煤粉气化燃烧综合台.doc

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1、煤粉气化燃烧综合实验台建立给煤量约为10kg/h的热态加压气化实验系统,实验系统如图 1所示:整个系 统由煤粉加压给料系统、燃油系统、加压气化炉(设计气化压力4.0MPa,设计温度1400C 左右)、废热锅炉、积灰测试探针、粗煤气燃烧炉等组成。首先将约100kg的煤粉送入加压煤粉仓(可保证连续运行10小时),投入燃油系统将气化炉/废热锅炉升温,加热至 1000C左右后逐步减少燃油投入量,同时逐步增加煤粉的投入量至实验设计值并保持给 料稳定,同时调节自动调压阀使气化炉内的压力达到4.0MPa并保持稳定。调节煤粉与氧气比例使得煤粉在气化炉内发生部分燃烧气化反应(气化温度1400C分左右),生成粗煤

2、气(主要成分为CO H、HO CO、CH、灰),合成气进入气化炉下面突扩的换热器内(废 热锅炉),经过盘型水冷管冷却,温度由 1100C降至700E左右(可调节水冷盘管内水 的流量,来调节盘型水管下方粗煤气温度),在盘型水管下方装有积灰探针(探针表面装 有热电偶,可通过控制探针内的冷却水流量来调节探针表面温度,即积灰温度)。另外,积灰探针与废锅壳体采用螺纹链接,以方便更换不同积灰材料,研究积灰表面对灰积灰 特性的影响。废锅底部采用法兰密封,以方便对积灰探针上收集的灰样进行取样、分析、 测试;同时还可取出粘在水冷壁上不同位置的积灰样品以及沉积在废锅底部的大粒灰渣 进行分析、测试。经冷却后的粗煤气

3、从废锅底部绕到水冷盘管外侧,在废锅壳体侧面开 孔出废锅,在尾气管道经过自动调压法减压后,一部分煤气进一步冷却进入在线烟气分 析仪分析进行煤气成分分析,绝大部分煤气则送入燃烧炉燃烧。该实验系统可通过调节氧/煤质量比来实验模拟实际IGCCS统气化炉和废锅的内部 环境气氛,可深入研究不同气化条件、不同压力、粗煤气温度、积灰温度、材料等因素 对加压气化条件下煤灰积、灰结渣特性的影响。气化炉主要设计参数及尺寸:气化压力2.0 4.5MPa气化温度10001400C给煤量10kg/h煤粉仓体积0.2m3理论给氧量12.2 14.7m3/h油罐体积0.5m3粗煤气流量323m/h排渣量1.0-1.5kg/h

4、气化炉内径0 233mm废热锅炉内径0 500mm气化炉停留时间3s废热锅炉停留时间6s气化炉高1900mm废热锅炉炉高900mm02瓶压力15MPaN2瓶压力15Mpa实验系统价格预算:项目材料/规格单价/千兀个数/体积价格/千兀厂商气化炉本体(含废热锅炉)自制压力容器外壳不锈钢1个自制保温材料1碳化硅耐热材料1组自制保温材料2保温砖1组自制刚玉内胆0 230X 19001根自制水冷却盘管13CrMo441组自制燃烧喷嘴耐热钢2组自制加压粉仓0.2m 3/普通钢1个自制星型给料器10kg/h1台自制高温热电偶双铂铑铂咼温(=1500 C)10只自制积灰探针自制1只自制上、下联箱不锈钢2只自制

5、重油罐0.5m 3/不锈钢材料1只自制油泵0.8MPa1台外购仪器及阀门电动流量调节阀4个外购手动流量调节阀4个外购球形型电磁阀1个外购自动压力调节阀1.0MPa 4.5MPa1个外购压力安全阀2个外购压力仪表10个外购在线烟气分析仪1台外购空气压缩机1台外购控制台1套自制管道不锈钢耐压管道0 8X 10,000m外购钢架实验台钢架3层自制气体瓶台架自制实验设备加工费其他材料及不可预见费用预算总价使备I I L I使备用用用用tTD空气空气压缩机升温燃烧喷嘴刚玉集箱耐火材料承压外壳水卜气 化IB水冷盘馆积灰管热电偶OL=* LJ自动压力 调节阀粗煤气 集箱 进水 巴j;出加压:液油泵安全阀安全阀氧气煤粉气流气化炉燃烧器喷嘴图1 10kg/h热态加压气化实验系统

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