2005年发电厂热工监督工作总结.docx

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1、第 1 页 2005 年发电厂热工监督工作总结 特征码 gQYzjZTstLARcJxpVbOx 20XX 年我厂的热工监督工作在厂各级领导的充分重视和 大力支持下,在省电力试研院的指导下,通过全体热工人员的 共同努力,在安全生产、设备管理、计量检测、人员培训等方 面均取得了丰硕的成果, 热工监督工作步入了规范化、制度化 的轨道,这使我厂的热工技术监督工作从本质上跃上了一个新 台阶。 20XX 年,我厂相继迎来了黔北3、4 机组的顺利投 产,至此我厂总装机容量跃居全省第一;同时,因为市场燃煤 供应紧张,机组频繁启停,严重影响到了全厂的经济效益。在 这样严峻的形势下,我专业紧紧围绕总厂的方针目标

2、,结合部 门目标,着重完善了各项基础管理工作、加大设备技术改造的 力度,大力提倡文明生产、提高热工三率,将热工监督工作融 入到现场工作中去、融入到日常工作中去,妥善地处理好了监 督指导和实际工作之间的关系,充分发挥了技术监督对企业安 全生产、技术管理、经济运行等方面的监督、护航作用,为 20XX 年度我厂的安全生产和机组的经济稳定运行打下了坚实的 基础,作出了巨大的的贡献。现将一年来我厂热工监督工作总 第 2 页 结如下: 一、 安全管理 安全管理工作是一项常抓不懈的工 作,在 20XX 年,热工专业始终坚持“安全第一、以人为本”的 思想,安全生产高于一切,安全生产是重中之重,让职工意识 到,

3、搞好安全工作是我们自身的需要。在工作过程中,坚持安 排工作的同时必须交待安全措施,并且注重安全措施的落实, 在确保人身安全和设备安全的前提下,进行设备的检修和维护 工作。因此,在 20XX 年度,热工专业未发生人身重伤、人身轻 伤、设备损坏等事故的发生, “两措”计划完成率 100。 1、 加强对重要设备检修的监督管理。在 20XX 年,为确保不因人为 原因引起的设备损坏及保护误动,我专业对重要设备的检修都 制定了严格的规定,在重要保护及设备系统上、在高空作业的 地方进行检修工作,分场管理人员必须全程参与监护;对于厂 级和分场级控制的项目,必须在现场进行“三级”验收,从而 确保了保护动作的正确

4、性和设备检修的可靠性。 2、严格工作 过程中“两票一单”的管理,同时加强危险点预知卡在检修工 作中的作用。在 20XX 年,我们加强了“两票一单”的全程管理, 确保“两票一单”在检修工作中的实施;为解决检修过程中存 在的安全隐患,我们完善了危险点预内容,详细罗列出各项工 作过程可能出现的对人身伤害及设备损坏的危险点和控制措施。 通过两方面的措施,一是保证了检修过程中机组的安全运行, 同时也保证了检修过程中检修人员和设备的安全。 严格执行工 作票制度,加强技术培训,以技术来保安全;加强工作票签发 第 3 页 人和工作负责人的培训,保证工作票中所列的安全措施正确完 善;加大不合格工作票的考核力度,

5、完全杜绝了以往涂改、代 签工作票现象,使工作票从填写、签发、许可办理、工作终结 到办理退票手续的全过程管理都按规范的管理制度进行,从而 确保检修工作的安全进行。 3、加强职工对安规和相关规程、 制度的学习,实行安规及检规考试上岗制度,让职工 在检修过程中,按照规程和规范的要求来指导我们的现场检修 工作。20XX 年,组织职工学习了安规、安全工作规定、事故调 查规程、消防等。同时,组织了多次考试,未通过考试的,不 得上岗。在 20XX 年,我们力求使我们现场的检修工作规范化、 制度化,利用规程和制度来指导我们的检修工作,尽量避免工 作中的随意性;认真落实安全责任制,明确规定分场主任和班 组班长是

6、本部门的安全第一责任人,明确安全职责并认真履行; 建立健全了分场安全保证网络,确保了安全生产信息及安全生 产指令的传达、交流,确保各项涉及安全生产的指令执行畅通。 4、加强对异常和未遂分析的力度,针对以往班组对机组异常 和未遂不重视和分析资料不齐全的现象,在 20XX 年,分场对异 常和未遂制定了专门的管理制度,规定发生异常后,责任班组 必须在 12 小时内打印出历史趋势图和 SOE 报表,坚持“三不放 过”的原则,由安监科或分场安全专工主持,及时召开分析会, 将分析报告上传至 MIS 网上供热工班组及全厂其他相关部门学 习。 5、认真开展安全大检查活动,针对检查中暴露出来的不 第 4 页 安

7、全因素和安全隐患制定整改措施,整改措施列出负责人和计 划完成时间,在计划完成时间到后对整改情况进行检查和考核。 6、开展好安全性评价工作,对所辖设备进行自查,针对问题 提出整改措施及计划,责任落实到人,并按反措要求进行整改, 由厂级复查。 7、坚持抓好定期工作的开展 许多工作,包括平 时的检修和维护工作,都是以定期工作的形式进行开展,因此, 抓好了定期工作,也就抓好了整个热工工作的基础,从而保障 机组安全运行,鉴于这一个思路,我们对定期工作的开展投入 了较大的人力和物力。具体主要有以下几个方面; 1) 坚持抓 好对保护用压力开关、一次元件和保护用继电器、仪表的校验 工作。 2) 坚持对重要参数

8、进行定期校验。如煤秤、经济类参 数。 3) 对 DCS 系统的工作,坚持以 DCS 系统检修维护导则为 指导,根据我厂 DCS 系统的实际情况,指定了相应的措施,坚 持每天进行一次巡检,并做好记录,通过巡检,能及时的发现 异常并及时的处理。同时,在有停机停炉的情况下,坚持对 DCS 系统进行彻底的维护和各种试验工作,包括各种冗于、切 换的测试和卫生清扫,保证 DCS 系统可靠工作。 4) 对现场设 备进行定期巡视。 5) 对炉膛负压取样管路的定期吹扫。 6) 自动扰动试验,通过进行扰动试验的方式来验证自动调节系统 的可靠性,验证其调节指标,找出存在的问题。同时,在日常 的维护工作中,加大对自动

9、的维护力度,保证自动的投入率。 因此,在 20XX 年,我厂自动投入率超过了 90%。 8、对危及机 第 5 页 组安全运行的设备和系统,进行及时的改造。 如黔北锅炉炉内 无火的信号问题,我们就根据实际情况对火检探头及卡件的延 时进行了重新设定;对火检冷却风机压力的取样管路进行改造; 对旁路保护逻辑多次进行讨论、改进,保证了旁路保护的正确 动作;对金沙#3、#4 机主机保护和辅机保护系统进行了彻底的 改造;对金沙4 炉汽包水位取样不符合“二十五项反措”要 求进行及时的整改。总之,通过对设备中危及机组安全运行的 地方都进行了及时的改造,保证了机组的安全、稳定运行。 9、加强对现场设备缺陷的管理

10、1) 每天清查缺陷,保证 类设备缺陷消除不能无故超过小时。 2) 对于涉及到 停机停炉、重要保护的缺陷,分场人员全程参与,进行有效的 监护,保证了不因人为的原因造成停机停炉或设备损坏的事故。 10、加强 DCS 系统的管理 1) 进一步贯彻、落实贵州 电力系统热工自动、保护装置管理办法 、 热工技术监督考核 评比办法 、 模拟量调节 MCS 扰动试验规范 、 DCS 检修维护 导则等热工技术监督规范,使监督管理工作更规范、更科学。 加强规程、规章制度的建立。做到有章可循、按章办事。 2) 建立了关于热工逻辑程序修改、下装及热工联锁试验的有关 规定 ,对以往热工人员在逻辑下装过程中出现的种种不规

11、范的 行为进行了规定,规范了逻辑下装的步骤、条件等等,有效的 控制了逻辑下装可能对设备引发的问题。 11、根据 20XX 年热 工监督会议要求,20XX 年,在 20XX 年反事故措施工作的基础 第 6 页 上,对防止电力生产重大事故的二十五项重点要求中的内 容和要求做了认真学习和分析,并结合我厂的实际情况制定了 整改措施,由安监科和生技科负责定期对整改措施完成情况进 行检查考核,力求以最快的速度、用最短的时间完成整改,提 高设备安全水平,热工专业整改内容及完成情况如下表: 20XX 年度热工专业反事故整改措施及完成情况表 序号 项 目 内 容 内 容 与 要 求 完 成 情 况 1 防止 D

12、CS 失灵及热工保护拒动事故 1、坚持开展 热控保护用继电器的定期校验工作,严格执行热控保护继电 器校验制度 严格执行定期校验制度 2、20XX 年 7 月,修 编 300MW热控保护试验方法 已完成 2 防止汽包满水 和缺水事故 1制定方案,实现汽包水位保护的三取二判断逻 辑方式。 金沙14 炉已实现 3 防止发电机损坏事故 1将定子线圈温度和定子线圈出水温度改为现场总线方式,增 设线圈温度和出水温度及温差报警功能。 2定子线棒最高与 最低温度间的温差达 8,或定子线棒与引水管出水间的温差 达 8,应报警。 金沙14 机组均安装了数采系统,实现 该功能。 4 防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故

13、 1将缸 温表改为现场总线的方式,作好金属壁温曲线和上、下缸壁温 度差报警功能。 金沙14 机组均安装了数采系统,实现该 功能。 二、热工仪表、自动、保护情况 1、热工检测仪表 20XX 年,根据周检计划表对到期的仪表全部进行检定,20XX 第 7 页 年 1 至 10 月份对 125MW 机组周检仪表 1960 块,合格 1950 块, 周检合格率 99.49%;仪表抽检 200 块,合格 200 块,合格率 100%,DAS 测点抽检 200 点,合格 200 点,合格率 100%;自检 的标准仪表抽检 5 块,合格率 100%;20XX 年 1 至 10 月份对 300MW 机组 DAS

14、 测点抽检 120 点,合格 120 点,合格率 100%。 20XX 年 11 月,我们对热控仪表分类管理办法进行了完善, 现正在审定之中。 2、热工自动 截止至 20XX 年 10 月,我厂 125 机组自动调节系统套数为 85 套(乘上加权系数后为 95.4 套) ,实际投入 85 套(95.4 套) ,1 至 10 月份平均自动投入率 为 100%;300MW 机组1、2 机组自动投入率为 100%。 20XX 年, 我厂在 20XX 年自动投入率平均 100%的基础上,继续坚持 100% 投入率的工作目标,加强了对热工专业自动类缺陷消缺工作的 监督,同时加强了对热工专业人员的技术培训

15、,使得以前夜班 人员不能处理的自动类缺陷在夜班就能解决,提高了消缺效率 和自动投入率。 继续开展热控自动扰动试验,并分别在 3 月份、 6 月份 9 月份做了三次自动调节系统扰动试验,对调节品质不 理想的系统进行参数优化,不断地提高自动调节品质;利用机 组负荷低的机会,对#1#4 机组进行了负荷扰动试验,试验分 3%额 定负荷变化速率和 5%额定负荷变化速率进行,试验中各项指标 符合试验规范的要求,目前我厂机组负荷在 70至满负荷之间 的负荷调整均是用协调自动增减负荷,大大减轻了运行人员的 劳动强度,提高了运行人员的工作效率和机组自动化水平。 第 8 页 3、热工保护 20XX 年 1 至 1

16、0 月份,我厂热工保护全部投入, 投入率 100%,热工保护装置完好率 100%,热工保护动作正确动 作率 98%。保护切除严格按照安生部下发的火力发电厂热工 自动装置、保护装置管理办法中第 25 条的要求进行,全厂保 护均随机组主设备运行而投入运行,全年未发生超过 48 小时以 上的主机保护切除情况。 20XX 年,并对 300MW 机组建立了保 护投切台帐,对保护投切进行严格管理。20XX 年 10 月份对黔 北和金沙热工保护定值进行了修编,针对热工保护定值修编的 实际情况,主机保护的定值修编由分管副厂长批准,其余辅机 保护的定值修编由分管总工批准,在新定值修编时查阅了大量 设备说明书和进

17、行了充分的现场调查,使热工保护在保证设备 安全运行的前提下符合现场实际情况。 积极贯彻落实 20XX 年 电力系统热工监督工作会议精神,按照热控保护继电器校验 规程 ,利用停机消缺的机会对各台机组热控保护用继电器进行 了校验并形成定期工作,提高了保护继电器动作的可靠性;制 定 3300、3500 系统保护传动试验制度,利用机组大小修或消缺 时用转速校验台和 EN200(3300 校验装置)对转速、轴向位移、 高低缸胀差进行实际传动试验,保证保护系统从测量到显示、 报警输出至保护动作的系统可靠性,对高低缸胀差进行了传动 试验,保证了保护可靠性。 对300MW 机组保护联锁试验方法 进行了修编,新

18、的保护试验方法修编的原则是尽力模拟实际运 行情况、在确保试验项目及内容全面可靠的前提下减少设备 第 9 页 (电气开关)的动作次数、延长设备寿命,新的试验方法已经 投入使用,在提高保护可靠性方面取得了很好的效果。 同时, 针对金沙4 炉灭火保护系统引入 DCS 后,编写了金沙4 机 组热控联锁保护试验方法 。 三、 完善计量检测体系工作: 20XX 年 9 月完成了计量检测体系的管理手册和计量体系文件转 版工作。 20XX 年 10 月经过全厂的共同努力,我厂通过省质量 技术监督局组织的 ISO10012 计量检测体系追踪评审。评审中发 现的问题(共 7 项) ,我专业在 11 月 10 日前

19、已完成。 四、人 员取证及培训 为进一步提高热工计量人员的检定水平,在以往 取得计量检定资格的人员的基础上,继续派出检修人员进行取 证的工作,并进一步提高对取证人员的取证项目的数量,取证 项目涉及转速、温度和压力二次仪表、热电阻、热电偶、电子 平衡电桥、1 级以下工业压力表、0.25 级以下标准压力表等等, 完全满足生产需要。20XX 年计量检定人员取证考试(包括复查) 拟派 12 名人员参加,保证取证工作的连续性。 加强人员培训, 特别是开展差异性培训,不断提高检修人员的技术水平。在培 训工作方面,在保证每月一次的技术培训和考问讲解活动质量 的基础上,我们加强了对职工实际工作能力的培训工作,

20、主要 采取现场讲解和实际操作考试的方式,分场抽调技术人员组成 考试组,对技术业务差的热工人员进行降岗培训并定期进行考 试,合格者恢复岗级并返回培训期间扣除的岗级,不合格者继 续降岗培训,并扣除上次降岗培训期间的岗级。 我们还针对近 第 10 页 期的技术焦点和疑难问题,召开专题讨论会,与班组人员讨论, 让大家开动脑筋发表自己的见解,这样,平时不会想到的和想 不到的问题以及一些工作细节都能够在讨论交流中涉及到,通 过交流,互相促进,达到不断提高技术业务水平的目的。 五、 设备管理 在搞好安全管理的同时,我们加大了设备的管理,保 证类设备缺陷的消除不能无故超过 8 小时,重大缺陷、疑难 问题专业全

21、程参与,对设计不完善的系统主动的进行改造,保 障了机组的安全、可靠运行。另外还加强了黔北3、#4 机组 的质检,保证了移交设备的完好率。 (一)主要完成的工作 20XX 年度,我们圆满的完成了金沙#1、#2、#3 机组的停机消缺 各 1 次、金沙#3、#4 机组的大修、黔北#1、#2、#3 机组的停机 消缺各 2 次、黔北#2 机组 1 次小修、黔北#4 机组 168h 后停机 消缺等。热工专业主要完成的工作有: 1、 根据机组运行的 需要,不断的对 300MW14 机组 DCS 系统中许多不合理的 逻辑进行了更改。 2、 对 300MW 机组炉膛负压取样装置进行 了改造,方便了维护,保障了保

22、护的正确动作。 3、 多次更 改 300MW 机组旁路保护逻辑,使旁路保护正确动作率达 100%。 4、 对 300MW 机组火检冷却风机压力取样管进行改造,原设 计是三个压力开关共用一个取样点,不符合热工保护取样的原 则。现更改为三个取样点对应三个压力开关,确保了保护动作 的正确性保障了保护的正确动作。 5、 对 300MW 机组 3、4 火检冷却风机的控制方式进行更改,从就地控制(控 第 11 页 制方式不合理)改到 DCS 控制。 6、 召开热工专题会议对黔 北电厂火检系统的参数进行了规定,对探头而言, “无火响应时 间” (FFRT)设为 3 秒, “见火响应时间”(OTD)设为 2

23、秒;对火 检处理卡件而言, “无火响应时间(FFRT)设为 4 秒” ;火检处 理卡件上的有火门槛值设为 150,无火门槛值设为 100。经过以 上更改,针对目前煤质差的特点有效的控制了“全炉膛无火” 保护动作的正确性。 7、 对金沙#1、#4 炉炉膛火焰工业电 视监视进行了改造,保证了运行中是否是垮焦熄火不至于误判 断。 8、 对金沙#1-#4 炉灭火保护盘进行了治理改造,保障 了保护的正确动作。 9、 对黔北#1-#3 机组小机轴向位移探 头安装支架进行了改造,用钢支架更换原来的铜支架,保证其 测量正确性,从而保障了轴向位移保护的正确动作。 10、 对黔北#1、#2 机组 DEH 逻辑进行

24、了完善,保证了喷油试验、阀 门活动试验的成功。 11、 黔北#1-#4 机汽机专家诊断系统 TDM 安装调试完成。 12、 金沙#1-#4 机给水泵勺管执行器已 全部改为西门子执行器。从 20XX 年金沙1 机甲给泵改造使用 以来,该类型执行器工作十分可靠,维护量极少且调节效果好, 节省了大量的维护费用。 13、 完成了金沙和黔北电厂热控 电缆桥架的防火封堵。 14、 完成了黔北电厂 RB 逻辑修改, 试验合格。 15、 对黔北#2#4 机小机测速系统进行了改造。 16、 金沙仓泵系统输灰不畅,现将其输灰逻辑改为:对角 无输灰时(即 1 和 2,3 和 4,5 和 6)该台仓泵料满就可输灰。

25、第 12 页 17、 完成了金沙2 机组小修,主要项目有:DCS 工程师站 定期试验;保护用开关校验;仪表到期校验;设备线路治理; 汽机调门行程开关更换;开机盘内甲侧中压调门后压力表管漏 处理;锅炉电源盘内交流接触器更换及缺陷消除。 18、 20XX 年 6 月至 7 月,完成了金沙4 机组的大修工作。本次大 修,热工的工作量大,改造项目多,是首次以热工进度作为整 个大修主线的一次大修,主要项目有:ETS 系统改造;辅机保 护系统大修;3300 系统大修;增设数采系统;瓦温元件大修及 加装瓦温跳机保护;热控盘、台改造(包括加装大屏幕、增加 操作员站) ;安装四管检漏系统;FSSS 系统改造(原

26、灭火保护系 统取消);火检系统改造;点火枪、油枪控制系统改造;变频系 统改造;粉仓料位计大修;缸壁温度大修;工程师站定期试验 项目;甲、乙侧汽包水位电接点测量筒(灭火保护用)更改为 单室平衡容器,水位高、低动作 MFT 信号在 DCS 内判断;#4 机 #6 轴承加装瓦振探头等。 19、 20XX 年 8 月至 9 月,完成了 金沙3 机组的大修工作。主要项目有:ETS 系统改造;辅机保 护系统大修;3300 系统大修;瓦温元件大修及加装瓦温跳机保 护;热控盘、台改造;安装四管检漏系统;缸壁温度大修;工 程师站定期试验项目;加装引风机轴承振动监视系统;汽机轴 承瓦块增加温度测点及跳机保护;主蒸

27、汽导汽管加装壁温测量; 增设汽机 6 道轴承振动检测;对低缸胀差和轴向位移探头进行 调整电除尘料位计安装位置的改造;DCS 画面完善等。 (二) 第 13 页 设备存在的问题 设备存在的问题主要表现在 300MW 机组上, 由于是新投产机组,一是我们技术上还未摸透,二是基建遗留 下来的问题,主要有: 1、 黔北锅炉送风量测量装置易堵, 虽然经常吹扫,但很快又测量不准了,致使送风量动作 MFT 保 护未投。 2、 黔北1、2 炉一次风量一直测不准。 3、 黔北烟气连续检测装置一直未正常投用。 4、 黔北3 燃油 流量计一直不准。 5、 黔北#3 炉电接点水位计两侧一直偏差 大。 6、 黔北水务区

28、气控门反馈装置一直未处理好。 7、 黔北氢气湿度仪一直不准。 8、 黔北#1 机氢气除湿器故障频 发,准备将其由风冷改为水冷。 9、 黔北化学的流量计基本 上都不准。 10、 黔北1、2DCS 历史站有时不能记录 SOE 和操作记录,还经常需要人为清除历史数据。 11、 黔北 3、4DCS 硬件太差,经常出现卡件通道坏或卡件离线,造 成事故。 12、 黔北1、2 炉套筒风门和金电二次风小风 门因安装位置温度高、灰尘多,再加上本身设备质量差,故障 频繁。 (三)不足之处 随着 300MW 机组的投运,一方面是我 们对新设备的了解还不够,掌握的技术也不够;另一方面是新 设备本身存在的问题也多;再加

29、上人员的安全意识较淡薄,工 作责任心不够强,不遵守规章制度,造成了人为责任的保护误 动。主要有: 1、 黔北3 机开机过程中,修改了一个断煤 信号报警值,在未请示的情况下,进行了增量下装(虽然在 168h 期间也进行过增量下装,厂家也说没问题) ,但下装却未 第 14 页 成功,多次尝试下装后造成保护动作。最后分析是文件在只读 属性,下装易造成通讯中断;进行全局下装后引起磨组(未运 行)导致的“黑炉膛”动作。 这里一方面是我们未遵守要请示 的规章制度,另一方面是厂家对自身的系统还不摸熟,逻辑也 不完善,造成了此次开机过程的熄火。 2、 在处理黔北1 炉 D 磨温度点不准时,强制该点信号,却将

30、A 磨的该点强制了, 在检查测温元件时造成 D 磨误停。说明了我们的人员责任心不 强,未仔细检查、核对逻辑,造成了磨机误停。 3、对黔北 2 炉负压取样管路进行定期吹扫,在解除炉膛负压高、低动 作 MFT 时,错误的删除了与门内的两个点,使得与门变为 1, 保护动作。说明了我们的人员对新系统、新设备熟悉不够,还 有待加强学习。 六、总述: 虽然在 20XX 年中热工监督工作 取得了较好的成绩,但成绩属于过去,我们面对的困难还很多: 新机组的投产、基建遗留的问题、设备改造更新问题等。在 20XX 年,我们将以更高的标准来要求自己,一流的管理、一流 的技术、一流的人员素质,将使热工监督工作迈上一个更高的 台阶,为我厂的安全生产、为“西电东送” 、为电力行业的发展 作出应有的贡献。 第 15 页

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