固溶时效和离子渗氮对 17-4PH 不锈钢组织【推荐论文】 .doc

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1、精品论文固溶时效和离子渗氮对 17-4PH 不锈钢组织和性能的影响邢亮,李龙波,孙德顺,李建庄,马向东5(中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院,北京 100083) 摘要:本文采用固溶时效和离子渗氮工艺对 17-4PH 不锈钢进行了处理,利用金相试验和硬 度试验对试样进行了分析。研究了在固溶时效下离子渗氮对 17-4PH 不锈钢组织和硬度的影 响规律;调整处理对 17-4PH 不锈钢组织、硬度和渗氮层的影响规律。试验结果表明:17-4PH 不锈钢在 1040固溶、815调整处理、480时效处理、560离子渗氮处理,17-4PH 不10锈钢硬度达到最大值 49.3 HRC。关键词:固溶时效;离

2、子渗氮;调整处理;17-4PH 不锈钢;硬度中图分类号:TG156.8+2Effect of Solution and Aging and Ion nitriding on Structure15and Properties of 17-4PH Stainless SteelXING Liang, LI Longbo, SUN Deshun, Li Jianzhuang, MA Xiangdong (School of Mechanical Electronic & Information Engineering, China University of Mining & Technology

3、(Beijing), Beijing 100083)Abstract: Based on Solution and Aging and Ion nitriding process on 17-4PH Stainless Steel20processing, metallographic test and hardness test on the test specimen is analyzed. the influence law of structure and hardness of 17-4PH Stainless Steel by Ion itriding based on Solu

4、tion andAging was studied, and studied the law of the modification on Structure , Hardness and Nitriding layer of 17-4PH Stainless Steel. The test results showed that the maximum value of 17-4PH Stainless Steel on the treatment of solid solution at 1040, modification at 815, ageing25treatment at 480

5、, ion nitriding at 560 is 49.3 HRC.Keywords: Solution and Ageing; Ion-nitriding; Modification; 17-4PH Stainless Steel; Hardness0引言离子渗氮处理近来年发展较快,而应用在 17-4PH 不锈钢上的情况较少1。马氏体沉淀30硬化不锈钢以其优异的性能、相对低廉的价格,被广泛应用于石油化工、能源、汽车制造和 医疗器械的诸多领域2。它具有高的强度、良好的塑性、耐蚀性、冲击韧性、淬透性和抗脆 性破断性能等特点。由于 17-4PH 不锈钢含碳量较低,因而硬度不高3,为了进一步提高材

6、 料的耐磨性,提高材料的使用寿命,采用表面离子渗氮处理能提高马氏体沉淀硬化不锈钢的 耐磨性,能够显著扩大它的应用前景。35本文研究了固溶处理、时效处理、调整处理、离子渗氮工艺对 17-4PH 不锈钢组织和性 能的影响。1试验材料及方法试验材料为 17-4PH 马氏体沉淀硬化型不锈钢,其化学成分见表 1。40作者简介:邢亮,(1988-),男,硕士研究生,主要研究方向:耐磨材料及其应用。通信联系人:马向东,男,教授,主要研究方向:纳米摩擦学、耐磨材料及表面工程。E-mail: - 6 -表 1 17-4PH 不锈钢化学成分(质量百分数%)Tab. 1 Compositions of Type 1

7、7-4PH Stainless Steel(wt.%)CMnSiPSNiCrCu0.0530.620.570.0220.0214.5163.145试样尺寸为 30mm10mm15mm,试样在离子渗氮前的热处理工艺为真空固溶处理+时效处理。用 KSW-40-16 高温箱式电阻炉进行固溶和时效处理,固溶处理在加热到 1040, 保温 0.5 h,然后在质量分数为 75%的 NaCl 水溶液中冷却;随后进行调整处理;最后在不同 温度下时效处理 4 h,空冷。具体工艺如表 2 所示。50表 2 热处理工艺表Tab. 2 The table of Heat treament试验编号 热处理工艺1 固溶,

8、水冷;815 30min 调整处理,空冷;450 4h 时效;空冷2 固溶,水冷;815 30min 调整处理,空冷;480 4h 时效;空冷3 固溶,水冷;815 30min 调整处理,空冷;510 4h 时效;空冷4 固溶,水冷;815 30min 调整处理,空冷;540 4h 时效;空冷5 固溶,水冷;450 4h 时效;空冷6 固溶,水冷;480 4h 时效;空冷7 固溶,水冷;510 4h 时效;空冷8 固溶,水冷;540 4h 时效;空冷试样经真空固溶+时效处理后,用 LD275 型多元离子共渗炉渗氮,渗氮温度 560、渗55氮时间 7h、氨气流量 0.6L/min;用 OLYMP

9、USGX51 金相显微镜观察金相组织;用 HRSS-150 型洛氏硬度计测试热处理后各试样的硬度。2试验结果与讨论通过固溶+时效处理后经离子渗氮后试样的硬度试验结果见表 3。60热处理工艺表 3 硬度试验结果Tab. 3 The results of Hardness test平均硬度值/HRC450480510540A:固溶+时效+未渗氮40.345.642.440.2B:固溶+时效+调整处理+渗氮41.247.243.241.6C:固溶+时效+渗氮42.149.344.142.72.1 离子渗氮、时效处理和调整处理对 17-4PH 不锈钢硬度的影响2.1.1三离子渗氮对 17-4PH 不锈

10、钢硬度的影响65图 1 是经 A、C 热处理工艺后,离子渗氮对试样硬度的影响。由图 1 可见,试样在经过 固溶处理后,随着时效温度的提高,硬度先增大后减小,而且经过离子渗氮处理过的试样硬 度在对应时效温度下都比未经离子渗氮处理的大。50 固溶+时效 固溶+时效+渗氮4850固溶+调整+时效+渗氮固溶+时效+渗氮48硬度/HRC464644硬度/HRC44424240440 460 480 500 520540时效温度/440 460 480 500 520 540时效温度/图 1 离子渗氮对试样硬度的影响 图 2 调整处理对试样硬度的影响70Fig. 1 Effect of ion nitri

11、ding on hardness Fig. 2 Effect of modification on hardness of specimen of specimen2.1.2调整处理对 17-4PH 不锈钢硬度的影响图 2 是经 B、C 热处理工艺后,调整处理对试样硬度的影响。由图 2 可见,试样在经过75固溶处理后,随着时效温度的提高,硬度先增大后减小,而且经过调整处理过的试样硬度在 对应时效温度下都比未经离子渗氮处理的小。2.1.3时效处理对 17-4PH 不锈钢硬度的影响图 3 是经 A、B、C 热处理工艺后,时效处理对试样硬度的影响。由图 3 可见,试样在 经过固溶处理后,随着时效温度

12、的提高,硬度先增大后减小。其中试样渗氮与否、在 81580调整处理与否,最高硬度都在 480时效后出现。50 固溶+时效 固溶+调整+时效+渗氮48固溶+时效+渗氮硬度/HRC46444240460 480 500 520540时效温度/图 3 时效处理对试样硬度的影响Fig. 3 Effect of ageing on hardness of specimen8517-4PH 不锈钢经 1040固溶,480时效处理 4h,560、7h 渗氮处理,可获得较高的硬度,达到 49.3 HRC。2.2 17-4PH 不锈钢显微组织观察2.2.1基体组织图 4 是经固溶+时效处理后,试样基体组织形貌。

13、9095100105110115120125a) b) c) d)图 4 固溶+时效处理工艺后的基体组织形貌a)450, b)480, c) 510, d)540Fig. 4 The morphology of matrix organization after the solid solution and aging treatment processa)450, b)480, c) 510, d)540图 5 是经固溶+调整处理+时效处理后,试样基体组织形貌。a) b) c) d)图 5 固溶+调整处理+时效处理工艺后的基体组织形貌a)450, b)480, c) 510, d)540Fi

14、g. 5 The morphology of matrix organization after the solid solution,modification and aging treatment processa)450, b)480, c) 510, d)540图 6 是经 C 热处理工艺(固溶+时效+渗氮)处理后(试验编号 5-8),试样基体组织形 貌。a) b) c) d)图 6 试验编号 5-8 的基体组织形貌a)450, b)480, c) 510, d)540Fig. 4 The morphology of matrix organization of test number

15、5-8a)450, b)480, c) 510, d)540图 7 是经 B 热处理工艺(固溶+调整+时效+渗氮)处理后(试验编号 1-4),试样基体 组织形貌。a)b)c)d)图 7 试验编号 1-4 的基体组织形貌a)450, b)480, c) 510, d)540Fig. 7 The morphology of matrix organization of test number1-4a)450, b)480, c) 510, d)540由图 4 可见,固溶后直接时效处理,试样的显微组织主要为马氏体,在时效过程中析出 的主要沉淀相-Cu,它的析出有利于提高强度和硬度,且不会损害其他力学

16、性能;少量的 粒状 NbC 相的析出不仅起到沉淀硬化效果还因抑制了 Cr 的析出,增加了钢的耐蚀性4。时130135140145150155160效过程中析出的沉淀相弥散分布在晶粒内部和晶界上。对比图 4 与图 5,图 6 与图 7 可见,17-4PH 不锈钢在固溶和时效处理中间进行 815调 整处理,能使组织趋于均匀化。经调整处理后,可见其显微组织由马氏体、残余奥氏体和部 分沉淀析出相组成,组织形貌与直接时效处理有较明显区别5。调整处理后的马氏体组织细 小、均匀,这有助力于耐蚀性能提高。但随着时效处理温度的升高,合金碳化物的析出量增 多;固溶时奥氏体内晶体缺陷减少, 马氏体形成切变阻力减小,

17、从而导致马氏体板条逐步细 化,但提高了 Ms 点,减少了马氏体的含量,降低了组织硬度。2.2.2离子渗氮层图 8 是经 B 热处理工艺(固溶+调整+时效+渗氮)处理后(试验编号 1-4),试样基体 组织形貌。a) b) c) d)图 8 试验编号 1-4 渗氮层的组织形貌a)450, b)480, c) 510, d)540Fig. 8 The morphology of nitriding layer of test number 1-4a)450, b)480, c) 510, d)540图 9 是经 C 热处理工艺(固溶+时效+渗氮)处理后(试验编号 5-8),试样基体组织形 貌。a)

18、b) c) d)图 9 试验编号 5-8 渗氮层的组织形貌a)450, b)480, c) 510, d)540Fig. 9 The morphology of nitriding layer of test number 5-8a)450, b)480, c) 510, d)540图 5、图 6 中基体组织形貌,在调整处理后的马氏体组织细小、均匀,从而引起了离子 渗氮后渗层的厚度比未调整处理时的薄,如图 8、图 9 所示。渗氮层的化合物组织中,相的耐磨性最好,其次为相,最差的相为(+) 相,不锈钢离子渗氮的一个主要目的就是提高其耐磨性。合金元素对渗氮层硬度有较为显著 的影响,17-4PH 沉

19、淀硬化不锈钢中铬含量高达 17 %,而铬可以显著提高渗氮层硬度,因为 氮原子向心部扩散时,在渗氮层中发生氮原子和氮原子的偏聚,形成原子偏聚区,随后会析 出-Fe16N2 型过渡氮化物。这些偏聚区和过渡氮化物的析出,会强烈提高组织硬度6。因此,在调整处理、时效处理和离子渗氮的共同作用下,如图 3 所示,最终组织硬度最高点出现在试验编号 5,达到 49.3 HRC,其对应的热处理工艺为 1040固溶,480时效处 理 4h,560、7h 渗氮处理。1651703结论本文对 17-4PH 不锈钢的热处理工艺制度进行了优化试验,分别研究了在固溶+时效处 理后渗氮工艺、中间调整工艺对 17-4PH 不锈

20、钢组织和性能的影响。得出的结论如下:1)1040固溶+480时效处理后,离子渗氮工艺能提高 17-4PH 不锈钢组织硬度;2)1040固溶+480时效处理时,中间调整处理能均匀化 17-4PH 不锈钢组织;不进 行中间调整处理,经离子渗氮工艺后,渗氮层反而更厚些;3)在本试验中,17-4PH 不锈钢经 1040固溶+815调整处理+480时效处理+560 离子渗氮处理后,硬度达到最大值,为 49.3 HRC。参考文献 (References)1751 周华茂,王晓虹,孙智.17-4PH 不锈钢离子渗氮工艺J.金属热处理,2003,28(6):32-35. 2 陆世英等.不锈钢M.北京:原子能出版社,19953 王琦,卢军,李响妹等.17-4PH 不锈钢离子渗氮工艺研究J.热处理技术与装备,2012,33(4):12-15. 4 李颇,郭李波,王小奎.沉淀硬化型不锈钢 0Cr17Ni4Cu4Nb 试验研究J.黑龙江冶金,2006,3:7-9.5 杨雪春.热处理对耐热马氏体不锈钢 0Cr17Ni4Cu4Nb 性能的影响J.长沙大学学报,2006.20(5):32-34.6 温度对离子渗氮渗层厚度及表面硬度的影响J.河南石油,2004,18(5):60-61.

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