电厂除灰系统NG-30型浓缩机改造.pdf

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1、全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 663 电厂除灰系统 NG30 型浓缩机改进 房继忠 李晓玲 (中国电力姚孟发电有限责任公司) 【摘 要】姚孟发电公司14 锅炉除渣除灰系统, 分别于 1985 年相继在水力除灰系统上安装投运六台 NG30 型灰浆浓缩机,将火力发电厂正常运行时燃烧所产生的灰浆(每台炉设计总排灰量 106t/h,排渣量 19.3t/h) 。采用 水力清除方式送到除灰系统进行灰渣脱水分离、灰浆浓缩(灰浆浓度:33%重量浓度) 、回水回收、浓浆输送等工序 后送至灰场。 该系统 1985 年投运以来,由于除灰系统中浓缩机多次出现因浓缩机中心

2、筒轴承脱轨,行走部分一、二级齿轮磨 损、拖轮磨损等引起浓缩机停运导致除灰系统瘫痪的恶性事故的发生。直接造成影响机组的安全、稳定运行。 在这种情况下,为了保证#14 机组的正常输灰,解决浓缩机故障率高,检修频繁、备件消耗量大,运行不稳定 等问题,为此对除灰系统中的浓缩机传动部分、中心筒轴承部分进行改造,经几年设备运行效果良好,为火力发电 同类型机组的浓缩机设备改进时作为参考借鉴。 【关键词】浓缩机 除灰 浓度 中心筒轴承 行走部分 1 NG30 浓缩机基本情况概述 姚孟发电公司除灰系统中安装有 6 台 NG30 型浓缩机,四台为双臂驱动,两台为单臂驱动,自 1985 年投入使用。因该设备原为仿造

3、前苏联设计产品,主要是用于黑色金属、有色金属、非金属选 矿厂的精矿浓缩及矿山的尾矿脱水处理,后来被电厂用于灰浆灰水分离处理,适用于高浓度灰浆系 统。 技术规范: 浓缩池直径:30m 浓缩池深度: 3.97m 沉淀面积:707m 2 耙架每转一周时间:16 分钟 处理能力:1570t/日 电机功率:7.5kw 转速:960r/min DN30 型浓缩机工作原理: 灰浆来自火力发电厂锅炉燃烧后经电除尘器、捞渣机收集后由水力输送至除灰系统。灰浆由来 浆管道经中心筒均流孔流入浓缩池。较粗的灰浆颗粒沉入池底,较细的灰浆颗粒随溢流水向四周扩 散,边扩散边沉降,在池底形成锥形浓缩层,极细颗粒随溢流水溢出。沉

4、淀的灰浆颗粒被爬架的爬 齿刮集到池中心,由泵抽出。已澄清的灰水则由溢流槽溢出,完成浓缩的全过程。经过十几年的运 行,暴露出了不少存在的问题,如传动部件多,检修频繁,易损件磨损严重,检修工人劳动强度大, 维修费用高等。 1)中心轴承: NG30 型浓缩机选用的球轴承因原结构设计上有严重缺陷,不能承受径向力。当 浓缩机作业,刮板刮灰所产生的径向力通过桁架、回转支座作用于中心轴承时,易造成轴承上轴圈 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 664 位移,使钢球脱出轨道,进而造成中心回转定位不准、偏移。 2)固定支座和回转支座:两支座均为铸铁件,强度有限,损坏后无

5、法修复,单件重量太大,回 转支座达 3.7 吨,这样大修更换轴承时起吊非常困难,采用 45 吨汽车吊,单件已超过起吊负荷,检 修中危险性较大。 3)润滑与密封:原轴承采用干油润滑系统,只能在大修或更换轴承时加注润滑脂,平时加油十 分困难。由于原设计未采用有效的密封方法,灰水、雨水经常进入轴承及回转部分,而又无法排出, 使轴承完全丧失润滑功能,造成故障。 4)开式传动行走机构:原周边驱动装置采用电机减速机开式齿轮行走轮轨道。开式齿 轮噪音大,易损件多,日常维护、检修工作量大,每年更换备件多等。如在露天情况下,灰尘、漂 珠很容易贴在开式齿轮润滑脂上,因漂珠很硬,进而变成了研磨剂,造成开式齿轮经常损

6、坏。由于 中心回转定位问题,也常常发生行走脱轨事件。 5)集电装置:因中心回转有时产生位移,可造成集电装置电刷偏移,造成停机故障。 2 改造要求 鉴于原 NG30 型浓缩机在运行过程中存在许多问题, 必须对其进行技术改造, 提出设计要求如下: 1)中心轴承:要求可承受一定的径向负荷,并提高其同轴回转性,增加轴承的承载能力和运行 稳定性。 2)固定支座和回转支座:在保证整机强度和刚度的要求前提下,采用铸钢件与钢结构件整体焊 接成形,这样即减少单件重量,又方便安装与以后维修。 3)润滑与密封:增设密封装置和排水孔道,解决轴承易进水及进水后不易排出的问题;改善润 滑条件,增加润滑的可靠性。 4)传动

7、机构:取消开式齿轮,尽量采用标准件,驱动力满足实际要求,并增设过载保护装置。 3 浓缩机改造方案设计 3.1 中心回转机构 设计改造结构图如下: 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 665 DN30 型浓缩机简图 1.轴承;2.轴;3.防雨罩;4.支撑套环;5.交换套环;6.固定支座;7.中心筒旋转部分;8.油杯;9.挡水板 3.1.1 中心轴承 (1)原则:因是改造项目,轴承选型必须遵循以下原则:悬挂耙架的两个支撑点之间的距离尺 寸不能改变,原中心回转支座的外径结构尺寸不能改变,新、旧轴承直径应基本一致。 (2)轴承参数选取 因原轴承结构设计不合理,

8、当受一定的径向力时,钢球易被挤出滚道;考虑其实际工况和轴承 加工工艺,设计深沟平底推力球轴承。 旧轴承参数:中径 D0=2480mm,外径 D=2550mm,内径 d=2410mm,厚度 H=86mm,钢球公称直径 dw=32mm,滚道深度 h=3mm。 新轴承参数确定:根据结构限制,选取中径 D0=2460mm,外径 D=2550mm,内径 d=2370mm,厚度 H=120mm,钢球公称直径 dw=50mm,滚道深度 h=10mm。 (3)轴承结构设计 轴承结构图如下: 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 666 推力球轴承设计中,接触角是一个很重

9、要的参数之一,要求接触角在 4560范围内,这样 才可以承受径向载荷,小于 45时不宜承受径向负荷。这类轴承所能承受径向负荷的大小取决于接 触角的大小,一般来说,接触角越大,其承受径向负荷的能力就越大。 计算钢球与轴圈的接触角: = cos-1(dw-2h)/dw 将新旧轴承参数代入上式中,得: 旧轴承: = cos-1(32-23)/32 = 35 新设计轴承: = cos-1(50-210)/50 = 52 结果见下表: 钢球直径 dw mm 50 32 滚道深度 h mm 10 3 滚道圆弧半径 R mm 26.25 16.8 接触角 052 035 由计算可知:原轴承中钢球与轴圈的接触

10、角45,因此不能承受径向力。新设计轴承中, 接触角= 5245,能满足设计要求。 较大的接触角,使钢球与滚道的接触弧长度增加,轴承可承受较大的径向负荷,并有效地防止 钢球脱出滚道。 新轴承 原轴承 (4)校验中心轴承的轴向负荷 平底推力球轴承适用于转速不高的地方,为了确保轴承运转时,防止因离心作用而在钢球和滚 道之间产生有害的滑移,轴承必须施加一定的最小轴向负荷 Famin,也就是说,轴承所支撑的机件 重量即外载荷 F 必须大于所需的最小轴向载荷,即轴承需满足以下条件: FaminF 1)计算中心轴承的最小轴向负荷 Famin 中心轴承的最小轴向负荷 Famin 按下式计算: Famin A(

11、n/1000)2 kN 式中: A最小负荷常数,取 A=1000 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 667 n轴承工作转速(r/min) 已知: 电机转速 no=1440 r/min 减速机 i=731 行走轮直径 d=900 mm 轨道直径 D=30400mm 轴承工作转速 n=耙架工作转速=(no/i)d(d)-1 =(1440/731)900(30400)-1 =0.05856 r/min 轴承所受最小轴向负荷 Famin Famin =1000(0.0585610-3)2=3.42910-6 kN=3.42910-3N 2)计算中心轴承实际载

12、荷 F 中心轴承载荷因素包括耙架、副耙、底耙、回转支座、周边驱动装置等。下面对上述载荷因素 作用在中心轴承上的轴向载荷 F 逐项进行受力计算: a、耙架 耙架重量(W1=7202kg)根据结构尺寸,载荷分布如图: 已知:W1= 1/2ql=7202kg 耙架重量作用在中心轴承上的载荷 F1: F1 = 1/3ql =2/3W1 = 2/37202 = 4801 kg b、副耙 双耙驱动改造为单耙驱动,无驱动端耙架在离中心 1/3 处截断,将其改为副耙。副耙重量为: W2=5/9W1=4001 kg 设副耙为均布载荷(mq=4001kgm),其重量作用在中心轴承上的轴向载荷 F2: F2 = 1

13、/2 q1/3l(2+1/3) = 1/240011/3(2+1/3) =1556 kg c、底耙 底耙的重量(W3=1738kg)全部作用在中心轴承上,即轴向载荷 F3: F3 = 1738 kg 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 668 d、回转支座 回转支座的重量(W4=3895kg)全部作用在中心轴承上,即轴向载荷 F4: F4 = 3895 kg e、周边驱动装置 周边驱动装置的重量全部作用在周边轨道上,即轴向载荷 F5: F5 = 0 f、中心轴承所承受的轴向总载荷 F F = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 = 4801+

14、1556+1738+3895+0 = 11990 kg = 1.199105 N 3)比较轴承最小轴向载荷 Famin 与实际轴向载荷 F 因 Famin F ,即中心轴承所承受的轴向负荷能够满足其最小轴向负荷的要求,满足设计 条件。 (5)计算钢球的承载能力 P 由经验公式: P = foZdw2Sin 式中:fo球轴承系数,取 fo = 61.6 Z钢球个数,Z = 150 dw钢球直径,dw = 50mm 接触角,=52 P = 61.6150502Sin52 =1.82107N 比较 P 与中心轴承支撑的机体重量 F,PF,说明钢球的承载能力能够满足轴承的要求。 (6)轴承材料与加工工

15、艺 原轴承材料为 ZG65Mn,因铸件缺陷在加工滚道时,易出现砂眼、气孔,对砂眼、气孔出现补焊 后不易处理,轴承滚道上常会留有砂眼、气孔或焊疤,这些都直接影响滚道的表面粗糙度及精度。 另外,滚道精加工后采用火焰淬火进行表面处理,其淬透性及淬匀性自然较差,又进一步影响了滚 道的耐磨性,影响轴承寿命。 新设计轴承材料采用 50Mn 锻件。锻件强度好,不易有缺陷,加工后采用中频淬火,淬火深度可 达 57mm,且淬火均匀性好。淬火后的滚道采用磨削加工,其表面粗糙度及精度均大大好于未磨削 的轴承,大大提高了轴承寿命。 3.1.2 固定支座和回转支座 原固定支座和回转支座均采用铸铁件,单件重量大,且强度低

16、,运行时常常发生回转支座内侧 定位圈被撞碎掉下的现象,因是铸铁件而又无法进行修复。 新设计支座采用铸钢件及钢结构件。在固定支座进水口处采用了耐磨的铸钢件,以提高其使用 寿命,其余采用了钢结构件,每件的强度及刚度都大大提高,这样在保证其强度及刚度的前提下, 又减轻了单件的重量,方便安装与维修。如固定支座重量由 2.7 吨减到 1.7 吨,回转支座重量由 3.7 吨减到 2.2 吨。考虑到中心轴承在工作状态下应有一定的轴向负荷,增设 4 块配重,每块 150kg, 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 669 均匀分布在回转支座无悬挂耙架的两侧,不仅保证了回

17、转支座起吊重量不致过重,而且使中心轴承 受力比较均匀。 3.1.3 润滑 原中心回转机构中只有干油润滑方式,为了使润滑更可靠,新设计中我们增加了一套稀油润滑 系统,采用干、稀油混合润滑方式,改善润滑条件,增加润滑的可靠性,适应轴承低速运转状态。 设备安装时,加一次干油,在运行期间,主要靠稀油润滑,但还设置有干油加油杯以备用。 稀油润滑采用了 8 升稀油杯,定期(每月一次)加稀油到稀油杯中,油杯中设有调节装置,可 调整使加油量由每分钟几滴到几十滴,加注的稀油顺加油孔流入中心轴承,保存在 10mm 深的轴承下 滚道内,不间断的润滑钢球,下次多加的稀油,会顺轴承外侧流走,并带走一部分污物。 3.1.

18、4 防水、排水和密封 (1)防水、排水 原中心回转机构中,为了减轻重量,在固定支座上开有 6 个扇形孔,而后用盖板盖住,螺栓连 接。因是铸铁件,周边未加工,盖板无法盖紧,造成灰水从缝隙中上翻,日积月累,灰水会进入中 心轴承。另外,原交换套筒处没设防雨罩,下雨时,雨水大量进入,而又无法排出,进而进入轴承, 影响轴承润滑,造成轴承损坏。 改造设计中充分考虑了原结构存在的问题,采取了以下措施: (1)在交换套筒处安装防雨罩, 使雨水无法进入固定支座; (2)因这次采用钢结构件,所以,为减轻重量开的孔,又用 3mm 钢板将 孔封死,池内灰水与轴承完全隔离,使灰水不能进入固定支座; (3)在固定支座周围

19、预留 6 个 24 40 的排水孔,使可能进入的极少量雨水及时得到排出。 (2)密封 为了防止灰水进入中心轴承,在回转支座下深定位处,增加一道耐磨的碳素盘根(1414) ,起 到一定的密封作用,防止灰尘进入轴承。 3.2 周边驱动装置 取消了原开式齿轮、轨道、钢轮等传动系统,采用以飞机橡胶机轮作为驱动轮的驱动装置。 3.2.1 传动系统图: 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 670 1、机轮 2、轴承座 3、联轴器 4、底座 5、减速机 6、液力偶合器 7、电动机 3.2.2 传动方案特点 (1)简单、运行可靠。大量采用标准件,寿命长,易损件少,大大

20、提高了运行可靠性。 (2)过载能力强。由于采用了液力偶合器,使传动平稳,过载能力大。它具有柔性传动、自动 适应、减轻冲击、隔离扭振、轻载启动、过载保护等功能。保护电动机、减速机等机械不受损坏。 (3)运行噪音小、平稳,磨损小。 3.2.3 计算 (1)机轮 1)计算机轮承载力 F 机轮载荷因素主要包括耙架、副耙、周边驱动装置等。下面对上述载荷因素作用在机轮上的径 向载荷 F 逐项进行受力计算: a. 耙架 耙架重量(W1=7202 kg)载荷分布如图: 已知:W1= 1/2ql=7202kg 耙架重量作用在机轮上的载荷为: F1 = 1/6ql =1/3W1 =1/37202 = 2400.7

21、kg b. 副耙 设副耙为均布载荷(W2=4001kgm),其重量作用在机轮上的轴向载荷 F2: 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 671 F2= 1/2q(1/3l)21/l =1/18ql =1/184001 = 222 kg c. 周边驱动装置 周边驱动装置重量(W3=2000kg)全部作用在机轮上,即周边驱动装置重量作用在机轮上的载荷 F3: F3= 2000 kg d. 机轮所受径向总载荷 F F = F1F2F3 = 2400.72222400 = 4578.7 kg = 4.5787T 2)机轮的选取 根据计算结果,并参考中华人民共和国

22、军用标准 GJB68489军用航空轮胎系列样本性能参 数,选取 900300 纵沟轮胎。其主要性能参数为: 名 称 单 位 数 值 备 注 额定载荷 T 4.7 在 258 km/h 速度时 充气压力 kg 6.0 爆破压力 kg 23 根据中华人民共和国军用标准 GJB68389军用航空轮胎 ,当轮胎被用于直升飞机时,额定 载荷、充气压力均可增加 1.5 倍。此时轮胎性能参数为: 名 称 单 位 数 值 额定载荷 T 7.05 充气压力 kg 9.0 爆破压力 kg 23 由于 7.05TF = 4.5787T,故选用 900300 纵沟轮胎完全能满足使用要求。 (2)电动机、减速机的选取

23、原浓缩机主要技术性能参数见下表: 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 672 项 目 单 位 参 数 爬架每转时间 min 16 型号 NGW102 减速机 速比 112 型号 YZR160L 功率 kW 7.52 电动机 转速 r/min 960 考虑到浓缩机为室外运行,选取防护等级 IP55 的防水、防尘电机,电机型号为: Y132M4 ,功率:7.5kW , 转速:n=1440 r/min 假设耙架转速不变,计算减速机速比: i= d/Dtn 式中:d机轮直径 m,d=0.887m(充气后尺寸) D滚道直径 m,D=30.4m t耙架每转时间 m

24、in,t=16min n电机转速 r/min,n=1440 r/min i= 0.887/30.4161440 = 672 因原浓缩机主要用于尾矿处理,尾矿比重大于粉煤灰比重,粉煤灰沉淀速度小于尾矿,所以, 新设计周边驱动转速可略小于原浓缩机转速。 选取减速机速比: i= 731 由于行星摆线针轮减速机具有传动比大、传动效率高、体积小、重量轻,且故障少、寿命长、 运转可靠平稳等特点,查看样本,选取型号为: XWE106731 计算此时耙架每转时间: t = 1/(dn)Di =1/(0.8871440)30.4731 =17.4 min 新改造设计浓缩机主要技术性能参数见下表: 项 目 单 位

25、 参 数 耙架每转时间 min 17.4 型号 XWE106731 减速机 速比 731 型号 Y132M4 功率 kW 7.5 电动机 转速 r/min 1440 (3)液力偶合器的选取 根据电动机功率 P=7.5kW ,查看大连液力偶合器厂样本,液力偶合器选取型号为: YOX280A 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 673 主要参数:输入转速:1500 r/min 传递功率: 4.58.7kW 过载系数:2.5 符合设计要求。 (4)传动轴、轴承设计 根据类比法,参照减速机输出轴参数110mm,选取: 传动轴直径为:110mm 根据使用工况,选

26、用 GB28887 调心滚子轴承。 轴承型号为:53522 其径向基本额定动负荷为:Cr=360kN=36000kg 因机轮所受载荷: F=4578.7kg 故: CrF 满足设计要求 3.3 耙架 姚孟发电公司原 6 台 DN30 型浓缩机中,有 2 台单边驱动和 4 台双边驱动,从运行情况看,单驱 动浓缩机工作状态比较好,能满足实际工作要求,且故障少于双驱动浓缩机。双驱动浓缩机因两个 驱动装置不可能达到完全同步,往往出现一边拖着另一边走的情况,不可避免地产生开式传动机构 干涉现象,造成开式齿轮和行走轮磨损和损坏,使检修工作量增加。这次改造时,我厂把双驱动都 改成了单驱动,既节省了改造费用,

27、又提高了设备运行的可靠性,大大减少了检修工作量。 4 浓缩机改造后使用情况 4.1 安装方便 新设计的浓缩机中心回转机构中,两支座重量均减轻 1 吨以上,最大单件由 3.2 吨减到 2.2 吨, 因此,在吊装时用 45 吨汽车起重机安装十分方便。 4.2 运行平稳、无噪音 中心回转机构采用新设计的轴承,并加注稀油,润滑条件良好,运行阻力小、平稳。 周边驱动装置采用轮胎传动,无噪音,完全消除了以前开式齿轮、钢轮、钢轨道运行时的噪音。 4.3 运行费用低 运行阻力小,效率提高。电动机运行电流由以前双臂双电机驱动(27.5kW)28A 左右,降低 到单臂单电机驱动(7.5kW)的 68A,节电效果十

28、分明显,且运行时电流平稳,无波动。 (可计算 实际节电数值,写入以增加说服力。 ) 4.4 检修、维修量少 改造后的浓缩机运行可靠性提高,无故障工作时间长。我们第一、第二台浓缩机安装 4 年,基 本上未出现故障,检修工作量减少了 95%以上。改造前,大家担心轮胎气压问题,但以实际运行情 况看,轮胎充气一次可使用 2 年左右。 4.5 维修费用低 全国火电 300MWe 级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 节能与环保 674 改造后浓缩机投入运行后,维修备件大大减少。从使用 4 年情况看,轮胎磨损轻微,一条外胎 使用 5 年以上没问题,这样,5 年内不用更换任何备件。如果需要更换一条外胎,

29、仅需人民币 2000 元。 新、旧浓缩机维护量、备件量见下表: 原浓缩机 名称 维护周期 (月) 备件 (月) 新浓缩机 名称 维护周期 (月) 备件 (月) 中心轴承 6 12 中心轴承 12 48 电 机 12 36 电 机 12 48 减速机 3 12 减速机 6 36 开式齿轮 3 12 液力偶合器 12 36 行走轮 3 12 橡胶轮胎 24 48 轨 道 6 12 轨 道 不需要维护 5 结束语 针对除灰系统中 DN30 型浓缩机运行过程中存在的问题,结合除灰的实际检修经验与教训,对其 中心回转机构及周边驱动装置进行的技术改造,经过冬季严寒和夏季酷暑的考验,设备运行良好, 性能稳定

30、,各项性能指标均符合技术要求,其突出的优点给我公司运行、检修工作均带来较大方便, 从而解决了原浓缩机长期困扰分厂的诸多问题,如:传动部件多,检修频繁,易损件磨损严重,检 修人员劳动强度大,维修费用高等,具有明显的经济效益和社会效益。 参考文献: 1机械设计手册 ,化学工业出版社。 2LYC 滚动轴承 ,洛阳轴承厂编制。 3轴承手册 ,石油工业出版社。 4滚动轴承计算 ,高等教育出版社。 5限矩型液力偶合器使用说明书 ,大连液力偶合器厂。 6行星摆线针轮减速机样本,天津减速机总厂。 作者简介: 房继忠: 从事发电厂锅炉除灰专业技术管理工作。 年龄 41 岁 性别:男 职务:专责工程师 职称:工程师 通讯地址:河南省平顶山姚孟发电公司生产技术部 电话:0375-4932172 E-mail : 邮编:467031 李晓玲: 从事发电厂机械起重工作。 年龄 38 岁 性别:女 职称:助理工程师 通讯地址:河南省平顶山姚孟工程公司起重班 电话:0375-4932972 E-mail : 邮编:467031

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