某机组因除氧器水位开关故障引起汽包水位低低锅炉MFT原因分析.pdf

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1、某机组因除氧器水位开关故障引起汽包水位低低锅炉 MFT 原因分析 (8 月月 6 日)日) 1 事件经过事件经过 2008 年 8 月 6 日, 某电厂 1 号机组负荷 270MW, AGC 方式, 制粉系统 A/B/C/D 运行,除氧器水位 HHH 信号 LS4214(液位开关)抖动,开始频繁触发置“1”置 “0” ;02:14:32,四抽电动隔离总阀和四抽至除氧器电动隔离阀开始关闭,02: 15:15,1 炉汽包水位50mm 低报警;02:15:32,四抽电动隔离总阀和四 抽至除氧器电动隔离阀彻底关闭,小机 A/B 失去汽源,给水流量突降,造成汽包 水位快速降低;02:15:35,1 炉汽

2、包水位178mm 低低报警;02:15:38, 电泵自启,但汽包水位仍快速下降,02:16:02 汽包水位381mm,锅炉 MFT, 首出原因“汽包水位低低” 。机组跳机后,立即通知公司领导、运行部、设备管 理部、检修部有关人员到现场进行处理。 4:00,锅炉吹扫后投微油点火,6:00,汽机升速 3000 r/min,6:34,机 组重新并网。 2 检查情况检查情况 现场检查除氧器水位 HHH 液位开关 LS4214, 发现该液位开关的信号电缆 (液 位开关至接线盒)有一芯绝缘破损,铜芯裸露约 2mm 左右,有造成信号接地的可 能。除氧器水位 HHH 液位开关 LS4214 测量通道经过确认正

3、常,液位开关 LS4214 接线盒至 DCS 的电缆绝缘用 500V 摇表测量相间和对地绝缘均为无穷大,正常。 对 1 号机其余的除氧器液位开关(HH/H/L/LL)进行检查,发现除氧器水位 HH 液位开关 LS4213 的电缆(液位开关至接线盒)烫伤严重,绝缘层溶化粘联并 有剥落现象。 现场测量除氧器水位 HHH 液位开关 LS4214 的接点动作情况时,第一次检查 为断开,而后第二次检查发现当时除送 DCS 保护回路的一副常开接点是闭合的 外,另一副备用常开、常闭接点也是闭合的。 检查当时除氧器液位正常。 3 原因分析:原因分析: 1)汽包水位低低 MFT 动作原因 PDF 文件使用 “p

4、dfFactory Pro“ 试用版本创建 汽包水位低低保护动作的起因是除氧器水位 HHH 液位信号 LS4214 动作闭合, 导致四抽电动隔离总阀和四抽至除氧器电动隔离阀关闭, 造成小机 A/B 的四抽汽 源失去,小机 A/B 转速降至 2800 r/m 以下,最低至 A:1900 r/m,B:2000 r/m, 此时总给水流量快速下降至 121 t/h。由于小机 A/B 流量在再循环阀开(低流量 保护为流量小于 148t/h 延迟 15s 且再循环阀未开或流量小于 148t/h 延迟 30s 且再循环阀开)而无法触发给泵低流量保护动作,故当时给泵 A/B 未能跳闸,没 能及时触发 RB,

5、锅炉仍保持制粉系统 A/B/C/D 运行,汽包水位快速降低。当汽 包水位150mm 且给水/汽包压差0.6MPa 时,电泵自启运行,由于锅炉负荷过 高,汽包水位仍快速下降至381mm,锅炉 MFT。 2)除氧器水位 HHH 液位信号动作原因 经检查分析除氧器水位 HHH 液位信号 LS4214 的触发判断为误信号,因为当 时除氧器 H 及 HH 液位开关信号未动,且除氧器模拟量水位信号也为正常值,而 可能造成信号误发的情况有三种:一是 DCS 通道故障造成,二是信号电缆故障造 成,三是微动开关故障造成。 信号误发后检查 DCS 通道正常无故障;检查液位开关 LS4214 接线盒至 DCS 机柜

6、的电缆相间和对地绝缘均为无穷大,并且由于西门子 T-ME 系统中开关量信 号采集判断为 1 的是高电平信号(DC24V 电压) ,当开关量信号的任意一芯接地 只会造成 DCS 采集到断开信号“0” ,不会采集到闭合信号“1” ,而除氧器水位 HHH 液位信号正常情况下断开置 0,保护动作时为闭合置 1,跳机后现场试验也 证明:断开信号 0 无论如何接地均不会造成信号置 1,而闭合信号 1 一旦接地就 会造成信号置 0,所以信号电缆接地不是造成除氧器水位 LS4214 频繁抖动的原 因,故排除是由于信号电缆故障而引起 LS4214 信号的误动; 从微动开关检查来看,在除氧器液位正常情况下,检查发

7、现除送 DCS 保护回 路的一副常开接点是闭合的外,另一副备用常开接点也是闭合,所以判断除氧器 水位 HHH 液位信号误动原因是微动开关故障引起。 4 暴露问题:暴露问题: 1)号机组除氧器水位 HHH 微动开关运行时间过长易出现故障,且除氧器液 位开关的电缆没有采用耐高温电缆,易造成绝缘层溶化粘联,有剥落现象。 2)除氧器水位 HHH(LS4214)单个信号动作时就隔离整个除氧器系统,保 护设置不够可靠。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 3)小机的管道调节阀存在故障,使得小机的备用汽源无法投入,小机运行 的可靠性不高。 4)小机运行信号的表征方式不够完善,

8、当发生小机汽源中断或低压调节阀 关闭这种工况时,此时小机实际已无出力但并未发生跳闸,故相应的 RB 逻辑不 会动作,电泵不会自启,影响汽包的自动水位调节。 5 防范措施防范措施 1) 更换 1 号机组破损的除氧器液位开关 LS4214、LS4213 电缆和 LS4214、 LS4213 开关微动开关。 (已执行) 2) 对 2 号机组的所有除氧器液位开关电缆进行检查、更换。 (已执行) 3) 优化相应控制逻辑:将 1 号机除氧器水位 HHH 的信号表征修改为除氧器 水位 H(LS4218) 、除氧器水位 HH(LS4220、LS4213)三个信号任一信号触发且 除氧器水位三高(LS4214)触

9、发。 (已执行) 4) 经全面检查后发现1256 机组的除氧器水位 HHH 隔离保护,均只 有一个水位 HHH 的开关,需对除氧器水位 HHH 隔离保护进行完善优化。待机组停 机检修时完善除氧器液位保护逻辑,增加两全量程模拟量液位信号,保护由三模 拟量信号经三取二后实现。 (机组检修时) 5) 修复1号机组小机A/B的管道调节阀, 恢复小机的备用汽源。 (机组检修) 6) 完善汽泵运行表征逻辑,在原表征汽泵跳闸信号的基础上再加上当汽泵 转速指令与实际转速偏差达 2000r/min,且该前置泵出口流量低于 148t/h 延迟 2s 后,RB 动作且电泵自启。 (机组检修时) 7) 完善大屏报警系统:1 号机大屏报警除氧器 H 报警块中增加 HH、HHH 信 号,L 报警块中增加 LL 信号;增加汽泵转速指令与实际转速偏差达 200r/min 光 字牌报警。 (机组检修时) 8) 加强运行人员的针对性培训,提高事故情况下的应急能力。 (长期) PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建

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