式挤灰桥塞由座封及锚定机构、锁定及解封机构、滑套开关及防粘机构、插管及打捞机构组成。 插入挤灰桥塞,打开滑套开关进行挤灰作业,挤灰结束后,上提管柱拔出插管,滑套开关关闭。,应用超细水泥基料+水泥增强剂,复配形成一种高强度水泥

10、,达到改善水泥热稳定性,提高耐温力,保持水泥强度的目的。,基料选择超细水泥的优点,耐高温水泥,插管塞配合耐高温水泥封堵B靶点附近出水点,随温度升高,常规水泥与耐高温水泥的抗压强度有不同程度降低,但耐高温水泥降低幅度小。,耐高温水泥性能,插管塞配合耐高温水泥封堵B靶点附近出水点,插管塞配合耐高温水泥封堵B靶点附近出水点,水泥浆添加剂体系的研究,温度为90时,I与II缓凝剂凝固时间,分散剂影响超细水泥流变性实验数据,加入缓凝剂和分散剂保证水泥浆满足足够的缓凝时间以及流动性能,目 录,1,乐安稠油油藏水平井堵水调剖技术研究,2,3,4,精密筛管完井水平井应用现状及目前存在问题,堵水调剖实施情况及应用

11、效果,结论及下步打算,乐安油田概况,5,堵水调剖实施情况及应用效果,C13-P12井位于草13沙二区块,沙二区块为粉细砂岩普通稠油油藏,埋深1115-1200m,岩性一般为长石石英粉砂岩和细砂岩,平均渗透率973.610-3m2,孔隙度28.3%,地面原油密度0.9541-0.9657g/cm3,50下原油粘度2481mPa.s,凝固点-18-4,水型CaCl2型。,氮气泡沫调剖试验 草13-平12井泡沫调剖试验,边水方向,堵水调剖实施情况及应用效果,氮气泡沫调剖试验 草13-平12井泡沫调剖试验,该井2007年5月新投,水平筛管段1402.86-1556.34m。2007年12月二周期注汽注

12、入泡沫剂0.7吨(由于设备问题未达到设计用量),注汽压力上周15-16.4MPa,本周12.2-13.3MPa,开井后有效期34天,日产油由1.8吨升至5.6吨,含水由 94 降为77,有效期后含水又突升至90以上,见到了一定的预期效果。,堵水调剖实施情况及应用效果,C20-P23井位于草20东部区块,草20东部区块属于砂砾岩特稠油油藏,埋深880960m,渗透率100300mD,孔隙度24-28%,50原油粘度23万厘泊。 该井2007年4月新投,水平段1136-1265米,原油粘度18465mpa.s。,氮气泡沫调剖试验 草20-平23井泡沫调剖试验,堵水调剖实施情况及应用效果,热采第一周

13、期生产230天,累液15208方,累油608吨,平均66.1/2.6/96,峰值油量5吨;含水由93逐渐上升到98,日产油由3-4吨降至1.3吨,停前70.2/1.26/98.2%。,氮气泡沫调剖试验 草20-平23井泡沫调剖试验,堵水调剖实施情况及应用效果,该井2008年1.11.8日注汽2000吨,FCY泡沫剂6吨分两个段塞注入,注汽4 h后注入泡沫剂第一段塞,中间间隔20h,注入泡沫剂第二段塞,每段注起泡剂3吨,共注入起泡剂6吨,注入泡沫剂的流量为0.3t/h。注泡沫剂过程伴注氮气,注入氮气流量为10m3/min,每天注氮16小时,累计注氮时间80小时;注氮量48000方。,主出 水点,

14、次出 水点,插管塞,氮气泡沫调剖试验 草20-平23井泡沫调剖试验,PNN测井显示水平段三处出水点,堵水调剖实施情况及应用效果,氮气泡沫调剖试验 草20-平23井泡沫调剖试验,开井后含水下降;90含水生产1个月,94,堵水调剖实施情况及应用效果,氮气泡沫调剖试验 草20-平23井泡沫调剖试验,草20-平23井氮气泡沫调剖实施效果表,堵水调剖实施情况及应用效果,插管塞配合耐高温水泥工艺封堵B靶点附近出水点 C13-P27井,草13-平27井水平筛管段1307.44-1558.44m,水平段长248m,挡砂精度130m,于2007年11月7日新投热采,生产114天,累液3975.8方,因全水而于0

15、8年3月封井。 08年5月针对该井开展了治理。对1190-1564m井段实施PNN测井,显示出水点在1494-1530 m井段。,工具,堵剂,堵剂用量,添加剂,在盲管段打水平井插管式桥塞,正挤入耐高温水泥对出水点实施封赌。,堵剂选择耐高温水泥,主要考虑封堵后冷采效果差则有可能考虑热采生产,水泥浆用量以不超过桥塞下井筒容积为合适,在水泥浆的配置上要求在75时具有200min以上的稠化时间,以此配制添加剂,堵水调剖实施情况及应用效果,插管塞配合耐高温水泥工艺封堵B靶点附近出水点 设计思路,堵水调剖实施情况及应用效果,插管塞配合耐高温水泥工艺封堵B靶点附近出水点 施工工序,打电缆桥塞,下入插管,配制

16、水泥浆,顶替,上提插管,反洗井,堵水调剖实施情况及应用效果,插管塞配合耐高温水泥工艺封堵B靶点附近出水点 生产效果,堵水调剖实施情况及应用效果,草13-平27井堵调实施效果表,插管塞配合耐高温水泥工艺封堵B靶点附近出水点 生产效果,目 录,1,乐安稠油油藏水平井堵水调剖技术研究,2,3,4,精密筛管完井水平井应用现状及目前存在问题,堵水调剖实施情况及应用效果,结论及下步打算,乐安油田概况,5,结论,1、氮气泡沫调剖是目前精密筛管完井水平井较为有效、工艺可行的堵水手段。利用气阻效应(贾敏效应),使液体不能延微观大孔道、宏观高渗层或高渗区窜流,达到封堵高含水层的目的。,2、插管塞配套水泥浆堵水技术对精密筛管完井水平井具有一定的治理效果,但由于设计本身存在缺陷,施工风险大,有必要对选择性化学堵剂堵水进行研究攻关。,下步打算,1、水平井先期实施氮气泡沫调剖工艺,有利于延缓见水时间,延长低含水期采油量。,2、草13-平27的典型井例提示我们:有必要钻井后即对水平段进行找水测井后下入有针对性的完井管柱。,恳请各位专家批评指正!,

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