浅析600MW机组脱硫吸收塔自动补浆功能的设计.docx

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1、浅析600MW机组脱硫吸收塔自动补浆功能的设计0 引言广东粤电靖海发电有限公司#1、2机组采用石灰石-石膏湿法脱硫系统,设计的烟气量为1870149 Nm3/h,设计处理的SO2浓度不大1500 mg/Nm3,石灰石耗量小于5.2 t/h,设计脱硫石膏产量(含水10%)小于17.4 t/h,脱硫率大于90%。系统采用单元制一炉一塔的模式,设置了三台5722m3/h的循环浆液泵,对应塔内有三层喷淋层,四台浆液搅拌器,石膏排出系统将石膏输送到石膏脱水系统。吸收塔设计安装两支pH计、三个液位计,制浆系统输送来的浆液直接进入吸收塔,通过调门控制补浆量。1 系统概述pH值反映的是吸收塔内部的酸碱度,PH

2、太低,影响吸收塔的出力,造成排放的SO2超标;PH太高,则会增加石膏中的碳酸钙含量,降低石膏的品质,石灰石利用率降低,而且增加了石灰石的投入量,大大增加了脱硫的成本,所以必须有效地把浆液的pH值控制在一定的范围。pH值的变化决定于烟气量(机组负荷)、脱硫入口的SO2浓度、浆液补浆量、浆液质量浓度。在日常的运行中,运行人员需要经常手动调节补浆量来维持吸收塔浆液的pH值,实现吸收塔自动补浆功能,不但能大大降低运行的人员的工作量,还能有效地控制SO2的超排以及产出石膏的质量。2 存在的问题由于pH计测量方式的局限性,测量值经常不能代表吸收塔内浆液的PH值,所以自动补浆功能一直未能实现,要实现自动补浆

3、功能必须提吸收塔pH测量的准确性。我厂原pH计的设计安装图如图1所示,在石膏排出泵的排出管上,增加了一路回流管,回流管上安装有pH计的测量池,浆液在排出泵的压力下,经过测量池后排到吸收塔的排水坑。这样的设计存在一个缺点,在排出泵不运行的时候,则没有浆液流过测量池,无法实时反映吸收塔的实际pH值。在长期的运行中发现更严重的问题,回流管内的残留的浆液不断地累积干凅,造成回流管堵塞,经常需要清理。pH计的电计的表面粘结的浆液干凅后,使pH计内的氯化钾参考溶液与被测溶液交汇的接点堵塞,影响到测量的准确性,后来增加了冲洗水管,但由于多次出现未及时冲洗现象,pH计的准确性还有待提高。3 现场设备的改造经过

4、各种测量方法的调研对比后,决定将PH计改造为直接插入式,如图2所示,在吸收塔1.5米高的位置开孔,焊接不锈钢套管及安装法兰,pH电极直接插入塔内,取消中间的取样环节,减少故障点,同时能不间断的实时反映吸收塔的pH值,两个电极偏差大的现象大大减少。在套管上需要增加一个手动门,主要用于定期校验时隔离系统,防止浆液溢出。改造后,PH计的准确性大幅提高,避免了每次停泵均需要人为冲洗的情况,大大降低的维护量,只需每半个月定期校验一次,对于精度有更高要求的,可以一个星期校验一次,完全到达了实现自动补浆的前提条件。但同时也存在pH电极磨损快的缺点,缩短了pH的寿命。4 常用的控制策略吸收塔的石灰石浆液补充量

5、控制系统一般分为串级控制系统和单回路反馈控制系统。单回路反馈系统中,吸收塔的补浆量只根据pH值来控制,当pH值小于某值时,打开补浆阀到一定的位置,当pH值大于某值时,关小补浆阀到一定的位置,控制回路极其简单,补浆阀不会频繁动作。并且可以设置最小开度值,防止浆液管道在小流量时堵塞的现象。串级控制系统中,脱硫系统的烟气流量、入口SO2浓度、机组负荷作为前馈信号,计算出烟气中所含的SO2总量,根据钙硫比换算出所需要的石灰石的总量,在根据石灰石的密度值换算出石灰石浆液的量,作为副调的前馈信号,以石灰石浆液流量作为副调的PV值,来调节补浆调节阀的开度,通过pH值的校正回路(主调)微调补浆量。串级调节系统

6、能有效地消除内扰造成的流量波动的现象,改善调节特性,加快调节速度,但是前提是各变量必须测量准确。5 控制逻辑的优化经过分析及查阅运行人员日常的补浆操作,以及测量浆液流量的流量计的准确性有待提高,决定采用单回路控制的策略,逻辑优化如下。两个pH值进入DCS后,增加逻辑选择功能,当其中一个故障时,自动切换到另一支,画面上增加选择功能按钮,运行人员可以根据实际情况选择取平均还是pH1或pH2作为选择后的pH值,以便于在pH的日常维护工作时,不影响自动补浆功能。依据吸收塔的pH测量值,自动调整吸收塔石灰石供浆调节阀开度。当pH值5.4时,调节阀开度设置值为80%;当5.45.5时,调节阀开度设置值为1

7、0%。设置调节阀最小开度主要作用在于防止供浆管道的堵塞,如果调节阀全关,必将有部分浆液中的颗粒沉积在管道内,随着时间推移不断地增加并硬化,导致管道堵塞,将大大增加检修的工作量。通过查阅历史趋势,10%开度的供浆量对已运行中的吸收塔,既不会造成过量补浆,也不会造成管路堵塞。石灰石供浆调节阀在特殊工况下不能满足实际的需要,那么必须退出自动联锁,退出联锁条件如下:浆液PH大于5.25或小于5.65;吸收塔入口SO2大于1600mg/Nm3或小于400mg/Nm3;脱硫出口氧量大于15或低于2。增加理论补浆量监视点Q、石灰石浆液转换系数α,作为运行调整参考依据。Q理论=α*Ws

8、o2*Q烟气其中 α:转换系数;α=β*40/(ρ*W*0.4*64);由运行人员依据制浆情况和系统工况填写β、ρ、W,计算出α。β:为吸收塔钙硫比,设计值为1.03;40为钙分子量;ρ为石灰石浆液密度,t/m3;W为石灰石浆液质量分数;0.4为钙在碳酸钙质量分数;64为SO2分子量。6 效果经过改造优化后,实现了补浆自动功能,大大减少了运行的操作,基本达到了预期的效果,但是在煤种硫份大幅增大的情况下,需要人为调整一下,有待下一步继续优化逻辑。【参考文献】【1】曾庭华,杨华,廖永进,郭斌.湿法烟气脱硫系统的调试、试验及运行.北京:中国电力出版社,2008,5.

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