汽动给水泵转速故障的处理.pdf

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1、汽动给水泵转速故障的处理汽动给水泵转速故障的处理 某电厂 6 号机组(300MW) ,在 AGC 方式下正常运行,负荷 230MW,锅炉给水 控制为汽包水位三冲量自动控制方式,2 台汽动给水泵运行,MEH 系统均为 CCS 远方自动控制。运行中 B 汽动给水泵转速突然发生剧烈跳变,控制方式跳为 MEH 本地手动控制。从汽动给水泵转速历史数据曲线看出,10:58:29,B 汽动给水泵 转速为 3940 r/min,10:58:30 变为 2917 r/min 后又跳变为 4630 r/min,后在 运行人员的手动操作下,控制正常,然后投入自动,并泵运行。 1. 故障原因分析:故障原因分析: 该厂

2、的汽动给水泵控制系统(MEH)是美国 Metso 公司生产的 MAXDNA 系统, 系统中除阀门控制卡由上海汽轮机厂提供外,其余软硬件均由 Metso 公司提供。 汽动给水泵的转速信号由安装在前轴承测速盘处的 2 只磁电式测速头测速后, 经 过屏蔽电缆送至 MEH 的 2 块测速卡上,通过 MEH 系统组态,生成汽动给水泵实际 转速信号用于转速控制。从汽动给水泵转速的历史数据曲线看,转速出现一个大 的跳变,而汽动给水泵的实际转速不可能在 1 秒钟内发生 1000 r/min 以上的变 化,MEH 系统检测到的转速信号肯定受到了干扰,而这种干扰是瞬间的、不确定 的。 目前,对信号测量回路采取的抗

3、干扰措施,除控制系统本身在设计、制造时 所采取的措施外,现场主要是提高对信号电缆的屏蔽要求。通过对转速测量信号 电缆屏蔽情况的检查发现,整个信号测量电缆屏蔽层一直相连,最后在 MEH 系统 机柜侧接入 DCS 系统屏蔽母排中。屏蔽层的连接方式和工艺也都正常。 经过分析,转速产生故障的原因有以下 3 点: (1)由于转速测量信号电缆的屏蔽性能不好,不能完全屏蔽掉现场各种复 杂电磁干扰信号,一旦有强烈干扰信号出现,将使转速信号发生突变,造成 MEH 系统检测到的转速信号失真。 (2)转速探头安装存在问题。磁电式转速探头在安装时,对探头与测速齿 轮之间的间隙要求较高,小了容易磨坏探头,大了则易使测速

4、头电磁感应信号变 弱、不稳定,容易产生信号突变,使转速信号失真,现场安装一般要求 1mm 0.1mm,安装转速探头的支架要牢固、可靠,绝对不能晃动。经过检查,发现发 生转速故障的转速探头安装间隙偏大,测量间隙接近 2mm。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 (3)转速测量回路少。本次发生故障的汽动给水泵的测速回路只有 2 个, 为二选一。一旦有出现干扰信号,就有 50%的概率影响转速测量。对于转速这类 重要和快速变化的信号,应采用三选中的测量方式较好。 2. 处理措施处理措施 (1)对 B 汽动给水泵所有转速探头重新安装,使安装间隙在合格范围内, 且支架安装牢靠; (2)对转速测量回路电缆屏蔽、接地方式进行了检查,各分段 电缆屏蔽相连,最后在 MEH 机柜侧接入总的屏蔽接地母排; (3)加装一套转速测 量回路,转速信号采用三取中,使信号测量可靠性得到了很大提高。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建

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