故障诊断5-2,3.ppt

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1、5.2 速度控制回路的故障分析 液压系统的调速方法一般有:节流调速,容积调速以及节流容积联合调速。因而速度控制回路应满足执行机构的速度要求,在负载变化时速度尽量不变,并尽可能力求回路简单可靠,系统发热小。否则将会引起流量故障。常见速度控制回路的故障如下所述: 一。速度不稳定 在外负载变化时液压缸运动速度不稳定。其原因 1. 回路设计不合理 设计时未根据外负载变化的情况,选择合适的调速方式,引起速度不稳定。如图5.2-1所示的回路,是采用节流阀进油节流调速,其速度是随外负载而变化的,因而造成液压缸速度不稳定。,图5.2-1,2. 流量控制阀前后压差过小引起速度不稳定。 1) 节流阀前后压差过小

2、节流阀前后压差一般要达0.2-0.3,在此压差下调节通流面积才能使流量稳定。如图5.2-2所示回路,由于节流阀前后压差小于 0.2-0.3 ,引起速度不稳定。,图5.2-2,图5.2-2,2) 调速阀前后压差一般要达0.5-0.8, 在此压差下调节通流面积才能使流量稳定。 3) 比例阀和伺服阀前后压差一般要达1.0和7.0,在此压差下调节才能使流量稳定。 3. 液压泵容量过小引起速度不稳定。 如图5.2-3所示回路,液压泵为定量泵,液压缸的进出油路分别安装单向节流阀,液压缸单独动作时运动正常,同时调整并控制两个缸运动速度同步节流阀时,发现两缸在运动中压力变化大,速度不稳定,检查溢流阀没问题,测

3、量流入两缸中的流量与泵的出口流量基本相等,溢流阀没有溢流量引起压力变化,速度不稳定,也即 液压泵容量过小引起速度不稳定。,图5.2-3,二.运动速度达不到设定值 1. 油温过高引起速度降低 如图5.2-4所示回路,液压缸进给时要求调速,返回时不需调速,图中节流阀放在换向阀回油口,往返均节流,且泵外泄口接在供油口,使系统温升过高,泄漏增加,引起速度降低。,图5.2-4,2. 负载增加引起速度降低 负载增加,油温升高, 泄漏增加, 三.执行机构不能低速运动 1. 节流阀的节流口堵塞,导致无流量或小流量不稳定。 2. 调速阀中定差减压阀的弹簧过软,使节流阀前后压差低于 0.2-0.3,导致通过调速阀

4、的流量不稳定。 3. 调速阀中减压阀卡死,造成节流阀前后压差随外负载 而变。特别是负载较小时,导致低速达不到要求。 四.调速阀调速出现前冲现象 如图5.2-5所示回路,在液压缸停止运动时,调速阀中无油通过,在压差为零时,减压阀阀芯在弹簧力作用下将阀口全部打开,当液压缸再次启动时,减压阀阀口处的压降很小,节流阀受到一个很大的瞬时6压差,通过了较大的瞬时流量,呈现出液压缸跳跃式的前冲现象,它可通过对调速阀增加一条控制油路解决。,图5.2-5,五.其它如滑阀开口量过小,流量阀故障等。,5.3 方向控制回路的故障分析 方向控制回路的主要故障有以下几方面: 一.柱塞缸下降不能准确控制 如图5.3-1所示

5、回路,电液换向阀为O型,液压缸为大型枉塞缸,柱塞缸下降停止由液控单向阀控制。当电液换向阀中位时,液控单向阀应立即关闭,柱塞缸下降应立即停止。但实际上 柱塞缸下降一段距离后才能停止。主要原因是电液换向阀为O型,切换中位时液控单向阀未能关闭,若将电液换向阀换为型,切换中位时,控制油路接通,其压力立即降至零,液控单向阀立即关闭,柱塞缸下降立即停止。,图5.3-1,二.柱塞缸自动下降 如图5.3-2所示回路,当柱塞缸在上位停止时,活塞缸开始工作,这时液控单向阀的控制口有压力,液控单向阀被打开,柱塞缸自动下降。,图5.3-2,三.柱塞缸下降是断续的,并发出振动和噪声 如图5.3-3所示回路,由于回路中用节流阀调速,液控单向阀回油侧产生背压,这时用最小控制压力(溢流阀的调定压力)打不开液控单向阀,回油侧压力变为零,溢流阀的调定压力虽低,但能打开液控单向阀,但一旦打开液控单向阀又产生背压,这样反复进行,使柱塞缸下降断续的,并发出振动和噪声。,图5.3-3,四.换向阀换向失灵 如图5.3-4所示回路,定量泵输出的压力油由二个换向阀分别向二个缸供油,缸有时同时工作,有时一个缸工作,这时往往出现换向阀换向失灵的现象。这是因为只有一个缸动作时,通过换向阀的流量大大超过了允许容量,电磁铁推不动换向阀,造成换向失灵。 此外还有电磁阀本身问题或污染严重导致阀芯卡死等原因。,图5.3-4,结束,

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