某厂2号炉贮水箱水位高MFT事故分析.doc

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1、某厂2号炉贮水箱水位高MFT事故分析 【简述】大唐滨州发电有限公司2号炉2016年1月14日发生锅炉贮水箱水位高MFT事故。经现场调查分析,确认导致本次机组跳闸事故的原因是:1号主汽门异常关闭后,在锅炉减负荷过程中,误投入“等离子模式”导致A、B磨相继跳闸,锅炉热负荷迅速降低。锅炉转入湿态运行后,未及时开启溢流电动门对水位进行调整,最终导致锅炉因贮水箱水位高MFT。【事故经过】2016年1月14日15:19,2号锅炉主汽压力24.2MPa,功率314MW,A、B、D、E磨煤机运行。此时,1号高压主汽门突然关闭,主汽压力突然增大,运行人员进行减负荷操作。15:21,运行人员手动停止E磨,此时主汽

2、压力28.15MPa,负荷283MW,锅炉PCV阀动作。在等离子未拉弧的前提下,运行人员投入A层等离子模式,A磨煤机随后因缺少点火源跳闸。运行人员投入B层等离子模式,B磨煤机随后因缺少点火源跳闸。15:23,运行人员重新启动A磨煤机,此时主汽压力20.95MPa,负荷230MW。此后机组负荷迅速降低,15:25,A磨煤机再次跳闸,因此时负荷低于50%,且A层等离子未投入,且B层制粉系统未投入。15:26,主汽压14MPa,负荷149MW,贮水箱水位由0变为20m。此处逻辑为“锅炉主汽压力高于14MPa,贮水箱液位切为0”,即当低于14MPa时,贮水箱才显示液位,此时贮水箱已经满水。15:28,

3、主汽压11.63MPa,负荷115MW,锅炉因“分离器出口压力低于14MPa(负荷低于30%),贮水箱水位高于15.95m,且对应的过热度5,延时3S”锅炉MFT。过程曲线见图1。图1 锅炉MFT主要参数曲线【事故原因】1号高压主汽门关闭原因分析通过图2可以看到,2016年01月14日,从15时19分08秒到30秒共22秒的过程中,1号高压主汽门在伺服阀的指令为100的情况下,LVDT行程反馈由95.84%至零。检查其他主汽门,并未发现异常,如图3。就地检查1号主汽门伺服阀接线端子排接线盒,如图4,发现端子排潮湿,有水滴形成,进一步分析潮湿原因,为主汽门门杆漏气管道法兰漏汽,造成端子排受潮。由

4、此分析造成主汽门关闭原因为:1号主汽门DEH至1号主汽门伺服阀指令信号,在就地接线端子排处由于受潮造成信号异常,最终导致1号主汽门关闭。图2 2号机组1号主汽门伺服阀的指令及LVDT反馈图3 2号机组各主汽门关闭时间图4 1号主汽门伺服阀接线端子排接线盒4.2 锅炉MFT跳闸原因分析1号高压主汽门突然关闭后,运行人员进行减负荷操作,手动停止了最上层的E磨煤机,并准备投运A、B层的等离子进行稳燃。在未对等离子进行拉弧的前提下,先后投入了A、B层的“等离子模式”,导致A、B磨煤机相继跳闸。此后在“正常模式”下重新启动了A磨煤机机,但随后由于“负荷低于50%,且A层无点火源”,A磨煤机再次跳闸。由于

5、A、B磨相继跳闸,只有D磨投运,锅炉热负荷及锅炉主汽压力迅速降低,锅炉转入湿态运行。但运行人员未开启溢流电动门对贮水箱水位进行调整,最终因“分离器出口压力低于14MPa(负荷低于30%),贮水箱水位高于15.95m,且对应的过热度5,延时3s”锅炉MFT。阀的指令为100的情况下,LVDT行程反馈由95.84%至零。检查其他主汽门,并未发现异常,如图3。就地检查1号主汽门伺服阀接线端子排接线盒,如图4,发现端子排潮湿,有水滴形成,进一步分析潮湿原因,为主汽门门杆漏气管道法兰漏汽,造成端子排受潮。由此分析造成主汽门关闭原因为:1号主汽门DEH至1号主汽门伺服阀指令信号,在就地接线端子排处由于受潮

6、造成信号异常,最终导致1号主汽门关闭。图2 2号机组1号主汽门伺服阀的指令及LVDT反馈图3 2号机组各主汽门关闭时间图4 1号主汽门伺服阀接线端子排接线盒4.2 锅炉MFT跳闸原因分析1号高压主汽门突然关闭后,运行人员进行减负荷操作,手动停止了最上层的E磨煤机,并准备投运A、B层的等离子进行稳燃。在未对等离子进行拉弧的前提下,先后投入了A、B层的“等离子模式”,导致A、B磨煤机相继跳闸。此后在“正常模式”下重新启动了A磨煤机机,但随后由于“负荷低于50%,且A层无点火源”,A磨煤机再次跳闸。由于A、B磨相继跳闸,只有D磨投运,锅炉热负荷及锅炉主汽压力迅速降低,锅炉转入湿态运行。但运行人员未开

7、启溢流电动门对贮水箱水位进行调整,最终因“分离器出口压力低于14MPa(负荷低于30%),贮水箱水位高于15.95m,且对应的过热度5,延时3s”锅炉MFT。【防范措施】5.1 加强缺陷处理的事故预想以及专业间的配合工作。本次事故中,汽机检修人员在处理主汽门门杆漏汽管道法兰漏泄时,应采取遮挡措施避免蒸汽漏入1号高压主汽门伺服阀端子箱,同时告知热工人员所辖设备作业环境的变化;热工人员应采取通风措施,避免伺服阀接线端子受潮,确保工作环境满足要求。5.2 加强运行人员对锅炉逻辑的熟悉及理解,本次事故中,在等离子未拉弧时就投入“等离子模式”,导致了A、B磨的相应跳闸,为防止此类事故的发生,可增加“3个

8、及以上等离子拉弧后允许投入等离子模式” 的条件,减少误操作的可能。5.3 删除“锅炉主汽压力高于14MPa,贮水箱液位切为0”逻辑,使锅炉贮水箱液位始终处于可监视状态。5.4 在事故状态或快减负荷过程中,要认识到水位控制的重要性。如果锅炉炉膛热负荷下降过快,而给水流量调整跟不上,就会出现锅炉在高负荷转为湿态的情况。所以在减煤粉的同时,要对给水流量进行相应的调整。此外,可考虑增加溢流电动门自动联开逻辑,即“锅炉压力低于14MPa,贮水箱水位高,溢流电动门联开”,溢流调整门时刻处于自动状态,可在锅炉转入湿态时及时对贮水箱液位进行调节。5.5 东北所应加强技术监督与服务,帮助电厂梳理逻辑及定值,对不合适的进行修改。加强培训工作,提高事故预想及处理能力。

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