饮料废水情况与处理工艺总结.docx

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1、.饮料废水的来源和特点:饮料品种:碳酸饮料、果汁及果汁饮料、蔬菜汁饮料、含乳饮料、植物蛋白饮料、瓶装饮用水、固体饮料、茶饮料和特殊用途饮料。碳酸饮料、果蔬汁饮料、瓶装水饮料是饮料行业最大的三类产品。碳酸饮料的产量最大,约占50%。饮料行业废水:碳酸饮料生产和果蔬汁饮料生产过程中产生的废水,并且污染严重。茶饮料以及瓶装水产生的废水污染较轻。碳酸饮料制造工艺:糖浆和碳酸水定量配置而成的, 其生产工程可分为三个基本工序:糖浆的配置、碳酸水的制备、洗瓶灌装封口。生产工艺分为一次灌装和二次灌装两种方法,一次灌装是将糖浆和水用定量混合机按一定比例进行连续混合,再充入二氧化碳, 制成碳酸饮料, 然后一次灌装

2、融入容器内; 二次灌装法是将配好的糖浆灌入容器内后,再用灌水机向瓶中充入碳酸。碳酸饮料废水来源:灌装区的洗瓶水、生产设备冲洗、碎瓶饮料以及地面的冲洗水。冲洗水水量最大,有机物浓度较低且水量均匀,其排放量约占废水水量的70%以上。混合废水有机物含量较高,间歇排放、水质水量极其不均匀,尤其是废水量随季节的波动大, PH 值不稳定。碳酸饮料生产混合废水水质水质指标COD/(mg/L)BOD/(mg/L)SS/(mg/L)PH值混合废水65030003201800100400213冲洗水果蔬汁制造工艺:以新鲜水果或者蔬菜为原料用压榨或者其他方法取得的汁液, 通过预处理、打浆、榨汁或浸提、澄清和过滤、均

3、质、脱气、压缩、成分调整、包装和杀菌等工序制造而成。果蔬汁的生产废水:主要来源于原料的预处理、打浆、榨汁和浸提、浓缩、杀菌;各类生产容器及设备的冲洗水;中间产物的排泄以及灌装车间泄漏部分产品;厂区生活污水。果蔬汁饮料废水水质:COD1000mg/L左右,属于中等浓度的有机废水。废水的N、P含量低, SS含量高, PH偏酸性,有机污染物主要有有机酸、蔗糖等。废水的水质波动变化较大。废水处理工艺:碳酸饮料废水:污染物主要是有机物,可生化性比较好,可采用以生物法为主的处理方法。对于COD浓度较高的废水宜采用厌氧-好氧联合处理,对于有机物浓度较低的废水,可单独采用好氧处理工艺。由于废水中的悬浮物浓度较

4、低,因此一般的预处理单元就可以满足后续生物处理工艺的要求。通过总程平衡技术,根据碳酸饮料的生产工序可以将废水分为四大类: 1.浓度高且均匀排放的废水,此类废水作为浓水; 2.浓度低且均匀排放的废水,此类废水作为淡水; 3.浓度非均匀废水; 4.未超标废水,确定浓淡水的切换时间(平衡点)的依据是分流后总处理费用最低。将1、3 类浓水先进行厌氧处理,去除70%以上的污染物,再与2 类废水合并进行好氧处理进一步降低废水中有机污染的含量, 使后续好氧反应池、污泥浓缩池、污泥处理装置及投药装置的建设费用都较大程度降低。总程平衡程度虽然增加了一部分管道、分流及提升、预处理设备、但与节省的费用比,建设费用与

5、常规工艺基本持平, 其运行费用却大幅度降低。值得注意的是碳酸饮料废水中缺少氮、磷,使得碳氮比例不均衡,容易造成生物处理运行困难,影响出水水质。另外,碳酸饮料中常常加入的防腐剂也是影响生物处理掉的一个原因。(初步废水处理工艺方案完成)碳酸饮料废水工艺流程果蔬汁饮料废水处理:生物处理为主,废水一般偏酸性,需要预先调整它的酸碱度,以适应微生物的生长需求。国外同类废水的处理多采用活性污泥法,而国内生产厂家的生物处理多采用厌氧-好氧组合处理工业,有的也用好氧接触氧化法。果汁饮料废水工艺流程蔬菜汁饮料:含乳饮料:植物蛋白饮料:瓶装饮用水:固体饮料:茶饮料:特殊用途饮料:某饮料废水工程案列:(具体饮料情况不

6、明、猜测是碳酸饮料废水)1、工程概况某饮料废水,设计规模为300m3/d, 其生产废水200m3/d ,生活污水100m3/d 。该工程与2006 年10 月建成,同月投入运行, 2007 年1 月通过环保验收。该废水最大特征是水量水质随季节变化大,废水中含有大量的糖类,并且呈酸性。2、设计废水水质饮料废水处理站进水水质项目COD/(mg/L)BOD/(mg/L)SS/(mg/L)PH值生产废水300020005045生活污水30020015069混合废水210014008346污水排放标准要求项目COD(mg/L)BOD(mg/L)SS(mg/L)色度倍PH值NH+-N (mg/L)TN(m

7、g/L)TP(mg/L)指标501050506915-0.53、处理工艺采用改良的续批式活性污泥工艺(MSBR)。MSBR原理是:把序批式活性污泥法(SBR)反应池延长度方向分为两部分,前部为缺氧生物选择区,也称预反应区,后部为反应区,在主反应区尾部安装滗水装置,曝气沉淀在同一池内周期循环运行,省去了传统活性污泥法的二沉池和污泥回流系统,使生物处理单元变得更为简洁和方便。本工程原水中含有大量易生物降解的糖类,采用活性污泥系统时容易带来污泥膨胀问题,因此应选择能防止污泥膨胀、泥水分离能力强的工艺。MSBR具有良好地防止污泥膨胀的能力,同时具有很强的抗冲击能力,自动化程度高,管理方便,很适合本工程

8、的实际情况。工艺流程图4、主要工艺参数1.集水井因为来水较深,在地下6m一下,且水质呈酸性, PH常低至34,因此设置不锈钢提升泵2台,1用1备,单台流量10m3/h, 扬程10m,功率0.75KW,材质SUS304。2.细格栅设计采用回转式机械细格栅1台,栅条间距为2mm,功率为0.12KW.格栅自动清污,清污频率根据现场情况确定。3.调节池用于调节水质、水量、及水温。调节池水力停留时间为24h,调节池水量按每天300t考虑。设废水提升泵2台,1用1备,单台流量10m3/h,扬程10m,功率0.75KW,材质SUS304。调节池搅拌机1 台,定时进行搅拌,可加强废水的混合效果以及避免悬浮物的

9、沉淀。4.pH 调节池采用不锈钢设备,尺寸为2.0m×3.5m。PH值调节采用在线测量反馈调整NaOH投加量进行控制,确保最终出水pH 值稳定在78范围内。pH 值调节池出水自流入生物处理池。5.MSBR池MSBR系统曝气池采用鼓风机曝气方式,选用三叶型罗茨风机3台,功率7.5KW,风量5.8m3/min, 风压5m。扩散设备采用无堵塞高效曝气器,氧的利用率为15%20%.预反应区采用空气搅拌形式,主要反应区采用连续曝气运行方式。序批反应器用PLC来实现自动控制,按4h一个周期循环运行,其中回流反应1h,沉淀1h,潷水2h。没个MSBR池的序批区每天运行6个周期,即每池水每天排水6次

10、,每次排水约为25m3。潷水器是MSBR工艺中的关键设备,本工程选用恒定水位空气堰潷水器2台,潷水量为1050m3/h ,功率为0.5KW。6.砂滤罐用于对生物处理出水进行深度处理,达到再生水标准,从而进行回用。设计滤速8m/h, 选用2 台1.5m×3.2m 石英砂过滤罐,1用1 备。过滤出水直接排入厂区景观水体中。本工程设计有一个容积为70m3左右的事故池,用于存放泄漏原料和不合格产品,既解决了事故排放问题,避免了高浓度事故废水对处理工艺单冲击,同时也为停产期间维持废水处理系统的活性污泥提供营养。废水处理工程选址位于整个厂区的中心地带,厂区办公楼和生产车间均在工程主导风向下流,为防止飘散的异味影响下风向重点区域的空气质量,废水处理工程全部排气进行了有组织收集,经过脱臭后再排入大气。;.

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