初轧除鳞改造.doc

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1、粗轧炉后除鳞集管及喷嘴的性能优化改造 摘要 初轧炉后除鳞集管是除掉一次氧化铁皮的关键步骤 ,所以它的 效果好坏直接涉及粗轧中间坯料的板面质量 ,而原除鳞箱的集管存在 很多弊病 ,通过对集管及喷嘴的改造 ,改善了除鳞效果,提高了产量。 关键词 除鳞集管 喷嘴 弊病分析 改进及效果2150 宽带轧线自投产以来,高压水除鳞 (氧化皮俗称鳞:是形成 带钢产品表面缺陷的一个主要因素, 轧制过程中如不能及时除去, 会 熔入钢坯表层,影响带钢产品质量。 )系统一直成为制约产品质量、 产量的瓶颈,高压水除鳞系统原设计打击能力低, 除鳞效果差, 带卷 表面发红发黑, 质量相比国内其它热轧带钢厂家较差, 严重影响

2、到产 品质量形象, 经常发生的质量异议给公司带来巨大的经济损失。 主要 表现在:1、除鳞效果差。2、电耗指标超高。3、除鳞泵寿命短,轧制节奏缓慢。 改造前系统的设备现状1、除鳞效果差:根据对板坯打击力控制理论的研究,除鳞效果 的好坏与打击力的大小有直接关系,在整个系统压力稳定的前提下, 打击力与喷嘴的流量、 喷嘴的喷射角、 集管到钢坯表面的喷射距离三 个方面有关。通过对粗轧除鳞箱除鳞位置的喷嘴喷射角进行充水测量, 喷射角 与原设计不符合, 实际加工制作喷嘴喷射角均大于设计喷射角, 导致 除鳞打击力偏小。通过对宝钢、 武钢等同类型钢厂考察学习, 并咨询德国莱克勒喷 嘴公司, 发现除鳞系统粗轧除鳞

3、集管和初轧板坯喷射距离过大, 导致 炉后粗轧除鳞打击力减小, 特别是炉后粗轧除鳞为第一道除鳞, 改造 前对带卷的表面质量起着关键作用。炉后除鳞箱水嘴型号:642.766.27 (德国莱克勒)25MPa时流量 为 91.71 L/min,20MPa 时流量为 82.02 L/min ,喷射角度 30°。入口:上、下各 36个,共计 72 个,间距 60mm;出口:上、下各37个,共计74个,间距60mm偏中心30mm 入出口共计:146个,上下喷嘴距离辊道上辊面 200mm重叠量 5mm。2 、电耗指标超高。原设计上 3 台除鳞泵二用一备,单台额定流量 350 m3/h ,实际轧 制过

4、程中最大除鳞用水量为983 n3/h,显然二台水泵的供水量无法满 足使用工艺要求,需三台泵并联运行,每年仅电费一项就增加近 200 多万元。3、除鳞泵寿命短,轧制节奏缓慢。由于设备本身设计缺陷, 除鳞泵频繁返厂维修, 自投产以来多数 时间为二台水泵运行, 在此情况下, 只允许单点除鳞,不允许 2 点同 时喷射除鳞,轧制节奏非常缓慢,约 6 分钟轧一块钢,每天产量在 5000t 左右,根本无法确保全年产量任务的完成。经与国内同类型厂 家交流, 国内大多数厂家采用的是七级除鳞泵, 而十级泵常用于水质 较好的系统,如水利、 发电等,显然板带厂原有两台十级泵并不适用 于水质较差的浊环水。同时,轧线除鳞

5、用水量大于水泵额定供水量, 水泵始终处于大流量运行状态, 引起十级泵长轴产生挠性变性, 导致 叶轮口环磨损,水泵串压失效。技术改进在保持整个除鳞系统额定压力不变的情况下, 选用优性能莱克 勒进口喷嘴,通过减小喷嘴喷射角和集管到钢坯的喷射距离,提高 板坯表面打击力,特别是炉后初轧除鳞一定要达到0.6 N/mm2以上,提高第一道除鳞效果。 提高打击力的前提下, 粗轧除鳞选用双排除鳞, 水量控制在 350 m3/h 左右,实现单台水泵运行。改造原则是在提高除鳞打击力或打击力基本不降低的前提下降 低粗轧除鳞喷嘴总流量, 使粗轧除鳞和精除鳞单排除鳞, 实现单台水 泵运行。为此,我们对除鳞点喷嘴分别进行改

6、造。1、除鳞喷嘴改造选用莱克勒进口喷嘴: 682.726.H7, 喷嘴角度与流量: 26 度, 63.64L/min 。原喷射角 30 度,流量为 82.02 L/min 。喷嘴安装位置:距钢坯上下表面:140mm改造前距钢坯上下表 面 200mm。喷嘴间距: 60 mm。喷嘴数量: 36 个 36*60=2150 mm 。喷嘴有效除鳞宽度: 2150 mm。高压水流量:单集管: 63.64 *36=2291.04L/min=137m 3/h 。 单排集管除鳞高压水流量:137m3/h 。双排集管除鳞高压水流量: 274m3/h 。2、打击力: 喷射流量与打击力成正比,在系统许可情况下,尽量选

7、用流量大的喷嘴可以增加除鳞效果。 同时从上式可知,在一定的压力和流量下, 喷嘴的喷射角对除鳞系统的打击力影响非常大: 喷射角越小, 喷射面 积越小, 喷射冲击压力则越大。现在用的喷嘴基本有四种喷射角,分- 4 -别为40°、30°、26°、22。这四种喷射角的喷嘴之间的喷射打 击力的相互关系为:<5<53040Pi40 : Pi30 = tan :tan 2 2可得:Pi30=1.36 Pi40同理可得:R26 =1.58 P i40, R26 = 1.16 P i30 o Pi22 = 1.87P i40 可见喷射 角从40°减小到30&#

8、176;,打击力可提高36%从40°减小到26°,打 击力可以提高58%从40°减小到22°,打击力可以提高87%从 30°减小到26°也可提高16%3、高压除鳞泵的运行方式由原来的并联运行改变为二用一备。粗除鳞箱下集管提高 60mm上集管压下60mm喷射距离由200mm降低到140mm水泵寿命短的现状依然没有得到有效解决,总供水量降低以后,十级泵的寿命由原来的1个月增加到2个月,但还远远不能满足轧钢 快节奏生产的要求,这一点已经向公司打报告并获得批准,用性能可 靠的七级除鳞泵全部替换原来的十级泵。2008年4月份,先后完成了粗轧除鳞

9、喷嘴的更换,除鳞打击力 大大提高,除鳞效果得到改善。改进前和改进后带卷表面对比如图(一)和图(二):图(一)改造前带卷表面质量图(二)改造后带卷表面质量结束语改造上总体是成功的,改造后改善了带卷表面质量,减少了质量 异议,为鞍钢赢得了效益。改造后实现了双台水泵运行,现场备机为二用一备,提高了设备可靠性,避免了因为设备停机造成的停产、减 产事故的发生。-5 -使用情况报告 :2008年4月完成2150m宽带高压水除鳞喷嘴与集管优化改造后, 设备运行稳定,为鞍钢创得巨大的经济效益,主要表现在:1 、除鳞泵运行实现二用一备自2150宽带高压除鳞泵系统喷嘴实施上述优化改造后, 双台水泵 就完全满足使用

10、要求,减少一台3150KW电机的投入运行。改造后系统 运行稳定,高压水压力波动仅在1.5MPa左右,除鳞效果得到改善,由 除鳞效果引起的质量异议明显减少。2、提高轧制节奏,释放产能高压水除鳞喷嘴上述优化改造后, 即使备用水泵返厂维修, 双台 水泵运行就能满足快节奏的生产需要,轧制速度保证在 3min/ 每块钢 左右,产能得到释放,日产量在8000t以上,使年产量达到350万吨以 上成为可能。3、降低固定资产的投资经考察国内同类型热轧板厂, 宝钢高压水除鳞系统同类型除鳞泵 为三用二备, 鞍钢仅二台除鳞泵就满足了工艺要求, 除鳞设备达到国 内领先水平,在固定资产投资方面大大降低了设备成本。- 6 -

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