A2O工艺的运行.doc

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1、1. A2O 池的检测与控制参数的确定A20生物除磷脱氮工艺处理污水效果与DO内回流比r、外回流比R、泥龄SRT污水温度及PH值等有关。一般厌氧池 DO在 0.2mg/l以下,缺氧池 DO在0.5mg/l以下,而好氧池 DO 在2.0mg/l以上;污泥混合液的 PH值大于7 ; SRT为8- 15天。然而A2O生物除磷脱氮过程,本质上是一系列生物氧化还原反应的综合,A2O生物池各段混合液中的ORP氧化还原值)能够综合地反应生物池中各参数的变化。混合液中的DO越高,ORP值也越高;而当存在磷酸根离子和游离的磷时,ORP则随磷酸根离子和游离的浓度升高而降低。一般 A- A- O生物除磷脱氮工艺处理

2、过程中,厌氧段的ORP应小于250mV缺氧段控制在100mV左右,好氧段控制在 40mV以上。如厌氧段ORP升高,表明DO值过大,可能与回流比过大带入更多的氧及回流污泥中带入太 多的氮有关,还与搅拌强度太大产生空气复氧有关。如缺氧段ORP升高,表明DO值过大,可能与回流比过大带入更多的氧有关,另外还与搅拌 强度太大产生空气复氧有关。根据以上说明的 A2O池中各参数变化对污水除磷脱氮处理工艺的影响,合理选择检测仪表,对污水处理过程中各参数的变化情况进行检测,为污水处理厂的运行控制提供依据。一般A2O工艺中需要检测的数据为:进水: 进水量 Q COD COD5 PH TA2O池厌氧段:溶解氧DO

3、氧化还原值ORPA2O池缺氧段:溶解氧DO 氧化还原值ORPA2O池好氧段:溶解氧DO 氧化还原值MLSS出水: COD BO5D根据以上推荐的典型仪表配置与工艺控制特点,我们提出以ORP和DO为主要控制参数,来对曝气系统、 内回流系统、 外回流系统、 剩余污泥排放系统进行控制, 以实现良好的除磷脱 氮效果,有效地降低污水中的 BOD,同时最大限度地节约能源, 使整个系统高效稳定地运行。2. A2O 污水处理工艺过程控制方法A2O污水处理工艺 A2O池传统的控制是:DO值的PID调节(进气量)、MLSS勺PID调节(回流 比)均为对单一参数的单一对象控制。然而污水处理过程是一个滞后量非常大的过

4、程,影响过程的参数也很多, 不可能依据某一具体参数来实现整个过程的控制。污水处理过程中, 生物池的曝气系统控制、 污流回流系统控制都是极其复杂的控制过程。采用独立的单一的闭环控制很难达到控制要求。随着控制技术的不断发展,同时在污水处理运行过程中不断积累了 大量的运行数据,这就为控制过程的查表运算,实现模糊控制带来了可能。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。(1)曝气系统自动化控制根据季节、进水水质、进水水温、进水水量、好氧池DO出水COD BOD NH3-N、TOP TKN、SS等情况不同,分别确定不同的供气量,即确定空气调节阀的开度和鼓风机的开启台数及 其转速。自动对工艺过程控制进行

5、自动修整,实现模糊控制。空气阀的开度门迸水COA鼓佩机册运行台数足转遠屮水 PW控制滞后童心水潟4好氧池DOe控制系统通过在线 (或人工检测的输入参数)检测的DO进水量、PH等值、出水COD BODXNH3-N、TOR TKN、SS等值,确定初始控制方案,用初始值控制阀开度和鼓风机转速;稳 定运行一段时间后,如果在线仪表的检测到的参数值达不到要求,根据检测值偏高或偏低的事实,对输出值进行自动修正; 如果在一段时间内达到一定要求,则这段时间可确定为控制滞后量,最接近要求的一组值记录到数据库中,形成一条控制记录, 这个库我们称之为控制系统专家库。如人工得出了最佳运行方式,也可输入计算机,一同进入专

6、家库。不同进水情 况下的最优的控制方式会存储在数据库中,计算机会处理运算,形成具有该污水厂特有的曝气控制系统专家数据库和专家系统。控制框图如下:控制系统运行过程中, 不断地积累数据,同时运行人员在运行过程中也会总结积累相关的运行数据,这些数据输入到计算机, 这些数据经过计算机分析, 得出N种不同的调节方式进行 自动控制或者给予操作人员提示,选择相应的控制模式。(2)除磷脱氮系统自动化控制根据季节、进水水质、进水水量、生物池各段DO ORP PH及出水COD BOD TON TOP等情况不同,自动采集、存储、控制自动调整,分别确定不同的内外回流比,同时所有的数据进入专家数据库,并确定内外回流泵的

7、开启台数和变频泵的转速、水下推进器的开启台数, 进行查表运算,实现模糊控制。输人输出积进水曇-內回流比(内回流泵开启台数及变频泵转速八进水COD (人工检测输入)口外回眾比&何流泵开启台数及变频泵转速)彳肚水PH-1控制蒂后周期(厌氧艮DO (Alfe测输入)水下推进器的运行台數亠缺氧段DO (人工检测输A)护好氧段DZ好氧段MLSS厌氧段0凹心口鏡氧艮OR"好氧段0曲(人工检测输入)匸控制系统通过在线检测的 DO进水量、PH ORP MLSS等值和人工检测的输入参数,确定初 始控制方案,用初始值控制内外回流泵的运行台数和变频泵的运行转速;稳定运行一段时间后,如果在线仪表的检

8、测到的参数值达不到要求,根据检测值偏高或偏低的事实,对输出值进行自动修正;如果在一段时间内达到一定要求,则这段时间可确定为控制滞后量;如人工得出了最佳运行方式,也可输入计算机,一同进入控制系统数据库。不同进水情况下的最优 的控制方式会存储在数据库中,计算机会处理运算,形成具有该污水厂特有的污泥回流控制系统专家数据库和专家系统。模糊控制不要求一个确定性的数值,其主要控制过程框图如下:3. 结语由于污水处理过程控制的复杂性,不管什么控制方式都是建立在长期的运行经验之上的,传统的PID调节过程成功运行的范例并不多,一般均是人为的根据不同季节,固定一个运行方式。运用模糊控制方式及人工经验,形成A20工艺控制的专家库,由计算机自动完成查表过程,制定出相对精确的控制方案,有利于出水水质的达标,减轻从业人员的劳动强度,同时对操作人员的专业水平有所降低;另外,实现了系统的较为精确的控制,提高了设备的运行效率和减少了能源的消耗,最大限度地降低运行成本。来源:谷腾水网

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