低主汽温紧急停机事故的原因分析.pdf

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1、低主汽温紧急停机事故的原因分析 1. 概述 某厂300MW机组在一次意外灭火后的启动过程中, 又发生了因主蒸汽低温而再次紧急 停机事件,事件暴露出的问题值得引以为戒。 该机组额定容量为300MW,锅炉型号:DG1025/18.2-10,为东方集团生产的亚 临界压力、一次中间再热、自然循环、双拱单炉膛、尾部双烟道、采用烟气挡板调 节再热汽温的“W”型火焰燃煤锅炉。制粉系统配有4台双进双出正压式磨煤机,锅 炉启动、助燃采用0号轻柴油作为燃料。过热器出口主汽额定压力为17.2MPa,主汽 额定温度为540, 过热器出口安全门动作压力最低为18.05MPa。 汽轮机采用亚临界 中间再热双缸双排汽凝汽式

2、,并配有40%容量高低压旁路系统。 该次灭火是由于炉膛大量掉灰,炉膛负压摆动大引起的,因而值班领导决定机 组重新启动。但在重启过程中由于汽轮机冲转参数选择不当,控制锅炉受热面温度 高时过度调节,在挽救汽温下降时机组负荷、送风量控制不当等原因,出现负荷、 主汽压力上升,而主汽温度却急速下降以致紧急停机的事件。 2. 事故经过 2005年11月8日20:40,锅炉大量掉灰发生MFT,20:59锅炉复位成功点火,21: 25汽机冲转,21:40发变组并网开始投油加负荷。几分钟后全大屏过热器壁温512 报警,遂减少送风量。全大屏过热器壁温得到控制后,启动2号磨煤机加负荷。从 21:55至22:03,负

3、荷从48MW升至127MW,主蒸汽流量从171t/h升至410t/h,由于主 蒸汽流量增加太快,过热器系统加热不充分,致使机侧汽温从22:02开始下降,但 未引起注意,以为小幅下降也算正常。22:03:45至22:05,主汽温度突然从527 下降至511(不到1分钟半下降达16),才开始减负荷。从22:05的136MW减至 22:06:30的86MW。但由于主汽温下降惯性大,仍在22:06:30至488,炉侧主汽 压力升至17.6MPa。此时运行人员启动3号磨煤机企图通过加强燃烧来提升汽温。结 果主汽压力继续升高,为了控制汽压,汽机开大调门增加机组负荷,22:09:30机 组负荷达207MW,

4、到22:07,过热器安全门动作,手动开启汽机高低旁路。结果是主 蒸汽流量骤然大幅增加,主汽温度继续下降,22:09:32主汽温度下降至475,汽 机紧急打闸停机。 3. 原因分析 (1)经调查,在整个事故处理中,并没有投入大量减温水,几乎看不到减温水 流量,但减温水各阀门有不同程度的内漏,对主汽温的下降有一定的促进作用,而 主汽温下降速度之快,却是罕见。在机组启动初期(包括并网后低负荷阶段),一 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 般主要是通过调整燃烧、调整烟气量和烟气温度来控制受热面温度、蒸汽温度。此 次主汽温大幅度快速下降,与流经过热器的烟气量大幅减少有很大

5、关系。 21:40并网后,逐渐增加燃油量,从7t/h增加到21:45的12.2t/h,并逐步增加 到21:58时的14.1t/h,21:51关闭汽机旁路。21:59启动1台磨煤机运行。这样机 组负荷从21:55的46MW升至22:03的127MW,蒸汽流量从21:55的171 t/h升至22: 03的410 t/h,而风量从21:48的66.3万m3/h降至21:55的44.6万m3/h,并继续减至 22:00的41.1万m3/h,22:02才小幅加至47.1万m3/h。从以上可以看出,由于增加 了燃油量及启动了1台磨煤机,在短短8分钟内(21:5522:03),机组负荷增加 81MW,增幅达

6、1.76倍,蒸汽流量增加239t/h,增幅达1.4倍。在燃料量增加的情况下 炉膛辐射热并未减少反而增加, 因而水冷壁蒸发量增大, 主汽流量和主汽压力升高, 但产生的烟气温度升高不明显,烟气量相对于烟道受热面内单位质量蒸汽量来说大 幅减少。由于烟气量对汽温的影响滞后性较大,主汽温度下降从22:02的530快速 降至22:05的511,3分钟内下降了19,至22:06降至498。 如前所述,机组并网后在控制全大屏壁温时,将送风量减得太多,(由于有大 量油枪在运行,风量的减少对燃烧的稳定性影响不太明显),在燃料量、机组负荷、 主蒸汽流量增加的情况下仍进一步减少送风量, 是引发主汽温急速下降的主要原因

7、。 实际上,该机组主机运行规程规定,全大屏出口壁温不大于540。因此全大 屏壁温512报警不必过于慌张,只要加强监视,稳住燃烧,适当减少风量。在全大 屏壁温得到控制后,燃料量和风量的增加应按相应比例进行,并按规定先加风量再 加燃料量,可有效避免异常工况的进一步恶化。 (2)真正引起运行人员对主汽温度警觉的是22:04:45至22:05,主蒸汽温 度从521下至511。于是开始减负荷(关小汽机调门)、增加风量、启动另一台 磨煤机,希望通过加强燃烧来挽救汽温。但汽温还未来得及回头而主汽压力已上升 至过热器安全门动作值,安全门动作。运行人员快速增加汽机调门开度加负荷,打 开汽机旁路,以降低主汽压力。

8、由于加负荷幅度太大,(如图1),旁路开度也控制 不够,使得蒸汽流量大幅增加,从22:07的310 t/h升至22:09的500 t/h,主汽温 度不再回升,最终下降太多被迫打闸停机。 由于过热器温的变化有一定的时滞性和惯性,所以调节过热器温时,还应根据 汽温的变化趋势, 进行超前调节。 运行人员在减少送风量使全大屏壁温得到控制时, 应及时增加送风量才不致于主汽温下降得太多。但运行人员没有这样做,而是在汽 温明显变化时选择了启动磨煤机的方法, 结果因主汽压力过高导致主蒸汽流量大增, 烟道热烟气的增加不足以抵消蒸汽流量的增加。所以,在全大屏壁温得到控制后未 及时增加送风量, 在主汽压力偏高的情况下

9、仍然增加锅炉负荷, 以致主汽流量激增, PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 这是导致汽温急剧下降而停机的关键原因。 (3)冲转蒸汽参数太高,是此次低温停机事故的另一个重要原因。据调查, 2115汽机冲转,冲转主蒸汽压力高达17.59MPa,主汽温度523。主汽压力远远高 于该机组主机规程规定的压力(极热态启动冲转压力11.76MPa)。机组并网后主汽 压力一直在高位运行,最低为16.05MPa,而过热器安全门动作压力为18.05MPa。在 本次事故中,22:05运行人员发现主汽温度有较大幅度下降后,采用减机侧负荷、 增加燃料和风量的做法,本来有一定合理性,但那时

10、主汽压力已达16.95MPa,所以 在2分钟极短时间里,主汽压力就上升到安全门动作压力,挽救汽温工作难以实现。 如果该机组按照极热态启动曲线,136MW负荷时对应主汽压力只有13.3MPa,当主汽 温下降时采用汽机减负荷、加燃料和送风量的方法,由于主汽压力有较大的允许上 升空间,也有较充裕的时间作适应性调整,或许可挽救主汽温,减少汽温对设备的 热冲击。 (4)其它因素对主汽温下降的影响。从整个事件过程来看,由于蒸汽流量增 加较快,主汽压力逐渐升高,从汽包出来的蒸汽携带水分增多,蒸汽湿度逐渐增加, 增加的水分在过热器中汽化将多吸收热量, 对主汽温的下降起到了推波助澜的作用。 在正常情况下,锅炉的汽温特性是过热汽温随锅炉负荷(工质流量)的增加而上升, 那是正确调整燃烧、蒸汽吸收的焓增足以抵消水分汽化热的结果。 4. 防范措施 正常情况下,锅炉主汽压力上升、机组负荷上升,主汽温度也是上升的。但如 果调节不当,也会出现主汽温度快速下降的情况。因此,要掌握锅炉的汽温特性, 正确把握燃料量、风量、蒸汽流量和汽温的关系,在异常工况下才能有效避免汽温 的大幅变动。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建

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