除氧器乏汽回收方案.pdf

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1、齐鲁味精热电厂 乏汽回收方案 北京首善科技有限公司 2009 年 8 月 技改回收乏汽的必要性及目标: 锅炉给水的除氧方式通常是采用热力除氧的方式进行,这 种除氧方式具有简单、 可靠和除氧效果好的优点, 但也造成相当 多蒸汽随着废气排出, 导致能源的浪费和环境的热污染,这部分 被浪费的蒸汽称之为乏汽。若能将这部分乏汽回收并加以利用, 将会产生巨大的经济效益和良好的社会效益。 乏汽是没有被污染的低温蒸汽,它可以送回锅炉或给水系 统,也可以与脱盐水混合以提高补给水的温度,再将升温后的脱 盐水送至除氧器水箱, 以便充分利用热量, 减少高品质蒸汽的使 用量,达到无排放无污染节能环保的目的。 。 据此我

2、们提出以下技改目标: 1、将乏汽完全闭式回收利用; 2、现场杜绝冒汽现象,消除热浪费和热污染,节约能源并实现清 洁生产; 3、确保生产装置稳定用热,达到生产工艺要求; 4、回收装置全自动化运行,无需专人看管; 系统解决的技术难题: 1、消除乏汽跑冒直排形成热能浪费,热污染和噪声污染; 2、解决高温水对水泵汽蚀破坏的难题; 3、消除热力除氧器排氧带出蒸汽浪费的技术难题; 4、最大限度回收锅炉定排扩容器热能再利用难题; 5、解决汽水混合造成水击和震动的技术难题。 现系统现状: 1.齐鲁味精热电厂锅炉除氧器乏汽排放情况 现有锅炉 4 台 (3 开 1 备) , 容量均为 75T/H, 汽包压力 5.

3、5MPa ;除氧器 4 台(3 开 1 备) ,工作压力 1.0MPa ,每台除氧能力 120T/H,补水温度25,除氧器乏器的排汽管径80,乏汽 压力为 0.4MPa ,比体积为 0.8m 3/kg, 流速取 80m/s(见动力 工程师手册,机械工业出版) 可知,每小时所回收乏汽的体积为: 3.140.04 28036001447m3 即每小时回收乏汽量: 1447/0.8=1.8T/H 以上为理论计算值, 结合现场实际运行状况和与相关技术人员 沟通,认为乏汽压力以0.4MPa ,排气量以 1.5T/H 计算较适宜 。 乏汽由排汽口排出,造成大量的水和热能浪费以及环境的污 染问题,而且除氧器

4、乏汽的直接排放不但损失了热量还影响装置 的运行环境,特别是由于在冬季排放乏汽冷凝成水在地面结冰, 影响了操作工人的行走,存在一定的安全隐患。 2. 定连排乏汽排放情况 定排每天一次每次约3 分钟,估测闪蒸汽量约1.0T/H 除氧器定排 乏汽量 T/H 1.5 1.0 压力 MPa 0.4 0.2 乏汽回收工程方案及说明 1、总体设计思路: 本次乏汽回收技术改造涉及的回收点主要是除氧器、定排扩容器, 选择适当的位置,安装北京首善公司的乏汽回收装置SS-FQ3000 ,本 装置外装两台引射器, 依据流体动力学原理在微负压状态下使乏汽和 脱盐水迅速充分混合,使用二级脱盐水, 将除氧器乏汽、定排乏汽、

5、 疏水箱乏汽回收后送至除氧器。 2 、方案说明: (1) 除氧器、定排共用一台SS-FQ3000型乏汽装置回收乏汽, 装置所需补水用脱盐水。 (2)总乏汽量1.5+1.0=2.5T/H,为确保安全运行并考虑到未来 可能有新的乏汽接入,故选型时以最大量考虑。 (3) 分别在除氧器、定排乏汽出口加装新管线连接至SS-FQ3000 , 原管线不必拆除可在其上安装截止阀,作为备用。 (4)为保证启停炉压力波动较大时设备安全运行,在定排扩容器 上安装水封。 (5)本装置设计压力为0.6Mpa,运行压力为 0Mpa , 。 (以上压力 值均为表压) (6)与设备泵后安装流量计,通过脱盐水的前后温差及流量对

6、 回收的热量可做实际测量。 3、回收流程简述(详见附图) : 将排出的乏汽输送至回收装置SS-FQ ,乏汽和脱盐水经特殊流 脱盐水 脱盐水 定排乏汽 除氧器乏汽 回除氧器 程设计而相互快速而充分地混合, 乏汽迅速将自身的热量传给 脱盐水,装置内置汽水分离器, 能自动将乏汽中可能混有的不 凝气体如空气排出。充分混和之后的水温可从25升至 90 以上,再将这部分水输送至除氧器。 乏汽 脱盐水引射器 二级旋摸装置自封型集水箱 防汽蚀装置控制柜 除氧器 SS-FQ 系列工作水用量及效益计算: (相关参数参照动力工程师手册相应国家标准) 压力: 1.0Mpa 蒸汽热焓值: 661.3 Kcal/Kg 压

7、力: 0.4Mpa 蒸汽热焓值 :655 Kcal/kg 温度:151 压力: 0.2Mpa 蒸汽热焓值 :650.2 Kcal/kg 温度:133 压力: 0Mpa 蒸汽热焓值:642Kcal/kg 潜热值: 540kcal/kg 年运行: 8000小时 标煤发热量: 7000cal/Kg 原煤发热量: 5000Kcal/Kg 原煤价格: 400元/ 吨 脱盐水价格: 5 元/ 吨 锅炉效率为: 85% 除氧器定排 乏汽量 T/H 1.5 1.0 压力 MPa 0.4 0.2 由于疏水箱乏汽量较小,在效益计算中将其忽略 1. 两台除氧器乏气排空: 每小时所回收乏汽所含热焓值为: 1.5100

8、06551.0 10 6Kcal 每年回收热焓值为: 1.010 680000.8 1010 Kcal 折合原煤为: 0.810 10/0.85/5000/1000=1882 吨 节约软化水为: 1.58000=12000吨 其年回收效益为: 1882400+120005812800元约为 81 万元 2. 定排乏气排空: 每小时所回收乏汽所含热焓值为: 1.01000650.2 650200Kcal 每年回收热焓值为: 6502008000510 9Kcal 折合原煤为: 510 9/0.85/5000/1000=1224 吨 节约软化水: 1.08000=8000吨 其年回收效益为: 12

9、24400+80005529600元约为 53 万元 因回收乏汽每年可节约81+53=134万元 乏汽回收最大工作用水用量(优先选用冷轧机来水): 工作用水进水温度为: 25,出水温度为: 90, 回收乏汽量为:除氧器:1.5 吨/ 小时定排乏汽 1.0T/H SS-FQ3000工作水用量为 : 1.5 (655-90)/ (90-25)+1.0(650.2-90 )/(90-25) 21.6T/H 设备供货范围 1、设备供货范围: 乏汽回收装置 SS-FQ3000型 1套万元 序号设备名称型号数量(套)备注 1主机(压力容器) SS-FQ3000 1套 2动力引射头 2套 3 稳压器 (内置

10、) 1套 4 消汽蚀装置 (内置) 1套 5汽水分离器 ( 内置) 1套 6引射器( 内置) 1套 7安全阀 1套 8蝶阀 2只 9水泵 2套 P=7.5kw H=70m 10温度表 1只 11压力表 2只 以下为自控系统构成 12液位传感器 1套 13自控柜 1套 14气动(或电动)调节阀 1套 15 PLC 可编程控制器 1套 16 PID调节器 1套 电机功率约 7Kw ,电费 0.5 元/ 度,年耗电约 70.5 8000=28000元 2、投资回收期 : 5-7个月可收回投资 技术的成熟度、技术特点及服务 1、技术成熟度 北京首善科技有限公司围绕蒸汽供热系统能量优化领 域,研制出了闭

11、式冷凝水回收装置SS-LN ; 乏汽回收装置 SS-FQ; 调压器 SS-TY ;自力增压器 SS-ZY 等多项有自主知识产权的SS 系列专利产品。广泛应用于石油、化工、制药、食品、造纸、 橡胶、军工、民用采暖等用蒸汽作热源并间接换热的冷凝水 及乏汽余热的闭式回收再利用。已在中国石油抚顺分公司、 山西三维集团、齐鲁石化公司、青岛啤酒集团等多个行业得 到应用。大量的应用实践证明:经济效益和环境效益是非常 显著的。 2、 服务及承诺 2.1 装置主体质保 15 年,电气部分质保1 年。 2.2 免费保修 1 年,终身技术咨询服务。 2.3 如果设备出现故障, 可切换到手动操作, 公司技术人员在 4

12、8 小时内赶到现场解除故障。 北京首善科技有限公司项目技术部 电话: 01088516610 2009年8月 附录: 北京首善科技有限公司专利产品SS-FQ系列产品简介: 北京首善科技有限公司所开发的SS-FQ型全自动乏汽回收装置, 在国内处于领先地位, 是二十一世纪的新型高科技产品。它可以有效 地充分回收除氧器、定期排污、连续排污及生产工艺装置产生乏汽, 具有明显的经济效益和环境效益。 本装置由乏汽回收主体、 输送水泵组成。 设备配备了完善的自控 系统,通过液位变送信号控制水泵的运行模式。本装置回收效率高, 系统简单,运行稳定。 1、工作原理: (1)利用冷却水的动力压头,通过内置文丘里管采

13、用吸射进汽 方法,将乏汽回收至本体内。由于是引射方式,背压为常 压,不影响乏汽的正常排放。 (2)乏汽和冷却水经特殊流程设计使乏汽与冷水相互快速而充 分地混合,乏汽迅速将自身的热量传给冷却水,乏汽的体 积在瞬间缩小几百倍,导致回收器混合室内出现微负压, 这种状况更有利于乏汽的产生和排放,因此也就不会对生 产工艺产生“憋压”的危险,维护了生产工艺的安全。 (3)内置汽水分离器,如果装置用在除氧系统,乏汽中含有较 高浓度 O2、CO 2等不凝气体,通过汽水分离器的作用分离出 来排至空气中后,才能进入除氧水系统。 (4)先进完善的自控系统,控制思路是在大流量,小容积的条 件下,保持液位的平稳,保证整个回收系统的稳定运行。 配套安装温度自控装置可以很精确地控制混合后热水的温 度。

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