质量体系运行综合分析报告.pdf

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1、质量体系运行综合分析报告 一、2017-2018年质量方针、质量目标和经营计划的实现情况 公司质量方针和质量目标于2017年 7月提出, 经总经理批准发布开始正式实施。 各部门通过组织学习和宣传,向全公司员工进行宣贯,以使公司全体员工都能 了解和熟悉。各部门都按计划为实现公司量目标努力展开工作。 主要质量目标、经营计划和过程目标完成情况如下: 项目 统计 周期 目标状态 年份2017 年2018 年 月份6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月 准时交付 率() 月 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2、 100 实际100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 顾客满意 度(分) 月 目标90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 实际95.0 100.0 100.0 100.0 93.8 100.0 100.0 94.4 100.0 93.8 100.0 93.8 额外运费 (元 / 月) 月 目标2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1800 1800 实际0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 采购零件 退货率 (% ) 月 目标3.50

3、3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 实际1.88 1.25 0.80 0.60 1.25 1.10 3.00 1.50 1.50 2.58 2.46 2.15 供应商供 货满意率 (分) 月 目标90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 实际100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 供应商准 时交付率 () 月 目标90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 95 实际

4、100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 交付顾客 产品不良 率() 月 目标0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 实际0.67 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.25 0.00 0.10 0.00 0.09 成品一次 交检合格 率() 月 目标95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.0

5、0 实际98.20 98.20 98.50 98.50 99.00 98.50 96.90 97.60 98.00 97.80 97.30 97.00 内部质量 损失率 () 月 目标1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 实际0.74 0.74 0.56 0.74 0.01 0.21 0.29 0.38 0.13 0.31 0.37 0.35 外部质量 损失率 () 月 目标0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 实际0.49 0.0

6、0 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.18 0.00 0.07 0.00 0.07 质量损失 率() 月 目标1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 实际1.24 0.74 0.56 0.74 0.13 0.21 0.29 0.57 0.13 0.38 0.37 0.42 生产计划月目标90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 完成率 () 实际93.7 98.0 94.5 100.2 101.7 99.6 96.5

7、99.6 97.8 97.1 97.9 98.4 生产设备 故障停机 时间(小 时/ 月) 月 目标30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 实际15.5 15.0 19.0 20.5 17.0 18.0 19.0 13.0 14.0 19.0 14.0 12.5 工装故障 时间(小 时/ 月) 月 目标20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 实际8.5 5.0 8.0 9.0 5.0 3.5 6.0 6.0 8.0 9.0 6.5 5.

8、0 库存周转 率 月 目标1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 实际1.32 1.16 1.09 1.23 1.19 1.29 1.27 1.28 1.22 1.29 1.29 1.22 项目开发 成功率 () 年 目标/ / / / / / 90.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 持续改进 项目完成 率() 年 目标/ / / / / / 100.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 培训计划 完成率 () 年 目标

9、/ / / / / / 100.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 员工满意 度(分) 年 目标/ / / / / / 80.0 / / / / / 实际/ / / / / / 82.2 / / / / / 纠正 / 预 防措施完 成率 () 年 目标/ / / / / / 100.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 监视装置 校准完成 率() 年 目标/ / / / / / 100.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 由于 2017年是贯标 IATF

10、16949第一年, 各部门都有一个学习和熟悉掌握的过程, 部分过程业绩和过程产品质量控制还有一定差距,因此在今后工作中,公司全 体员工要加倍努力,争取把各项工作做的更出色。 以上各项计划目标完成情况可以看出,大部分工作均能按计划完成,各项质量 目标基本达到预期效果,方针目标是适宜的、充分的。为了公司的今后发展, 相信在全体员工的共同努力下,公司将获得更好经济效益。 二、质量体系运行情况 1按照 IATF16949 质量体系运行计划,公司于2017 年 9 月召开了 IATF16949 质量体系文件发布会,总经理在会上发布实施体系文件命令和管理者代表任命 书,会上总经理和管理者代表再次强调了贯彻

11、IATF16949 的重大意义,要求各 部门领导和全体员工认真贯彻实施,严格按程序文件要求实施管理,确保体系 认证顺利通过。 2为了帮助各部门贯彻IATF16949 的顺利进行,指导老师对各部门进行了 IATF16949 技术规范的培训,详细解释了IATF16949 技术规范所有条文和公司 质量体系文件的具体要求,又对各部门领导和技术人员进行了五大工具培训, 各部门领导和技术人员通过培训加深了对标准和五大工具的理解,初步掌握了 在体系运行中的应用技术。 3试运行指导: IATF16949体系在公司实际运行过程中,指导老师一直进行现 场指导。通过实际运行检查,发现体系运行中存在的若干问题,其共性

12、表现为 各部门对体系运行重视不够,部门的职责和工作范围不够明确。体系运行中未 按体系文件要求规范管理, 各部门间接口不明确, 质量记录表单不全, 不规范, 有的甚至于无记录,员工对体系了解不够,新产品开发缺少实施严格的前期产 品质量策划和控制计划,不能按标准要求对各供应商实施生产件批准,为确保 量产质量带来很大困难;各项记录、工程文件的控制缺乏系统管理,基础统计 技术在过程控制中运用较少。体系运行中存在的上述问题,在辅导老师的帮助 指导下,通过一个多月的时间和努力逐步都得到了纠正和补充完善,体系运行 趋势正常,基本得到体系文件规定的要求。 4公司目前无对质量体系有影响的变更和更改。 三、内外部

13、审核结果情况 1内部质量体系审核情况。公司于2018 年 5 月 10 日11 日进行了质量体系 内部审核,共发现一般不合格项2 项,责任部门分析了原因并采取纠正措施实 施改进,于 2018 年 5 月 30 日前关闭了不合格项,关闭率达100%。 2产品审核的结果情况。按照年度计划进行了审核,通过审核,所有产品均满 足要求, QKZ=100%。 3过程审核的结果情况。 2018年 3 月 18 日按照审核计划对制造过程进行了审 核,过程总符合率为97.4%,发现了 4 项一般不符合项,对所有不符合项分析 原因、制定措施,实施了整改,杜绝了不符合的再发生。 综上所述,公司建立的IATF1694

14、9 质量体系的运行基本符合IATF16949 标准的 要求,并且有效、充分和适宜。 四、以往管理评审的措施跟踪情况 去年未进行管理评审。 五、纠正和预防措施以及持续改进的实施情况 1纠正和预防措施实施情况。 2017 年 6 月-2018 年 5 月共提出纠正 /预防措施要 求(包括内审不符合改进、内部不符合、退货分析、顾客投诉)7 份,实施纠 正措施 7 项,对不合格的问题和潜在的问题实施了整改,经跟踪验证有效。 2持续改进实施情况。公司2017 年 6 月-2018 年 5 月实施了持续改进项目1 项,并且全部按计划和要求完成,经验证所有项目都有效实施,提高了生产效 率、质量水平,并取得了

15、较好的经济效益。 六、顾客反馈及处理情况 公司每年进行一次顾客满意度的调查,并且每月在内部通过实际的交付表现, 进行满意度测量,识别不足,加以改进,满足顾客要求,增强顾客满意,经测 量统计顾客满意度指标均大于目标值90 分,顾客对公司的表现比较满意。 但在 交付过程中还是出现一些质量问题,顾客投诉整改1 份,公司针对整改项目, 成立整改小组,分析原因,制定了切实可行的措施,并进行跟踪验证,杜绝了 问题的再次发生,具体见限期整改报告。 七、质量损失分析 项目 统计 周期 目标状态 6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月 质量损失率 ()月 目标1.60 1

16、.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 实际1.24 0.74 0.56 0.74 0.13 0.21 0.29 0.57 0.13 0.38 0.37 0.42 质量损失率 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 系列1 系列2 质量损失率均为未超标,特别是在运行TS 体系后,产品质量有了较大提高, 返工返修、报废品减少。 八、过程业绩和产品符合性 1.实物产品质量和采购产品质量如下: 采购产品质量: 项目 统计 周期 目标状态 6 月7 月8 月9 月10

17、月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月 采购零件退货率 (PPM ) 月 目标3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 实际1.88 1.25 0.80 0.60 1.25 1.10 3.00 1.50 1.50 2.58 2.46 2.15 采购零件批次合格率 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 系列1 系列2 实物产品质量: 项目 统计 周期 目标状态 6 月7 月8 月9 月10 月11 月1

18、2 月1 月2 月3 月4 月5 月 成品一次交检合 格率() 月 目标95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 实际98.20 98.20 98.50 98.50 99.00 98.50 96.90 97.60 98.00 97.80 97.30 97.00 产品一次交检合格率 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 系列1 系列2 产品交付顾客不良率: 项目 统计 周期 目标状

19、态 6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月 交付顾客产品不 良率( PPM ) 月 目标0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 实际0.67 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.25 0.00 0.10 0.00 0.09 产品交付顾客不良率 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 系列1 系列2 采购产品、成品质量在 IATF 运行

20、以后均有明显的提高, 部分月份没有达到目标 要求,均进行了原因分析并采取了纠正措施实施了改进。 九、生产状况分析 2017 年 6 月-2018 年 5 的生产均完成了生产任务,生产效率也有显著提高。 十、新产品开发情况 今年无新产品开发。 十一、产品实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析 曲轴箱总成的失效模式主要有:尺寸、性能等不合格,但不会影响安全、法规 和环境。 以上产品公司在生产过程严格按照控制计划等技术文件要求控制,避免失效模 式的发生。 通过实施运行 IATF16949 质量体系后,过程的运行效果和产品的质量都有了明 显的提高,生产效率提高了,浪费减少了,提高了公司的经济效益。 管理者代表 2018年 6 月 18 日

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