优秀QC成果YF17卷烟存储输送装置.PPT.ppt

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1、1,研 制 新 型 YF 17 提 升 机 转 弯 弧 板,陕 西 中 烟 . 宝 鸡 卷 烟 厂,2 0 1 3,卷包车间龙舟一号QC小组,2,一、 小组概况,3,图1,4,(一)问题提出,在生产过程中,经常遇见 提升机链板输送带间歇性 停顿,烟支在输送通道处堆 积,造成残次烟支量增加 停机时间增加。,二、课题选择,5,表2: 1月份平均停机时间统计表(单位:分钟),制表:路亮 制表日期:2013.3.20,(一)问题提出,停机时间统计,YF17故障停机时间 占到总停机时间50.2%,6,表3:卷烟机1月份残烟量统计表(单位:kg/箱),制表:路亮 制表日期:2013.3.20,(一)问题提

2、出,宝鸡卷烟厂卷包车间残 烟消耗考核办法要求: 卷烟机各班次残烟量应 0.4kg/箱。从表3中可以看 出,残烟消耗指标超标。,7,图5 YF17卷烟存储输送装置,平皮带打滑这一问题可能有四点原因。,李梦瑶:那是哪四点原因呢?,针对这些问题应该如何处理呢?,(二)提出课题 及可行性分析,8,接下来要逐一验证这四个原因中哪些是要因!,我们通过查阅机械设计手册得知,传 动链轮在最大载荷下工作时,链条松 边垂度应为20mm-30mm,我们检 查链条松边垂度为25mm符合工作要 求。所以我们判定它为非要因。,1.课题选题依据,9,1、课题选题依据,选题依据,然而我们在更换新弧板后故障排除了。 所以在平皮

3、带张力过紧或者弧板喷塑 涂层磨损后会频繁出现链板输送卡顿 故障,最终我们判定转角导轨与平皮 带间阻力过大为要因。,10,对于转角护轨扶烟功能差,我们检查 其护轨位置安装正确,无磨损,可以 满足工作要求,所以我们判定它为非 要因。,1、课题选题依据,11,1、课题选题依据,选题依据,第四点原因烟层检测器位置不正确, 我们通过查阅YF17调试安装手册, 烟层检测器安装位置距离顶部为5MM 检查检测器安装位置正确,可以满足 工作要求。所以我们判定它为非要因。,12,图5 弧板实物图,图6 弧板涂层磨损,1、课题选题依据,我们既然找出了问题所在,是 不是要对弧板表面重新做喷塑 处理以保证它正常的摩擦滑

4、动?,为了解决之前的问题,并且还要降低 维修费用,应该对弧板进行重新设计。,对设备进行重新设计?可行吗?,13,确定课题,可行性分析,其传动系统相对独立,重新设 计不会影响其他部件正常运行, 具有较大的设计空间。,我应该把课题定为什么呢?,2.可行性分析,嗯,让我想想.,有了,研制新型YF17提升机转弯弧板,小组成员机械基础及实践维修经验丰富, 对机械结构了解透彻,曾经设计过多个 获得专利的机构,因此有信心设计新型 转弯弧板。,制表:路亮 制表日期:2013-3-21,计划进度 实际进度,表4 QC活动计划表,三、活动计划,15,制图:路亮 制图日期:2013-4-5,图7 活动目标,可以将历

5、史最好 成绩设为目标值,从1月份平均停机时间统计表中可 以看出,1月份25#卷烟机YF17故 障停机时间最少,为501分钟。因此 经小组讨论一致同意将本次活动 的目标设定为:将停机时间由原来 的687分钟降为501分钟。,既然我们要研制新型弧板, 那么我们的目标是什么?,四、目标值设定,16,提出方案,既然问题找到了,目标设定了, 那我们有没有什么方案实现它呢?,针对新型转弯弧板 设定了三套方案,当然有,为防止平皮带打滑停转, 可以采用增大驱动力或减小摩擦 力的方法实现。,五、方案选择,17,表5:电机直接驱动分析,不采用,方案分析,方案一,加装电机,对弧板平皮带主动轮 直接驱动,避免因传动距

6、离过长造成的打 滑及动力不足现象。其缺点:一是驱动电 机必须与YF17减速电机保持同步,电控需 要升级,复杂系数较高。二,没有根本解 决转弯弧板磨损后摩擦阻力增大问题。而 且会加剧主动轮的磨损。优点是:避开了 中间塑料链板驱动环节,增大驱动力。由 此可见其缺点多于了优点,所以不采用此 方案。,五 、方案选择,18,表6:同步带驱动分析,方案二,采用同步齿形带驱动,可增大驱动 力,将摩擦传动变为啮合传动。缺点是:一 是需重新设计主驱动轮和从动轮,加工复杂 化。二是带齿与转弯弧板面摩擦接触不能明 显降低摩擦阻力,且无过载保护。优点:无 滑动,传动比准备可增大驱动摩擦力,有效 避免皮带打滑。缺点多于

7、优点,也不采用此 方案。,不采用,五 、方案选择,方案分析,19,表7:安装排辊分析,方案三,去掉与皮带接触的圆弧面,用 排辊代替。缺点是对弧板的加工精度要 求较高,优点,将原有滑动摩擦变为滚 动摩擦,有效降低了摩擦阻力,改造相 对简单,加工件单一。此方案能有效的 达到我们所期待的的目标,所以采用。,采用,五、 方案选择,方案分析,20,通过对比,我们最终选择了方案3, 在弧板圆弧面安装排辊。,那新型弧板装置应怎样去研 制而更好的发挥其作用呢?,五 、方案选择,在弧板圆弧面安装排辊,21,五 、方案选择,零件的选用,确定了方案之后,根据弧板部件的组成,小组确定了新型弧板装置的研制应考虑以下几点

8、:,22,。,根据摩擦力公式可计算出主动轮与平皮带的 摩擦力: Ff1= FN =(0.20.25)25= (56.25)N。 喷塑涂层未磨损情况下,弧板与平皮带的摩 擦力:Ff2=(0.120.15)25=(33.75) N 。此时Ff1Ff2,平皮带运动正常。 涂层磨损后,弧板与平皮带的摩擦力:Ff3= (0.300.35)25=(7.58.75)N。 此时Ff1Ff3,平皮带运动受阻.,通过分析我们得知,弧板摩擦力应小于 主动轮与皮带的摩擦力56.25N即可满 足工作要求。,五 、方案选择,23,五 、方案选择,表8:轴承类型比较,制表:路亮 日期:2013年4月17日,那是不是应该先选

9、择轴承的类型呢?,是的,我们在滚针轴承、深沟球轴承和 圆柱辊子轴承中进行对比来选择。,深沟球轴承摩擦力小,高速性能好,密 封性也好,符合我们的要求,可以采用。,小李,你分析的不错,所以 我们最终选择深沟球轴承。,轴承类型的选择,24,五 、方案选择,轴承型号的选择,那于师傅,接下来我们是 不是要选择轴承的型号?,恩,没错,由于采用大转弯半径设计 平皮带须沿设定的弧度运动,以确 保烟支无损伤及转弯提升平稳过渡, 因此应保证提升机内转弯的弧度,既 平皮带运行轨迹不变,在考虑尽可能 减小辊子直径、多点布局和轴承类型 的选用因素下,轴承选用应尽量小型 化。我们对常用深沟球轴承尺寸进行 测量得知:常用轴

10、承最小内直径为7 mm,通过查阅轴承选型手册得知, 内径为7mm外径最小轴承型号为 628/7。因此我们选用此型号深沟球 轴承。,25,五 、方案选择,小轴长度的选择,为了便于安装我们将小轴设计为通 轴,两端卡簧定位。通过对原弧板 测量得知弧板宽58mm。因此,小 轴长度为:58mm(弧板宽度)+ 0.7mm2(卡簧厚度)+轴头长度 1.32=62mm。,小轴直径的选择,小轴与轴承内径为过盈配 合,轴承内径为7mm。 因此我们将小轴直径确定 为7mm。,那小轴的长度和 直径是怎么去选择?,我们通过测量和计算,确定 长度为62mm,直径为7mm。,26,表9 小轴材料选择表,制表:路亮 日期:2

11、013年4月18日,五 方案选择,那我们把轴承的型号确定 了小轴的长度和直径也选 择好了,那么接下来要确 定小轴的材质了吧?,小李你现在也很有经验了嘛 看样跟着我这几天的学习很 认真啊。我选择了三种材 质供你们选择:,小轴材质的选择,通过对比优缺点,最终选择 小轴材料为45碳素结构钢。,27,表10 排辊形状选择表,制表:路亮 制表时间:2013年4月19日,皮带长度那么长,两边又没 有挡板,它会不会跑偏呢?,这个问题问的非常好,我们可以采 用腰鼓型排辊,它能使皮带中部位 置受力,使皮带进行自动纠偏。,排辊形状的选择,五 、方案选择,28,排辊直径的计算,排辊数量的确定,并且通过计算我们确定了

12、排辊 直径为19mm,确定了排辊数 量为30个,做到最大限度的接 近于原弧度。,五 、方案选择,29,图6,五 、方案选择,图8 弧弦理论示意图,图9 弧线差示意图,排辊数量的确定,对原平带运行曲线和安装 排辊后两辊子切线间的垂直 距离理论计算方法见图8所示,根据图8理论公式可以做下列 运算:弧弦差为: X=402-402cos(3.2/2) 0.15304315mm 见图9,通过计算,确定排辊数量为30个 两辊子切线与平带圆弧运行曲线 相差仅为0.15304315mm(可以 忽略不计),已做到了最大限度 的接近于原弧度。,图8,图9,30,制表:路亮 日期:2013年4月20日,表 11 排

13、辊材质选择表,排辊材质的选择,那我们这个排辊又当选择什 么材质呢,难道还是45碳素 结构钢。,是的,45碳素结构钢,它的高 强度和极强的韧性和塑性,是 我们最佳的选择。,五 、方案选择,31,设计方案如图所示 由三十个19辊子 沿弧面均布排列,这是我们的设计方案。,五 、 方案选择,32,深沟球轴承:(径向载荷) 摩擦因数= 0.0010.0015。 计算摩擦力最大为: Ff=0.00156025=2.25N 低于弧板喷塑涂层未磨损时 的最小摩擦力 (0.1225=3N)。 可以满足工作要求。,五 、方案选择,这是我们对弧板摩擦力的分析,33,五 、方案选择,确定最佳方案,34,五 、方案选择

14、,表12 对策表,制表:路亮 时间:2013.4.24,方案实施计划制定,既然我们确定了最佳方案, 又该如何实施呢?,最佳方案确定后,小组报请生产 设备科对方案进行审核批复,并 制定了方案实施计划表。,首先要按照5W1H的原则制定 对策表,制定了目标、措施、 地点、时间和负责人等。,35,六 、对策实施,(一)图纸设计,36,六、对策实施,(二)弧板制作安装,图11 新型弧板实物图,图10 新型弧板安装效果图,37,六、对策实施,表13: 6月份19#停机时间统计表 (单位:分钟),制表:路亮 制表日期:2013.7.8,(三)初步测试,小组进行了为期一个月的测 试,维修人员同步跟踪、观 察、

15、统计。平皮带无跑偏现 象,检查烟支表面无压痕。 新型转弯弧板在ZJ19-FK机 组19#机台安装试运行,运 转平稳可靠。证明新弧板完 全可以满足工作要求。,YF17故障的停机时间由原来 的687分钟降为161分钟。,小组成员随即对车间7组YF17 提升机进行了新转弯弧板的安装,38,制表:路亮 日期:2013.10.5,表14: 7,8,9月份停机时间统计表(单位:分钟),为了验证整体推广的效果,小 组对安装新弧板的8组设备 进 行了为期三个月的故障监控记 录、并统计,以便验证效果。,从上表统计可以看出,YF17故 障停机时间已经降为155分钟, 小组的活动目标达成了。,图12 活动前后对比,

16、七、效果验证,39,制表:路亮 制表日期:2013.10.5,表15: 卷烟7、8、9月份残烟量统计表,七、效果验证,我们对残烟量进行统计:,从表15中可以看出,残烟消耗 由活动前的平均0.496kg/箱降 为平均0.396kg/箱,完成了目 标值(低于0.4kg/箱)。,40,直接效益,24组设备,每组YF17一年更换2个主动轮,单价300元,喷塑涂层一次单价300元。,每年直接经济效益为:24(2+1)300=21600元,单机台每班减少残烟量0.1kg 三班按20个工作日计算,更换新弧板后24组设备 年减少残烟量达1728kg,八、效益核算,那残烟降低这么多,小组活 动的经济效益怎么样呢

17、?,直接效益还不止这些。车间总共24组 设备算来每年直接经济效益为2W多元, 减少残烟更是高达一千多公斤。间接效 益更是不可估量,提高了设备的稳定性, 降低了残烟的消耗,也保护了烟支的外 观质量,更是提高了设备的运行效率, 主任再也不会担心输送链板卡顿了。,41,八、效益核算,间接效益,改善了设备局部状况 提高了设备的稳定性,杜绝了由于弧板涂层磨损 造成的输送链板卡顿现象,提高了设备运行效率,降低了残烟消耗,保护了烟支外观质量,为有效作业率的提升奠定了坚实的基础,通过本次小组活动,42,专利证 明材料,弧板装置已申请国家专利。 国家知识产权局授予专利 申请号:201320739273.9 发文

18、序号:2013112200350600,九、巩固与总结,申请专利,43,九、巩固与总结,积极推广将新型转弯弧板 在全车间YF17提升机上使用,将活动中的图纸存档 编号:BY-YJ-20131205Z,对设备操作和维修人员进行 新转弯弧板的维护保养培训 将其纳入设备维修保养工作,44,九、巩固与总结,通过这次的QC活动,完成了YF17提升机新型弧板的研制。减少了停机时间,降低了备件消耗,同时也降低了质量风险。培养了大家的创新意识和团队精神。,(三)总结及下一步打算,在今后的工作中,我们将以QC活动的要求为目标,不断认识和实践、不断创新和发展。,45,欢迎各位评委、专家提出您的宝贵意见。您的鼓励是我们进 步的动力。,

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