脱硫GGH防堵灰改造国华徐电徐忠金.ppt

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1、脱硫GGH防堵灰改造,2008年12月,2,主 要 内 容,一、系统概况和改造的必要性 二、具体措施和实施方案 三、预期效果,3,一、系统概况和改造的必要性,国华徐电#7、#8炉2220MW机组烟气脱硫工程,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,处理2台220MW机组的锅炉100%烟气量,脱硫装置脱硫率大于95。每炉设一台增压风机与两台引风机配套运行来克服FGD系统阻力,将烟气引入FGD净化后顺利排入锥形筒钢筋混凝土烟囱。FGD装置由上海龙净环保科技有限公司设计,采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,为两炉一塔制,吸收塔的类型是目前广泛采用的逆流喷淋空塔,吸收塔反应罐的设计采取了德国鲁奇公司富有特色的分隔

2、装置和脉冲悬浮搅拌装置。#7、8炉烟气脱硫系统于2006年11月27日投产,运行中GGH原烟气侧、净烟气侧差压逐渐增大, GGH换热元件堵塞严重,虽经多次处理但效果不佳。脱硫系统在运行了11个月后,于2007年11月系统A检时把GGH换热元件全部抽出,GGH空壳运行。净烟气在没有GGH加热的情况下,引起烟囱排烟温度降低,烟囱内壁酸性凝结液体大量增加,严重危及烟囱的安全运行。综上所述,需恢复GGH受热面元件。,4,1.1脱硫装置进口烟气参数,#7炉烟气量: 1753842 Nm3/h (标态、湿基、实际O2 ) #8炉烟气量: 1634405 Nm3/h (标态、干基、实际O2 ) 烟气SO2含

3、量: 2140mg/ Nm3 (标态、干基、6%O2 ) 烟气粉尘含量: 210mg/ Nm3 (标态、干基、6%O2 ) 烟气温度: 130 接入点烟气静压: 0.5 kPa,5,1.2设备基本参数(一),GGH 型号:31.5 GVN 430(豪顿华) 气流布置: 原烟气向上/净烟气向下 传热表面面积:10524 m2 (单面) 旋转速度:1.5 rpm GGH吹灰器 供应商:上海克来德贝尔格曼有限公司 正常吹扫介质:蒸汽 喷嘴数:6 压力:9 bar 温度:340 喷嘴处压力:8 bar 流量:3198 kg/h 吹扫转速:1.5 rpm 高压水冲洗介质:冷水 喷嘴数:6 喷嘴处最小压力

4、:80 bar 喷嘴处最大压力:120 bar 耗水:1.58 l/s 吹扫转速:1.5 rpm,6,1.2设备基本参数(二),除雾器 型号:MuntersDV880 气体实际流量 2163185 2220536 净面流速 4.2m/s 4.2 m/s 保证压降: 0.08kPa 0.085kPa 增压风机 类型:RAF28-15-1型动叶可调轴流式引风机 TB点风机流量: 395.84m3/s 风机压头:4200Pa 电机功率:2100kw 电机电流:237A,7,1.3GGH的运行情况(-),系统于2006年11月27日投运以来,GGH原烟气侧、净烟气侧差压逐渐增大,于“168”后仅一个月

5、,GGH单侧差压从500Pa上升到800900Pa,并继续增大,最大达1200Pa。蒸汽吹扫、在线高压水(10MPa)冲洗均未遏制差压上升。曾三次用30MPa的高压水离线冲洗,第一次效果稍好,后两次亦告无效。为保证系统安全运行,最终不得不于2007年11月将换热元件全部撤出,GGH空壳运行。 图1 堆放在现场的GGH换热元件,8,1.2GGH的运行情况(二),图2 GGH换热元件端部堵灰 图3 GGH换热元件侧面堵灰 图4 GGH换热元件表面堵灰 图5 GGH换热元件表面堵灰,9,1.2GGH的运行情况(三),由于没有GGH加热,烟囱进口净烟气温度由80以上降低到50左右,导致烟囱内壁酸性液体

6、大量增加,经取样化验凝结水pH为1.7-2.4,属强酸性。7、8炉的烟囱是钢筋混凝土结构,其内壁只做了简单的防腐处理,经受不住长期的酸性腐蚀,长此以往,严重影响到烟囱安全。 图6 烟囱入口烟道底部腐蚀 图7 烟囱入口处流出的强酸液体,10,二、具体措施和实施方案(一),1、在GGH换热元件表面分上、中、下三个部位,堵灰取样,送有关专业单位化验,明确堵灰的成份,以便研究针对性的化学清洗方案。 2、换热元件表面清洗采用离线高压水冲洗和化学清洗相结合的方案。由于以前曾用30MPa的水冲洗过三次,但效果不佳,将水压提高到40MPa。但无论是高压水冲洗还是化学清洗,都应由有经验的专业公司进行。 3、加强

7、静电除尘器的维护,提高除尘效率,降低脱硫系统入口烟尘浓度。 4、GGH吹灰优化改进:,11,二、具体实施措施和方案(二),1)由于原烟气中烟尘浓度很高,在GGH下部(热端)加装蒸汽吹灰器。新增吹灰器的工作方式:在线蒸汽吹灰,采用上、下吹灰器定时单独工作的方式;在线高压水冲洗,采用上吹灰器单独工作的方式;离线冲洗水,采用上、下吹灰器单独工作的方式。 2)加大蒸汽吹灰管径。原GGH吹灰器采用蒸汽吹灰,汽源取自锅炉低温再热器入口母管,汽源点压力2.6MPa,汽温330340,吹灰蒸汽管道规格为573.5,长约100m,管路上有两路疏水。蒸汽管道改为1085.0,加大通流能力,保留原来的路由及疏水系统

8、改造后,吹灰器前的蒸汽参数为:p1.0MPa,t300。,12,二、具体实施措施和方案(三),3)蒸汽吹灰前,要充分疏水。建议将吹灰压力由0.4MPa 提高到0.9 MPa(可以通过试验逐步提高),并且在DCS加“蒸汽温度低于300(暂定值),禁止启动吹灰”的逻辑。总之,提高蒸汽吹扫能力,并防止有水份进入GGH引起沾灰。 4)在线高压水其压力可以由10 MPa提高到12MPa(柱塞泵出口压力为13.5MPa)。并且在高压水冲洗后,建议再用蒸汽吹扫一遍,对换热元件表面进行干燥,减少水份引起的沾灰。 5)在蒸汽吹灰器电动阀前,加装就地和DCS两套温度、压力监视,以便吹灰前及吹灰过程中监视蒸汽参数。

9、,13,二、具体措施和实施方案(四),5、加强对除雾器差压监视,其上下差压不应超过200Pa,否则应增加冲洗频率。由于脱硫系统没有进行性能考核试验,除雾器工作效率不得而知。建议请专业单位测试除雾器后雾滴浓度。 6、在吸收塔运行调整方面: 1)控制吸收塔液位在10m以下,不要高液位运行。 2)pH保持在5.0左右,最好不要超过5.5。建议通过试验确定最佳pH值范围。 3)在保证脱硫效率的前提下,适当降低浆液密度运行范围,由目前的1120 kg/m3以上降低到10851100 kg/m3。建议通过试验确定最佳浆液密度值范围。,14,二、具体实施措施和方案(五),7、加强整个脱硫系统的运行维护。主设备要健康投入运行,仪器仪表等监视、调节设备要齐全、完好、准确。如pH计、密度计、压力变送器、温度计、CEMS等。 8、GGH受热面装复后系统存在的隐患为堵灰后机组带不满负荷。对策为加强吹灰管理。,15,三、预期效果,1、排烟温度达到设计值80 。 2、减轻烟气对烟囟的腐蚀,保证烟囱安全。 3、吸收塔入口烟温降低,塔内水蒸发减少,烟气带走水蒸气减少,水耗量减少。 4、净烟气温度升高,烟囱出口烟气抬升高度增加,有利于污染物的输运扩散。,16,脱硫GGH防堵灰改造,谢谢!,

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