AOP技术在循环水系统的应用.doc

上传人:土8路 文档编号:10306851 上传时间:2021-05-07 格式:DOC 页数:5 大小:655KB
返回 下载 相关 举报
AOP技术在循环水系统的应用.doc_第1页
第1页 / 共5页
AOP技术在循环水系统的应用.doc_第2页
第2页 / 共5页
AOP技术在循环水系统的应用.doc_第3页
第3页 / 共5页
AOP技术在循环水系统的应用.doc_第4页
第4页 / 共5页
AOP技术在循环水系统的应用.doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《AOP技术在循环水系统的应用.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《AOP技术在循环水系统的应用.doc(5页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、AOP技术在聚合装置循环水系统的应用探讨赵 亮 魏双虎工业循环水约占工业用水总量的60%,因此工业循环水的节水已成为普遍关注的问题,工业循环水的主要节水途径是提高水质浓缩倍数,减少非计划的废水排放量和生水补充量,提高循环水的重复利用率。1 现状分析炼化装置的循环水中经常携带少量的油,容易与循环水中的化学药剂发生反应,降低化学药剂的使用效果,导致大量的军团菌等微生物繁殖,生物粘泥量大幅度增加,循环水浊度超标,水质逐渐恶化,设备及管线的腐蚀加剧。在循环水系统的大量排水和补水置换过程中,循环水系统的浓缩倍数降低,导致污水排放量过高,下游污水处理装置的处理难度及负荷增大,水资源浪费严重,制约着炼油能耗

2、的进一步降低和装置长周期平稳运行。近几年,国内部分科研院所开始研发新的复合药剂,抗油污染能力较强,但化学药剂通过扩散后,只能对几种酶起作用,一般浓度下不能杀灭军团菌,长时间使用后,微生物的抗药性也同时增强,循环水系统仍然会逐渐恶化。高级氧化技术(AOP)是近几年发展起来的新型循环水处理技术,该技术已得到美国能源部的认可并大力推广。在国内,上海轻工业研究所已完全掌握该项技术,并在国内许多企业成功工业化,该技术是工业企业值得投入的一项新兴技术。经过企业实地应用考察,以臭氧为主的高级氧化技术被认为是真正高效、经济、节能、环保的新技术。2 存在问题2.1 循环水系统结垢与腐蚀原因2.1.1 溶解氧引起

3、的电化学腐蚀在敞开式循环冷却水系统中,水与空气充分接触,因此水中溶解的氧可以达到饱和状态,当碳钢与溶有氧的循环水接触时,由于金属表面的不均匀性和循环水的导电性,在碳钢表面会形成许多腐蚀微电池,微电池的阳极区和阴极区分别发生下列氧化、还原反应:阳极区 Fe=Fe2+2e阴极区 O2+2H2O+4e=4OH-在水中 Fe2+2OH-= Fe(OH)2Fe(OH)2=Fe(OH)3这些反应促使微电池中阳极区的金属不断溶解而被腐蚀。2.1.2 微生物引起的结垢与腐蚀含有微生物的生水不断进入循环水系统,与此同时,凉水塔在喷淋过程中捕集了空气中大量的微生物,循环水适宜的温度、充沛的水量和水中携带的污油为微

4、生物的生长、繁殖提供了必要的条件,循环水系统的结垢与腐蚀主要是由大量菌藻类和微生物引起的,有实验证明,清洁的换热器不易形成积垢,无机物沉淀后的垢质是疏松的,容易被水冲走,但循环水中一旦有大量微生物繁殖并形成生物膜,生物黏泥会与水中的碳酸钙和锈蚀物粘结并形成硬垢,包裹于换热器的金属表面及管道内壁,由于金属表面和沉积物之间缺氧,一些厌氧菌大量繁殖,如噬铁菌、硫还原菌、硝化菌等,管线设备的深度点蚀就是微生物腐蚀引起的。2.1.3 有害离子引起的腐蚀循环水在浓缩过重程中,重碳酸盐、氯化物、硫酸盐的浓度随浓缩倍数的升高而增加,化学加药也会导致有害离子浓度升高,当Cl-和SO42-离子浓度升高时,会使金属

5、保护膜的保护性能降低,尤其是Cl-的半径小,穿透能力强,容易穿过膜层并破坏金属氧化膜保护层,形成点蚀或坑蚀,还会引起奥氏不锈钢的晶间腐蚀,氯离子对设备的腐蚀是非常严重的。2.2 循环水对装置的影响我厂聚合装置于1992年建成投产,其中F301和F302已运行20年,装置使用的循环冷却水来自动力装置东区水,循环水的水质控制主要依靠杀菌剂、缓蚀阻垢剂、除油剂等,但在化学加药处理过程中经常有COD、生物黏泥、腐蚀率和细菌总量超标。循环水的结垢和腐蚀对聚合装置的影响有几下几点:结垢聚合釜夹套和插管的结垢直接影响撤热能力,聚合釜的撤热能力决定着聚合反应的平稳控制,在聚合反应过程中,随着釜内的聚丙烯粉料逐

6、渐增多,撤热难度越来越大,当撤热速率小于反应放热速率时,釜温就开始失控,不得不提高开始高压回收,严重时导致塑化结块。为了提高聚合釜夹套及插管的撤热能力,装置经常采用化学酸洗的方法处理,化学酸洗不仅对管线及设备有一定的损害,还制约着装置长周期安全平稳运行。水耗由于循环水系统结垢,导致聚合釜夹套、插管和换热器的循环水消耗量增大,装置循环水温差和利用率降低,循环水消耗量升高;同时由于化学加药和腐蚀的原因,循环水中的杂质含量升高,排水频次和排水量增大,在补水过程中造成水耗升高。腐蚀由于循环水中存在大量的微生物,导致管线和设备严重腐蚀,聚合装置因腐蚀引起的泄漏问题非常严重,给装置的长周期运行、节能降耗和

7、现场管理带来诸多问题。在装置丙烯高压回收系统,一旦发生换热管束腐蚀泄漏,将直接影响精丙烯中的水含量,最终影响聚合反应,甚至出现聚合不反应的现象。排污采用化学加药的循环水浓缩倍数较低,一般仅34,循环水系统经常需要排出大量的污水,这些污水中含有大量的磷、胺、氮、氯等化学物质,给下游的水处理装置增加了负荷和处理难度,同时由于污水中含有大量的军团菌等病菌,对公共卫生有负面影响。成本由于循环水对管线及设备造成严重的腐蚀,导致换热设备的维护成本高;因换热设备故障导致装置停工,更是严重制约着“两降一提”工作的开展;循环水在化学加药处理过程中,耗费大量的化学药剂,造成循环水系统的运行成本上升。3 采取措施及

8、建议3.1 高级氧化(AOP)工艺简介臭氧的杀菌速度是氯的3000倍,而且不存在抗药性,AOP技术就是用臭氧以溶菌方式彻底破坏微生物的DNA、RNA、酶和蛋白质。该技术以空气为原料,空气经压缩干燥后制成纯度为90%以上的氧气,氧气输送到臭氧发生器,在高频高压作用下制取臭氧,再由接触系统将臭氧溶入循环水中,最终实现以臭氧为主的高级氧化。AOP工艺流程如图1所示:图1 AOP智能环保型循环冷却水处理系统高级氧化技术(AOP)利用溶入循环水中的臭氧杀灭军团菌、生物黏泥、藻类等,有效破坏生物膜,去除生物垢,使水中的钙、镁等不易结成硬垢,大量的无机垢直接悬浮于水中,通过过滤系统除去。AOP智能循环水处理

9、系统不仅能精准监控、调节臭氧在循环水中的浓度,杀灭循环水中的微生物,而且还可将已经形成的垢层破坏,清除陈垢,清洁反应釜夹套和管壁,提高聚合釜的热交换效率和单釜产能。臭氧还能在已除垢的金属表面形成一层致密的-Fe2O3钝化膜,增强金属的抗腐蚀性能,降低腐蚀速率,延长设备的使用寿命。3.2 AOP高级氧化工艺的优点高级氧化技术(AOP)的经济性。AOP设备占地面积小,电耗低,技术设备先进、安全、清洁、高效。以高级氧化工艺代替化学加药处理,虽不能改变循环水的蒸发和漂移量,但由于不使用化学药剂,大大减少了循环水中的颗粒物和多余化学药剂,从而降低循环水的外排放量,可以显著提高循环水的浓缩倍数,节约生水在

10、50%以上,每年还可以节省巨额的化学药剂费、冷换设备维护费和水处理费用。高级氧化技术(AOP)的高效性。AOP技术以天然空气作为原料,不再使用化学药剂,冷却水中的氯离子仅仅是补充水中氯离子的浓缩,一般生水中氯离子浓度在1050mg/L的范围内,即使浓缩倍数达到810,氯离子的浓度也低于GB50050-2007中的要求,不会对腐蚀产生影响,而化学药剂的氯系杀菌剂会使冷却水中的氯离子浓度进一步提高,因此需要兼顾腐蚀与杀菌的矛盾。高级氧化技术(AOP)可以在金属表面形成致密的氧化膜,如果是金属铝,可以肉眼观察到灰黑或黑色的一层氧化膜,氧化膜可以提高金属的抗腐蚀能力。经AOP处理的冷却水pH值自动稳定

11、在8.5左右,基本接近9,无论补充水是自来水、预处理的河水、RO浓水、或被认可的中水,冷却水的pH至均稳定在此范围,而弱碱性对防腐是非常有利的。上海轻工业研究所AOP设备的自动化程度高。AOP设备具有在线监测、自动控制、故障诊断、短信报警、自动排水等功能,实现了自动运行。当循环水系统启动循环水泵时,分一支路循环水进入AOP系统,系统的增压泵自动启动,臭氧在接触系统内溶解在循环水中,若循环水泵停运,系统得到信号后,增压泵和臭氧发生器停止工作。AOP系统可进行一键式开关机操作,操作方便、便于管理。AOP设备在自动运行时,通过氧化还原电位(ORP)传感器检测循环水中的ORP值,由ORP仪表和PLC发

12、出信号控制臭氧发生量的大小。AOP设备的安全可靠性。AOP设备具有良好的气水混合器,可以使90%以上的臭氧气体溶解于循环水中,未溶解的气体从脱气塔中安全排出。因臭氧发生器是密闭设备,设备操作区域不会有气态臭氧存在,设备还安装有臭氧报警器,若发生泄漏系统会自动停机。这样一套安全报警系统可保证AOP系统的安全平稳运行。4 工业化应用效果节能AOP技术不仅可以阻止结垢,还可以使已有的陈垢逐渐脱落,大幅提高换热效率,降低能耗,并提高产能。上海某公司在使用AOP技术后,节电节水显著,COD排放浓度低于10mg/L,实际应用效果如图1所示:图2 使用AOP技术前后对比图节水减少了循环水的排放频次和排放量,

13、提高了循环水的浓缩倍数,在使用AOP技术的部分企业,其循环水的浓缩倍数达到810,远超过2005年国家节水大纲中“逐步淘汰低于3达到4”的要求,浓缩倍数与节水百分比见表1:表1 浓缩倍数与节水百分比的关系循环水浓缩倍数K1.52357810节水百分比从K=2起增加(%)2533.537.54344.5环保使用AOP技术后,循环水中不再添加化学药剂,排水中的COD明显降低,没有化学药剂,同时循环水的浊度、总铁、总铜等指标均优于化学加药处理,水质标准比国家现行指标有大幅度提高,水质关键指标值对比情况见表2,水质外观对比见图3、4、5:表2 AOP技术应用前后水质对比项目单位AOP应用点(A)化学加

14、药处理点(B)GB50050-2007DB 131/T 143-94范围典型值范围典型值PH值8.028.758.387.358.187.726.89.5浊度NTU0.2585.020.95817.322.718.72050总铁mg/L0.030.5220.160.150.490.331.01CODcrmg/L3030308265100氨氮110注:AOP应用点(A)的数据来源于上海轻工业研究所,化学加药处理点(B)的数据来源于玉门炼化总厂东区水。 图3 未经处理 图4 化学加药 图5 AOP处理5 结束语聚合装置的循环水进出口温差仅2,装置循环水消耗总量大、单耗高,聚合釜夹套在酸洗处理后,初期撤热效果有明显提高,但随着垢层的逐渐增厚,聚合釜换热效果逐渐变差,如果不及时调节拐点设定值,反应被激活后无法有效控制聚合压力和温度,在日常操作过程中只能下调拐点设定值,造成低压反应时间过长,在同样的单釜生产周期下,单釜产量明显下降,比较2011年一季度与2012年一季度,聚合釜单釜转化率从72%下降至64%。循环水对聚合装置的正常生产及关键经济技术指标的提升影响很大,针对装置实际情况及AOP高级氧化技术在其它工业单位的应用情况,建议在聚合装置新增一套AOP循环水处理系统,一方面解决装置循环冷却系统中存在的问题,提高换热效果,另一方面为AOP技术在全厂的推广打下坚实的基础。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1