《PFMEA SH63Z1-1701201(0018-2009).xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PFMEA SH63Z1-1701201(0018-2009).xls(67页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modifi
2、cation update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程
3、控制 探测 Current process control D R P N 建议的措施 Action suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N (01)材料检验:化学 成分 化学成分不符合要求影响最终热处理性能8炼钢的过程控制不合 理 2对材料进行 化学成分分 析 抽检348 退货陈斌/采供部 /2011.02.30 退货82232 (01)材料检验:力学 性能(抗拉强度、屈服 强度) 力学性能不符合要求影响最终使用性能8炼钢的过程控制不合 理 2力学性能试 验 抽检34
4、8 退货陈斌/采供部 /2011.02.30 退货82232 (01)材料检验:低倍 组织 无肉眼可见缩孔、气 泡、裂纹、夹杂、白 点以及组织偏析、疏 松等 影响最终热处理性能8炼钢的过程控制不合 理 2酸蚀、目测抽检348 退货陈斌/采供部 /2011.02.30 退货82232 (01)材料检验:表面 质量 有裂缝和裂口影响最终使用性能8炼钢的过程控制不合 理 2皮尺/目测抽检232 (03)锻造:外圆尺寸 63.80.3 外圆锻大 车加工时,余量过大 ,浪费 4模具型腔设计偏大3对模具设计 进行复审 抽检224 模具型腔磨损4对冲头进行 定期复检 抽检232 外圆锻小 车加工时,余量不足
5、 ,车不出 6模具型腔设计偏小3对模具设计 进行复审 抽检236 (03)锻造:外圆尺寸 40.60.3 外圆锻大 车加工时,余量过大 ,浪费 4模具型腔设计偏大3对模具设计 进行复审 抽检224 模具型腔磨损4对冲头进行 定期复检 抽检232 外圆锻小 车加工时,余量不足 ,车不出 6模具型腔设计偏小3对模具设计 进行复审 抽检236 DFMEAPFMEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 第 2 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1
6、701201 SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir a
7、pproval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程控制 探测 Current process control
8、D R P N 建议的措施 Action suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPFMEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 (03)锻造:外圆尺寸 330.3 外圆锻大 车加工时,余量过大 ,浪费 4模具型腔设计偏大3对模具设计 进行复审 抽检224 模具型腔磨损4对冲头进行 定期复检 抽检232 外圆锻小 车加工
9、时,余量不足 ,车不出 6模具型腔设计偏小3对模具设计 进行复审 抽检236 (03)锻造:外圆尺寸 230.2 外圆锻大 车加工时,余量过大 ,浪费 4模具型腔设计偏大3对模具设计 进行复审 抽检224 模具型腔磨损4对冲头进行 定期复检 抽检232 外圆锻小 车加工时,余量不足 ,车不出 6模具型腔设计偏小3对模具设计 进行复审 抽检236 (03)锻造:长度尺寸 245.2(+0.50) 锻短车加工时,余量不足 ,车不出 7模具型腔总长设计偏 短 2对模具设计 进行复审 抽检228 锻长 车加工时,余量过大 ,浪费 4模具型腔总长设计偏 长 2对模具设计 进行复审 抽检216 (03)锻
10、造:长度尺寸 1050.3 锻短车加工时,余量不足 ,车不出 7模具型腔长度设计偏 短 2对模具设计 进行复审 抽检228 (03)锻造:长度尺寸 1050.3 锻长 车加工时,余量过大 ,浪费 4模具型腔长度设计偏 长 2对模具设计 进行复审 抽检216 第 3 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name
11、:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential failure mode 失效
12、的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程控制 探测 Current process control D R P N 建议的措施 Action suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPFMEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Pote
13、ntial failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 (03)锻造:长度尺寸 730.3 锻短车加工时,余量不足 ,车不出 7模具型腔长度设计偏 短 2对模具设计 进行复审 抽检228 锻长 车加工时,余量过大 ,浪费 4模具型腔长度设计偏 长 2对模具设计 进行复审 抽检216 (03)锻造:长度尺寸 330.3 锻短车加工时,余量不足 ,车不出 7模具型腔长度设计偏 短 2对模具设计 进行复审 抽检228 锻长 车加工时,余量过大 ,浪费 4模具型腔长度设计偏 长 2对模具设计 进行复审 抽检216 (03)锻造:长度
14、尺寸 140.3 锻短车加工时,余量不足 ,车不出 7模具型腔长度设计偏 短 2对模具设计 进行复审 抽检228 锻长 车加工时,余量过大 ,浪费 4模具型腔长度设计偏 长 2对模具设计 进行复审 抽检216 (03)锻造:锻造缺陷有裂纹、疏松、偏析 等 影响最终产品寿命8锻造温度控制不当2金相检测抽检232 (05)等温正火:金相 组织按GB/T 13320- 91第二组评定为等轴 珠光体+铁素体13级 合格,且无魏氏组织 珠光体+铁素体级别超 差,且有魏氏组织 组织遗传,影响最终 热处理金相组织及性 能 5等温温度控制不当3按原有工艺 设定参数, 并采用仪表 控制 抽检230 等温时间控制
15、不当3抽检230 冷却速度控制不当3抽检230 第 4 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core
16、team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Curr
17、ent process control 现有过程控制 探测 Current process control D R P N 建议的措施 Action suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPFMEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 (05)等温正火:晶粒 度58级 5级组织遗传,影响最终 热处理金相组织及性 能 5
18、等温温度控制不当3按原有工艺 设定参数, 并采用仪表 控制 抽检230 等温时间控制不当3抽检230 冷却速度控制不当3抽检230 (05)等温正火:硬度 160200HB 超差影响后续工序的切削 性能 5等温温度控制不当3按原有工艺 设定参数, 并采用仪表 控制 抽检230 等温时间控制不当3抽检230 冷却速度控制不当3抽检230 (07J)外协检验:精 车尺寸 检测错误影响产品的正常流转2量检具不准2对量检具进 行周检 抽检28 检验员检测有误2对员工加强 技能培训 抽检28 (07J)外协检验 第 5 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./N
19、ame: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、
20、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程控制 探测 Current process control D R P N 建议的措施 Ac
21、tion suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPFMEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 (09)平端面、打中心 孔:中心孔 超差影响后续加工精度4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 7操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (09)平端面、打中心 孔:长度尺寸 240.8
22、0.1 长度车长精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车短可能导致该段尺寸精 车余量不足,车不出 ,报废 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (09)平端面、打中心 孔:长度尺寸 44.70.2 长度车长精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车短可能导致该段尺寸精 车余量不足,车不出 ,报
23、废 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 第 6 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出
24、 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potent
25、ial cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程控制 探测 Current process control D R P N 建议的措施 Action suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPFMEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 (11)粗
26、车一:长度尺 寸 13.250.05 长度车长精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车短轴的总长尺寸保证不 了 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (11)粗车一:长度尺 寸 20.05 长度车短精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车长精车加工时,齿轮A段 可能余量不足,车不 出,报废
27、7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (11)粗车一:外圆尺 寸 61.40.1 外径车大精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 第 7 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production upda
28、ted 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在
29、失效模式 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程控制 探测 Current process control D R P N 建议的措施 Action suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPF
30、MEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 外径车小精车加工时,余量不 足,齿轮A顶圆直径不 合格 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (11)粗车一:外圆尺 寸 30.60.1 外径车大精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 外径车小精车加工时,余量不 足,台阶处外
31、圆车小 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (11)粗车一:外圆尺 寸 20.80.1 外径车大精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 外径车小精车加工时,余量不 足,台阶处外圆车小 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 第 8 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./Name: FME
32、A No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙
33、海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程控制 探测 Current process control D R P N 建议的措施 Action sug
34、gested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPFMEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 (13)粗车二:长度尺 寸 100.50.1 长度车长精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车短可能导致该段尺寸精 车余量不足
35、,车不出 ,报废 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (13)粗车二:长度尺 寸 1100.1 长度车长精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车短可能导致该段尺寸精 车余量不足,车不出 ,报废 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (13)粗车二:长度尺 寸 730.1 长度车长精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2
36、对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 第 9 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Mad
37、e date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause
38、/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程控制 探测 Current process control D R P N 建议的措施 Action suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPFMEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 长度车短可能导致该段尺寸精
39、车余量不足,车不出 ,报废 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (13)粗车二:长度尺 寸 27.50.05 长度车长精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车短精车加工时,可能简 洁导致齿轮A段余量不 足,车不出,报废 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (13)粗车二:长度尺 寸 44.50.1 长度车长精车加工时,余
40、量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车短可能导致该段尺寸精 车余量不足,车不出 ,报废 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 第 10 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated
41、零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式
42、 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程控制 探测 Current process control D R P N 建议的措施 Action suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPFMEA
43、潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 (13)粗车二:长度尺 寸 23.10.1 长度车长精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车短可能导致该段尺寸精 车余量不足,车不出 ,报废 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (13)粗车二:长度尺 寸 240.1 长度车短
44、精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 长度车长可能导致该段尺寸精 车余量不足,车不出 ,报废 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (13)粗车二:外圆尺 寸 33.950.1 外径车大精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 第 11 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201
45、SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval
46、: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential failure mode 失效的潜在后果 Failure potential result S 特 性 分 类 C 失效的潜在起因/机理 Failure potential cause/mechanism O 现有过程控 制 预防 Current process control 现有过程控制 探测 Current process control D R P N
47、 建议的措施 Action suggested 负责人/部门/ 计划完成日期 Resp./Dept./Pl anning date 采取的措施 Action adopted SOD R P N DFMEAPFMEA 潜潜在在失失效效模模式式和和后后果果分分析析Potential failuremodeand effect analysis 生产更新 PPAP提交更新OTS提交更新 首次提交 外径车小精车加工时,余量不 足,车不出或给热后 的留磨量也不足 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (13)粗车二:外圆尺
48、寸 38.20.1 外径车大精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 外径车小精车加工时,余量不 足,台阶处外圆车小 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 (13)粗车二:外圆尺 寸 35.650.1 外径车大精车加工时,余量过 大,浪费 4量检具不准2对量检具进 行周检 抽检216 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检216 外径车小精车加工时,余量不 足,车不出或给热后 的留磨量
49、也不足 7量检具不准2对量检具进 行周检 抽检228 操作或调试不当致使 机床进给不合理 2对员工加强 技能培训 抽检228 第 12 页,共 67 页 SOR号码/名称:FMEA号码:1701201 SOR No./Name: FMEA No. Initial submission OTS submission updated PPAP submission updated production updated 零件号码Part No.:零件名称Part name:车型/年度Mode/year: 编制人Made:侯连波联系电话Tel: 0576-86454899 SH63Z1-1701201输 出 轴编制日期Made date: 2009/08/17 核心小组Core team:最新修改日期Latest modification update:供应商批准人Suppleir approval: 陈辉、冯清树、陈斌、刘忠云、孙海朋2011.04.25批准日期Made date: 设计项目 或 过程功能要求Design items or process function requirement 潜在失效模式 Potential fail