几台新投产600MW机组振动特点与分析.pdf

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1、几台新投产600MW机组振动特点与分析 1. 设备概况 河南电网近年来已投产7台600MW机组,今明两年还有7台机组将相继投产。 国产600MW机组轴系是5转子9支承的设计结构,9个轴承(见图1),#1、#2 号 轴承为支撑高中压转子的轴承,#3、#4号轴承是支撑低压转子的两个汽缸轴承, #5、#6号轴承是支撑低压转子的两个汽缸轴承,#7、#8号轴承为发电机的两个端 盖轴承, #9号轴承为滑环外伸端转子支撑轴承。 发电机和励磁机转子为三支承结构。 东方电气公司(如图1.a)与哈电集团和上海电气集团(如图1.b)区别是低压转子 和低压转子之间没有接长轴短节,机组轴系简图如图1所示。 (a) (b

2、) 图1 600MW机组轴系示意图 2. 机组振动情况与特征 (1)A电厂1号机组为东方电气集团引进日本日立公司的超临界600MW机组,新 机启动后空载3000r/min运行,#7、#8轴振动超标,#7轴振最大振动140m。振动成 分为基频振动,振动幅值和相位稳定。另外该机组还存在低压缸轴承支承刚度不足 问题,如:低压转子轴振动42m左右,瓦振超过90m。 2号机组试运期间空载振动良好, 带负荷后出现发电机振动超标, 表明发电机转 子存在热不平衡。 (2)B电厂3号、4号机组是哈尔滨电气集团引进日本三菱超临界600MW机组,新 机启动后空载3000r/min运行,3号机组#5#7和#9轴振动超

3、标,#5轴振最大振动 140m。 3号机组振动特性:超标测点的振动以基频为主,属于普通强迫振动;机组升、 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 超速过程,振动随转速升高振动增大。 4号机组#7#9轴振动超标,#9轴振最大振动超过190m。机组振动特性:超标 测点的振动以基频为主,属于普通强迫振动;机组升速过程#9轴振动随转速升高振 动增大;#5X轴振动空载62m,带负荷后振动增大96m;#8轴振动超过74m,而 基频振动仅为49m,振动波形存在尖峰,低速晃度大,最大90m。 (3)C电厂1号机组为上海汽轮发电机有限公司引进美国西屋660MW机组,机组 升速过程在2

4、600 r/min3000r/min暖机时出现#3、#4轴振动爬升现象,空载 3000r/min和带负荷下#4、#5轴振动大,最大振动达104m。从机组振动特征分析, 在2600 r/min左右振动爬升是由于动静碰磨引起,从录波图中可以看出停机过程比 开机时振动大, 停机盘车听到摩擦声说明诊断正确。 空载3000r/min和带负荷后的振 动成分90为基频分量,属于普通强迫振动。 3. 振动原因分析与处理 (1) A电厂的两台机组为东方前几台600MW机组, 发电机转子没有加励磁进行高 速平衡,这批机组试运期间出现振动问题,多是通过现场动平衡解决治理分析。后 来制造厂对600MW发电机转子进行改

5、进, 加励磁高速平衡, 机组就再没有出现振动超 标问题。至于低压轴承振动大是因为传感器安装在轴承外壳上,该箱体外壳与轴瓦 不接触,可能导致壳体振动极大。 (2)B电厂2台600MW机组低压转子平衡精度不高,低压缸支承刚度差,在制造 厂发电机未带滑环外伸端转子作高速平衡,在现场装配转子滑环后有可能造成机组 振动,通过现场动平衡就可把振动降到优良范围。至于4号机组#8轴振动问题分析: 振动波形存在尖峰,可能是干扰信号所引起;转子低速晃度大,最大90m(超过30 m),即转子振动测点的偏摆值超标。 (3)C电厂660MW机组,在2600 r/min左右振动爬升是由于动静碰磨引起,降速 比升速过程振动

6、增大,停机盘车听到摩擦声响。空载3000r/min和带负荷下#4、#5 轴振动大,主要是2个低压转子之间存在外伸端短节,在制造厂只做低速平衡,联轴 器安装后在高速下可能容易出现不平衡或对中偏差因素的振动响应。 4. 结论与建议 河南电网投产7台新600MW机组均出现振动问题,主要原因是: (1)发电机转子未进行热态平衡试验与振动检测。 (2)低压缸支承轴承壳体刚度差。 (3)低压转子和滑环外伸端转子动平衡精度不高。 (4)TSI测量系统存在误差。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 通过现场高速动平衡可以解决设备大多数振动问题,测量系统存在误差需要由 热工及装配方面予以重视处理。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建

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