HG-4109.8-LMP19循环流化床锅炉烟气余热利用.ppt

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1、,1,HG-410/9.8-LMP19循环流化床锅炉烟气余热利用,复合变相换热器在锅炉尾部烟道的应用,中铝河南分公司热电厂 汇报人:牛海莹,2,一、项目实施的意义和必要性,1、在中铝河南分公司生产经营形势异常严峻、面临生死存亡的时刻,降低能耗、降低生产成本,减少浪费是我们追求的目标,是我们在向精益生产迈进,提高竞争力的必然选择。 2、该项目实施符合国家节能减排的要求。在热电厂锅炉的热损失的诸多因素中,排烟损失占全部热损失的7080,排烟温度高是锅炉热损失的最主要指标之一。如果每降低排烟温度10,则可提高锅炉热效率1%。,3、热电厂新系统锅炉排烟温度和补水系统现状 目前热电厂新系统410T/H锅

2、炉的排烟温度在150左右。排烟温度相对较高,锅炉热损失大。而汽轮机系统由于外供汽和系统自身损耗,除盐水补充水量较大,温度较低,需要蒸汽加热,造成自用汽偏高。 4、采用一种锅炉低温余热利用技术-复合相变换热器,利用该余热加热除盐水补水,可以减少锅炉热损失,降低煤耗,且该技术先进、系统运行可靠、维护简单,投资收益明显。,2020/1/29,3,二、项目简介 2.1 项目背景介绍 为了降低成本,同时也响应国家节能减排的号召, 热电厂拟在新系统循环流化床锅炉尾部烟道安装余热回收利用装置中兴相变换热器(ZXH),进行余热的回收利用,节省燃煤量,降低发电煤耗,提高机组效率。,2.2中兴相变换热器主要技术简

3、介 作为一种涉及“设计原理”变更,高效可靠的原创性节能技术,中兴相变换热技术的主要核心内涵为: (1)能够在锅炉的设计和改造中,大幅度降低烟气的排放温度,使大量中低温热能被有效回收,产生十分可观的经济效益; (2)降低排烟温度的同时,保持金属受热面壁面温度处于较高的水平,远离酸露点的腐蚀区域,从根本上避免了结露腐蚀和堵灰,大幅度降低设备的维护成本; (3)保证换热器金属受热面最低壁面温度处于可控可调状态,使中兴相变换热器具有相当幅度的调节能力,使排烟温度和壁面温度保持相对稳定,并能适应锅炉的燃料品种以及负荷的变化; (4)在保留热管换热器具有高效传热特性的同时,通过适时排放不凝气体有效解决相变

4、换热器可能出现的老化问题,大大延长设备的使用寿命。,1、能够在锅炉的设计和改造中,大幅度降低烟气的排放温度,使大量中低温热能被有效回收,产生十分可观的经济效益; 2、在降低排烟温度的同时,保持金属受热面壁面温度处于较高的温度水平,远离酸露点的腐蚀区域,从根本上避免了结露腐蚀和由此发生的堵灰,大幅度降低设备的维护成本; 3、保证换热器金属受热面最低壁面温度处于可控可调状态,使复合相变换热器具有相当幅度的调节能力,使排烟温度和壁面温度保持相对稳定,并能适应锅炉的燃料品种以及负荷的变化; 4、在保留热管换热器具有高效传热特性的同时,通过适时排放不凝气体有效解决相变换热器可能出现的老化问题,大大延长设

5、备的使用寿命。,2.2.1相变换热器优点,2.2.2相变换热器的壁温控制原理 图2:相变换热器进行余热回收与传导示意图,三、余热回收方案设计实施 3.1 项目初步方案设计依据 (1)用户资料 (2)设计采用的主要标准及规范 火力发电厂设计技术规程 DL5000-2000 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规定 DLT5121-2000 (3)锅炉设计规模及主要运行参数如表3.1.1所示: 表3.1.1,(4)锅炉烟气酸露点数据来源:根据用户提供的煤质化验报告单, 煤质分析数据如 表3.1.2所示: 表3.1.2 煤质数据表,当投用炉内脱硫时,采用锅炉原理及计算(第三版,冯俊凯等主编)推荐的经验公式

6、,计算得出烟气酸露点温度为82.5; 当不投用炉内脱硫时,采用锅炉原理及计算(第三版,冯俊凯等主编)推荐的经验公式,计算得出烟气酸露点温度为95.47。,3.2余热利用方案 3.2.1 项目方案介绍 在空预器后的水平烟道上安装相变换热装置,相变换热器的最低壁面温度设定在100(高于烟气酸露点95.47),将排烟温度从150降低到115,回收的热量用于把80t/h、20除盐水加热到67.75后送入5#低加进口,提高机组效率。 随着锅炉负荷的变化以及冬夏送风进口风温的变化都将使换热器最低壁面温度和排烟温度发生变化,极有可能造成低温腐蚀的严重后果。我们可以通过旁通自控阀自动调节水量来控制最低壁温和排

7、烟温度,从而适应锅炉负荷和气温的季节性的变化。,3.2.2 方案设计示意图,3.2.3 设计参数 表3.2.1 设计参数表,四、预计效益计算 1、原出口烟气温度150计,应用中兴相变换热器后尾部排烟温度为115,回收热量为: 式中:Vg 烟气流量,单位:Nm3/h; g烟气密度,取1.295 kg/Nm3; Cpg 烟气比热,取1.09 kJ/(kg.); T相变换热器前、后排烟温度温差,单位:; 设备保热系数,取0.95; Q相变换热器回收热量,单位:kW。,2、等效标煤量Gc 式中: Q中兴相变换热器回收热量,单位:kW; HR设备年运行小时数,取4085小时; Qp标煤的发热量,单位:k

8、Cal/kg; k锅炉效率,用户提供89; 860“大卡”和“千瓦时”单位转换系数。,3、风机和水泵增加的能耗 1)烟气阻力增加450Pa,由于烟气流量减少抵消烟气阻力约251Pa,烟气实际阻力增加199Pa,引风机增加的能耗 为: 式中: hy 增加的烟气阻力,单位:Pa; Vg 烟气流量,单位:m3/h; y 引风机效率,取75。,2) 给水泵增加能耗: 式中: qv水流量,单位:kg/s; H水泵扬程,单位:m; b 水泵的效率,取75%。,3)增加的年总耗电量E为: 式中: Py引风机增加的能耗; Pb1 给水泵增加的能耗; HR设备运行小时数,4085小时。 4)厂用电按照0.4元/

9、度计算,由于电耗增加造成的费用为: 83320.6X0.4/10000=7.33(万元/年),3.4 方案效益总结 通过上述分析,应用相变换热节能技术后,回收锅炉排烟余热,在保证尾部受热面不发生腐蚀的情况下,将锅炉排烟温度由150降至115,效益总结见下表: 表3.4.1 效益总结表,五 主要设备材料清单,注:以上为主要安装材料清单预估,实际用量及型号应以最终施工图为准。本清单不包括地基及保温。,六 项目投资概算,自控系统介绍 6.1 相变换热器的可控性 监测相变换热器壁温,通过对流量调节阀开度进行PI或PID闭环调节,来调节被加热的水量,保持烟道中相变换热器壁温在设定值上下之间波动,达到对相

10、变换热器壁温可调可控的目的。 6.2相变换热器控制系统 单独一段相变换热器 DCS PID控制逻辑示意图,相变换热器壁面温度DCS控制策略 相变换热器壁温控制分为手动/自动两种控制方式,配有手动/自动切换按钮,手动情况下可手动增减调节阀开度。 PID自动控制说明: 实时监测PV,PV与SV(目标壁温)进入PID运算器,输出0-100%阀门开度信号,控制电子式调节阀,从而调节进水流量,改变壁面温度(PV),建立一个PID闭环控制回路。(本方案有2个电子式调节阀控制 对应放热段的水量,需要4个独立的PID控制逻辑) PID控制策略为正作用。 当壁面温度升高(即PV高过SV时),阀门开度应调大一些,

11、这样通过相变换热器放热段的水流量加大,带走换热器的热量增多,致使壁面温度下降,从而达到稳定壁温在设定值(SV)附近的目的。反之亦然。 低温报警策略:在运行过程中若PV低于某一设定值SL,将采取低温报警。低温报警策略配有启停开关。 注:上述壁面温度实际为出口烟气温度测点。,DCS系统 I/O表,温度测点表,七、工程影响因素及解决措施,7.1 设备防堵防积灰问题 设备堵灰发生的原因是因为受热面金属壁面温度过低,低于酸露点,使受热面结露,从而导致烟气中灰分粘附在受热面上,形成堵灰。同时为了防止积灰,设计时会合理设计工艺流速,并且在进口喇叭管中增加导流板,在使喇叭管中烟气流速均匀的同时,提高喇叭管下部

12、的局部流速。加之吹灰器定时的正常吹灰,相变换热器是不会产生积灰的。 7.2 设备防腐蚀问题 相变换热器是以壁面温度作为第一设计参数,其最低壁面温度整体均匀。在正常运行状况下,在锅炉负荷及燃料发生变化时,通过手动调节设置壁温在酸露点温度以上,就能从机理上根本解决酸露腐蚀问题,从而也防止了由于受热面结露带来的堵灰问题。,7.3 设备防磨问题 因为煤粉的含矸石量不同,对于水冷壁、省煤器、空预器、相变换热器的磨损不可忽视。强调防止磨损的主要措施是采用工艺流速降低到不堵灰、不沉降、换热系数不减少为准;同时设备设计会增加防磨瓦、导流板、为了保证相变换热器的寿命,采取锰钢、镍钢等特殊防磨材料、改变散热片形状

13、等是十分必要的。相变换热器的烟气流速一般控制在8-10 m/s以内。 为了防止磨损,换热器的前三排管束(沿烟气方向)可采用特种含锰不锈钢翅片防磨,在前两排(沿烟气方向)加装防磨瓦以及适当增加导流板以防止烟气走廊的产生。 7.4 相变换热器设备寿命问题 在保证相变换热器基本功能不变的情况下,无需进行特别大修,只进行基本维护,能够保证相变换热器寿命不低于六年。 7.5 相变换热器阻力增加的问题 增加回收余热设备会增加阻力,本项目中烟气侧增加了450Pa的阻力损失,但由于排烟温度降低使引风机入口体积流量减少8.3%,可抵消流阻约251Pa,故实际增加烟气流阻为199Pa,若贵厂引风机余量足够,则对风

14、机无负面影响,附件一、系统流程图 附件二、公司概况和相关技术专利 1、企业概况 2、中兴相变换热器系列专利 附件三、ZXH节能技术改造部分项目应用实例 附件四、相变换热器与其他技术对比 1、相变换热器与热管换热器对比 2、相变换热器与低压省煤器对比,附件一、系统流程图,附件二、公司概况和相关技术专利,1、企业概况 深圳中兴科扬节能环保股份有限公司(简称中兴节能)是中兴集团旗下的专业节能环保公司,是低温余热利用系统解决方案专业服务商。公司是国家级高新技术企业,已通过ISO9004/14001质量环境管理体系认证。 中兴节能公司拥有完全自主知识产权的系列专利产品(获得发明专利9项、实用新型专利8项

15、),其中中兴相变换热技术及装置(ZXH)是国家级产学研项目,曾荣获“国家技术创新优秀项目”奖和“国家重点新产品”证书;拥有上海交大、西安交大、哈尔滨工业大学等专家(院士)团队的技术支持,能够为客户提供余热回收利用的最佳解决方案,是名企与名校强强联合的典范。 公司凭借自身强大的融资渠道和丰富的项目投资管理经验,以先进的工业低温余热、余压利用核心技术为依托,结合中国国情,引进国外成熟的、行之有效的合同能源管理(ENERGYMANAGERMENT CONTRACT简称EMC)商业模式,为企业提供节能诊断、概念设计、低温余热、余压再利用技术、节能计量检测以及节能项目融资服务等系统的解决方案。 近年来,

16、公司已在电站、钢铁、汽车、石油、石化、造纸等行业的100多台各种锅炉上成功实施了节能改造,有效地保证了锅炉不受低温腐蚀,同时年节约标煤近40万吨,减少二氧化碳排放百万吨以上。大量成功运营的锅炉节能业绩充分表明,我们是企业进行节能改造、提升企业经济效益和社会环境效益的好参谋,是提供专业化节能技术改造的系统服务商。 中兴节能秉承中兴公司“互相尊重,忠于中兴事业;精诚服务,凝聚顾客身上;拼搏创新,集成中兴品牌;科学管理,提高企业效益。”的优良企业精神,以节能减排、保护环境为目标,坚持技术创新,为实现天更蓝、地更绿、水更清、人与自然更和谐的节约型社会而不懈努力!,2、中兴相变换热器系列专利,附件三、中兴节能技术改造部分项目应用实例,附件四、相变换热器与其他技术对比,2、相变换热器与低压省煤器对比,谢谢!,

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