浅谈水电厂水工维护项目施工管理.docx

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1、浅谈水电厂水工维护项目施工管理FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman在原型观测的基础上,X市水科院抗震所对闸墩进行了水弹性模型试验,通过试验了解产生振动的主要原因,量测闸墩面上的脉动压力,并对闸墩动应力及位移作进一步分析研究。 依据水弹性模型试验和闸墩及桥面布置实际状况,采取了减振抗振加周措施。加固方案为:在闸墩顶设现浇混凝土连系梁,现浇混凝土梁与闸墩之

2、间采用插筋联系,使墩粱形成框架结构,增加刚度,达到减振抗振之目的。现浇梁的布置是:在4号、7号孔闸墩顶部下0+2575m至0+42.5m各增加8条现浇梁;在5号、6号孔闸墩顶部下0+25.75m至0+42.5m桩号增加5条现浇梁;在3号、8号孔闸墩顶部下0+32.25m桩号各增加1条现浇粱,共28条现浇连系梁。 加固结束后,20XX年我厂委托X市水科院抗震所在4号10号闸墩顶安装了10台强振仪,用以监测溢流坝泄洪时闸墩横向振动状况。依据讯期实测数据表明,当下泄流量达6800m3/s时,各闸墩振动频率全都,闸墩的振动幅值大大削减;当下泄量大于或等于8700m3/s时,闸墩振动频率开头离散上升,振

3、动幅值出现最大值,最大振动位移已掌握在0.3mm以内,远小于允许值并与水弹性模型试验基本相符,说明所采取的减振抗振加固措施是很有效的。 5 溢流坝工作闸门槽气蚀处理 溢流坝段溢流孔闸墩设有工作和检修门槽各一道,其宽度分别为1.9m和1.5m,深度均为0.75m。由于门槽的宽深比值较大,经断面水工模型试验发觉门槽部位及四周坝面有负压,故在工作门槽下游壁二期混凝土中设100cm钢管的通气孔,以利补气。 溢流坝经十几年的运行,工作门槽底部均出现不同程度的气蚀现象,中孔由于开启泄流较频繁,气蚀状况较为严重,气蚀深度最深达20cm,气蚀面积1m23m2不等。 从20XX年开头,我厂逐年支配资金对气蚀的门

4、槽进行了修补处理。依据门槽的气蚀状况,我们与X省水电科研所合作进行了门槽气蚀问题的研究,取得了一定的成果。通过对不同材料不同协作比选择及性能的室内对比试验,最终确定采用环氧砂浆对门槽进行修补。 修补方法是:对气蚀部位凿毛、冲洗、烘干,然后涂抹环氧基液,涂抹厚度一般不大于3mm,以完全浸润被粘接表面即可,然后浇筑环氧砂浆。经每年汛后检查结果表明,修补是成功的。 6 右岸重力坝3号坝裂缝处理 20XX年进行第一次大坝安全定期检查现场检查时发觉,右岸3号重力坝段廊道底板、拱顶及上游面均出现了裂缝,用超声波探测,厚度为3.0m的廊道底板上的裂缝伸展最深为1.6 m,裂缝沿坝轴线方向延伸,几乎贯穿整个坝

5、段,缝宽为0.1mm0.5mm不等;廊道拱顶也有一条类似裂缝(宽度0.3mm0.5mm),与上游坝面起坡处的一些间断的水平裂缝在位置上相对应。这些裂缝发生于坝体折坡处的较薄弱部位,使坝体整体性受到减弱。 20XX年初,设计院对3号坝段进行应力计算分析,确定了对裂缝处理方案措施,对有可能发展为基础贯穿裂缝的底板加厚0.5m混凝土,并按廊道底截面拉应力图形配两层抗裂钢筋,以限制廊道底板和廊道拱顶裂缝的发展,保持坝体的整体性。配筋量为每米1028钢筋两端分别伸进廊道壁内100cm(采用钻孔回填砂浆锚固);在坝上游折坡处加一层混凝土以加强受到减弱的部分。在采取结构措施的同时,对全部裂缝作缝面嵌堵及钻孔

6、化学灌浆处理。 3号坝段加固处理后经一个汛期运行,20XX年底对处理的裂缝进行检查,新老混凝土胶结良好,没有发觉新的裂缝,原裂缝也未出现渗水等现象,证明加固处理是成功的。 7 护岸工程的维护管理 二滩水电站溢流坝下游消能型式为面流消能,从水工模型试验结果看,枢纽下泄大中流量时,洄流流速最大值达4.57m/s,顺流流速最大值达4.14m/s,因此下游岸坡护岸工程较大;左右岸浆砌石护坡l772万m3,另左右岸土坝有干砌石护坡2.39万。如此大的护岸工程给我们的管理及维护工作带来很大的难度。汛期我们除了加强大坝安全监测工作外,还加强对护岸的巡查、定期检查等工作,坚持进行下游流态观测,同时进行流态对边

7、坡影响的分析工作。依据每年护坡的坍塌状况,1988年、1996年我们两次与科研单位合作对溢流坝工作闸门开度进行了研究,调整闸门开启程序,从而削减了下泄水流对下游河床及岸坡的冲刷;每年汛后厂部还支配维护资金对坍塌的护坡进行修理,以确保下一汛期护岸工程的正常运行。 8 结束语 水电站大坝的安全,不仅直接影响到水电站自身的发电效益,并与下游人民的生命财产、国家经济建设命脉乃至生态环境亲密相关。由于设计和施工技术条件的限制,以及运行中各种不利因素的干扰损坏,每座大坝都存在着一定的风险。 总结过去展望将来,要加深持续开展修理加固工程必要性的熟悉,集中科研、设计、施工和管理各方面的力气,解决一些重大技术难题,将工程治理与预防产生大坝缺陷的措施结合起来,保证大坝的安全运行,使水电站在发挥出更加巨大的作用。 今后电厂仍需加强和规范大坝管理工作,提高职工的专业技术水平,进一步完善大坝自动化监测系统,加强水工建筑物、水工设备检查和维护,提高水情预报精度,把大坝安全管理纳入制度化、规范化的轨道上来。

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